同期线损故障排查关键技术论文_安伟豪

同期线损故障排查关键技术论文_安伟豪

(国网山西省电力公司平陆县供电公司 山西省 044300)

摘要:线损是供电企业一项重要的经济技术指标,而线损管理水平的高低也是供电企业经营能力和综合管理能力的集中体现,其效果直接影响着供电企业的经济效益。在当前电网技术逐渐成熟,电网规划日趋合理的情况下,技术线损的下降空间比较小;管理线损指的是因为供电公司管理造成的线损,主要是由于用户窃电、抄表错误、电流表计量不准确、管理不善等管理因素造成的。其中由于供售电统计不同期,导致整个统计线损出现很大的波动,这样的线损数据无法对供电公司提供有效的参考,从而及时调整供电公司的线损率。

关键词:同期线损;故障排查;关键技术

1线损管理与同期分析的必要性

线损主要是指在电力输送过程中所消耗的功率,其对电网企业而言是影响生产效率以及生产效益的重要评估指标。影响电网线损的因素较多,所以电网线损管理内容繁琐,是一个综合性的工程,具体内容涉及电网负荷、运行模式、电网调度、网架结构等。当前产生电网线损的原因较多,包括电网运行过程中出现的漏电、跑电、冒电,计算装置反应慢等现象;同时,繁杂的网架结构、电网设备、负荷变化也会给电能计量统计带来诸多问题;此外,电能计算装置是统计电量的重要设备,对电量检测具有重要作用,不过由于线路分支较多,很多区域没有及时安装这种设备,所以无法对线损进行有效的统计。除外部因素影响外,内部管理不完善也是线损超标的重要原因,比如分工不细、监管不完善、管理不到位等。

2同期线损管理存在的问题

由于当前web版系统设计功能较多,没有针对日常的档案异动、模型异动、采集电量异常、线损异常等相关功能,因此无法在日常工作中进行有效的异动处理,只能在月末集中处理,不能满足日常管理需求。以上问题主要集中在以下几方面:1)设备档案异动无法校核。日常档案发生异动时,线损系统无法有效给予异动信息展示,并无法校核异动是否正常,导致线损系统设备档案及模型、线变关系、台户关系与现场不一致,线损异常原因难以精准定位。2)模型异动无法判断是否正常。当前线损Web系统中,日常的模型异动需要人工维护,人工维护的及时、准确及正确性无法保证。3)采集及电量异动无法校核。目前每日采集表底的完整性、正确性,换表记录的完整性,用户电量的完整性、准确性,在线损系统无法有效监控,不能有效及时地将采集及电量异常处理。4)线损异动无法有效展示及分析。目前线损系统中每日线损都在进行计算,但缺少相应的日线损分析功能,对于每日、每周的线损监控分析,尤其缺少线损突变的信息展示,不能针对性地解决线损异常。5)Web系统针对性、及时性较差。Web版系统涉及线损方面太广,模块较多,缺少针对性的数据异动、线损治理模块,无法将异动信息推送到相关异动管理人员,并反馈异动处理情况。

3同期线损故障排查关键技术

3.1故障现象

L省公司调度部门2017年4月份发现,S市H线从1月份开始出现了负线损情况,检查线路运行情况,发现线路的输送参数、潮流方向没有太大关联。由于影响线损的因素很多,为了进一步分析S市66kVH线线损原因,计量中心技术人员基于输电线路各项参数建立了数学模型,对线路运行方式存在的线路故障进行分析,排除了计量装置不准确因素。

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3.2理论分析

造成线损不合格的因素较多,计量中心技术人员对输电线路及计量系统建立了数学模型,结合线路运行方式对故障现象进行分析,技术人员在后台对资料进行审核,以排除由于计量装置配置不合理导致线损超差的可能性;如故障未消除,技术人员将赶赴故障地点对剩余可能导致故障的原因进行一一排除,最终解决故障现象。输电线路经母线连接至电压互感器,电压互感器二次出线连接至就地二次端子箱,端子箱一般安装在户外现场。端子箱内的二次电缆通过电缆沟到控制室电能表屏,最终到电能表表头。按照DL/T448-2016电能计量装置管理规程要求,用于贸易结算用的计量装置应按照计量点配置电能计量专用电压、电流用二次绕组,并不得接入与电能计量无关的设备。结合模型分析可知,可能对线损数据造成影响的因素主要为互感器本体误差超差导致电量不合格;互感器二次端子箱接线异常;电能计量表屏端子排接线异常;电压互感器二次回路压降异常;电能表计量性能异常;时钟采集不同步导致电量异常;电能计量装置配置中计量分辨率差异导致电量异常等。以上为可能导致线损异常的因素,现场对以上异常情况进行了确认和排查,详情如下。该变电站内线路采用的是母线电压作为线路计量装置电压,该站内运行的其他线路线损历史值均比较正常,比对同站内其他线路损耗率以及母线平衡数据后,可以确定该线路互感器本体误差在合格范围内。通过读取变电站内采集终端以及电能表表端的时间信息,与标准北京时间进行了比对,该站内计量装置运行时间与标准时间误差在允许范围内。

3.3现场排查

为进一步了解变电站线损率异常的原因,2017年6月L省计量中心联合S市供电公司技术人员对S市66kV变电站内的H线线损率进行排查。通过检测变电站的江居227关口计量装置,发现虎镇线70038开关的电能表误差范围在±0.1%,电压互感器二次压降值为0.09%,电能表和电压互感器的二次回路电流和电压也在标准的范围内。因此,可以排除虎镇线70038开关计量装置存在的问题。2017年5月L省计量中心联合S市供电公司技术人员检测S市66kV变电站内的开关电能表和电压表,发现变电站内的开关电表的误差在0.04%,电压误差在0.08%,电流和电压都负荷电力运行标准。电力技术人员在观察电能表和记录数据的时候,发现电能表的A相出现了一次跳动,技术检测人员以为是电能表在现场接线松动造成的,检查接线连续观察一段时间后发现A相电压降低了0.2,并维持了15分钟左右,随后持续出现这样的情况。为了避免其他检测设备对电压下降的影响,检测人员再次测量电压互感器的二次回路压降,发现A相电压回路二次压降是0.738%,大于电网规定的0.2%的范围;B相电压二次回路压降为0.146%,属于正常范围;C相电压二次回路压降为0.067%,属于正常范围。将A、B、C三相电压压降异常值相加,发现线路整体压降在0.12%,没有超过电网规范值,不会造成H线线损负值。技术人员再次进行分段排查,在排除电压二次回路的时候,发现S市66kV变电站内的电压二次回路中安装了电压二次切换装置,1#和2#母线电压互感器二次电压经过切换装置以后与关口电能表计量屏,改短为分段定位故障点。检测人员检测电压互感器出线端子到电压二次切换装置进线端子的压降,发现正常。第二次测量的时候,发现电压互感器出现端到电压互感器电能表端的压降单相误差超过了标准,因此判断故障点为电压切换装置。通过电压监测仪监测电能表以后,发现A相电压过低,随后发现切换装置内有反复跳动的噪音。

参考文献

[1]王博文,董大伟,陈峰,陆海清,徐玮韡.同期线损系统中电厂电能量采集成功率的分析与提升[J].浙江电力,2018,3711:84-89.

[2]朱前进.同期线损管理系统中影响输电线路同期线损率的因素分析[J].电气工程应用,2017,02:18-23.

[3]刘新新.基于计量自动化的10kV线路及其台区同期线损研究[D].广西大学,2017.

论文作者:安伟豪

论文发表刊物:《电力设备》2019年第15期

论文发表时间:2019/10/21

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