MG500高强韧锚杆钢筋的开发论文_尹凌峰,靳刚强

河钢股份有限公司承德分公司 河北承德 067002

摘要:通过分析合金元素对锚杆钢筋组织性能的影响及YB/T4364-2014《锚杆用热轧带肋钢筋》标准,结合我公司钒资源优势,在HRB500E成分体系基础上,成功开发了MG500高强度锚杆钢筋,在保证产品强度指标的同时,具有更高的冲击韧性,可提高支护强度,尤其提高承受巨大切应力的能力,降低井巷支护密度,可进一步保障安全,减少钢材消耗。

关键字:MG500锚杆钢筋;冲击韧性;控轧控冷

1 技术要求

1.1 性能要求

弯曲试验:弯芯直径6d,弯曲角度180°,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

冲击试验:钢筋的夏比(V型缺口)冲击试验的试验温度和冲击吸收能量。

力学性能及冲击性能要求如表1所示。

1.2 外观质量要求

表1 力学性能及冲击性能

锚杆钢筋采用左旋、无纵肋外形,横肋侧面与钢筋表面夹角α≮45°,横肋与钢筋轴向夹角β≮45°,具体外形尺寸及允许偏差如表2所示,外形示意图如图1所示。

表2 锚杆钢筋外形尺寸及允许偏差 mm

图1 锚杆钢筋外形示意图

2 技术难点及控制

2.1 技术难点

因为通常随着强度的提高,伸长率降低,因而,强度水平的提高受到塑性需求的制约,塑性降低还导致缺口敏感性增加,冲击韧性随拉伸强度提高而降低。因此,设计合理的化学成分和生产工艺才能生产出符合技术要求的钢筋。

2.2 化学成分设计

根据YB/T4364-2014《锚杆用热轧带肋钢筋》标准要求,通过以上对钢中各合金元素对锚杆钢组织性能的分析和我公司HRB500E实际生产情况,确定锚杆用钢筋MG500化学成分如表3所示。

表3 锚杆用钢筋MG500化学成分

2.3 生产工艺控制

2.3.1 生产工艺流程

生产工艺流程为:高炉铁水→转炉冶炼→LF精炼→方坯浇铸→钢坯检验→钢坯加热→高压水除磷→棒材机组轧制→分段剪切→冷床自然冷却→定尺剪切→检验→打捆包装→检斤→入库

2.3.2 化学成分控制

为保证产品力学性能稳定性,应在保证MG500锚杆钢筋化学成分要求情况下,严格控制C、Si、Mn、V元素含量,减小元素波动,同时降低P、S杂质元素含量。为此,应做到以下几点要求:

(1)转炉终点P≤0.020%,且严格挡渣操作,减少转炉出钢下渣量,防止钢水回磷;(2)出钢过程进行VN微合金化,细化晶粒,提高钢材强度及韧性;(3)出钢过程进行合金化,使其精炼进站主要合金成分达到下限左右控制要求,减少精炼处理时间,提高精炼效果;(4)精炼过程进行白渣或黄白渣操作,降低钢水S含量。

2.3.3 气体及非金属夹杂物控制

在实际生产过程中,为了对钢中气体及夹杂物进行严格控制,钢中气体含量应控制在[O]≤50ppm,[N]≤110ppm,各类非金属夹杂物≤2.0级,应做到以下几点:

(1)冶炼过程应进行高拉碳操作,终点C≥0.06%,降低转炉终点钢水氧化性,出钢过程加入脱氧剂进行充分脱氧,同时进行钢包吹氩搅拌,在保证成分均匀性的同时促进钢水脱氧及夹杂物的充分上浮;(2)精炼过程减少精炼加热时间,进行白渣或黄白渣操作,降低钢中氧含量,精炼终点进行钙处理并保证软吹氩时间在8min以上,对钢中Al2O3进行变性处理,并促进钢中夹杂物的充分上浮;(3)连铸过程进行全程保护浇注,防止钢液二次氧化,拉速在1.85±0.05m/min,中包钢水过热度≤30℃,保证铸坯质量;(4)虽然钢中含有V元素,能够与氮结合形成VN,提高钢筋强度,但钢中氮含量仍然不能过高,以防止钢中存在固溶态氮危害钢材质量。

2.3.4 控轧控冷工艺控制

本项目为了在保证MG500锚杆钢筋强度基础上提高钢筋的冲击韧性,在轧制过程中采用控轧控冷工艺,结合我公司棒材设备情况,MG500钢筋开轧温度控制在1000~1050℃,终轧温度控制在850±30℃,成品速度为15m/s。

3 试制结果

对MG500锚杆钢筋尺寸、成分、性能及组织进行检验,并进行统计分析。

3.1 外形尺寸及质量

对MG500产品的外形尺寸、表面质量等外观质量进行检验,钢筋外形尺寸符合技术要求,钢筋表面无缺陷。

3.2 化学成分

实际MG500锚杆钢筋化学成分如表4所示。[O]实际控制在28~44ppm之间,[N]实际控制在84~102ppm之间。

3.3 力学性能

表4 MG500化学成分

实际力学性能控制情况如表5所示,由表5可知,实际生产过程中力学性能情况较技术要求显著偏高,综合性能良好。通过弯芯直径6d,弯曲角度180°的弯曲试验,钢筋受弯曲部位无裂纹,钢筋冷弯性能及表面质量良好。

表5 MG500力学性能

3.4 非金属夹杂物及金相组织

MG500锚杆钢筋实际非金属夹杂物主要为A类和D类夹杂物,实际控制均在0.5~1.5级,符合实际控制要求。内部金相组织均为铁素体+少量珠光体,晶粒度在9.0~9.5级,如图2所示。

图2 MG500内部显微组织

通过以上检验分析,MG500锚杆钢筋达到了高强度高韧性锚杆钢筋设计要求。

3.5 用户使用情况

通过对我公司产品使用情况的跟踪,产品检验全部合格,用户使用过程产品延展性好,力学性能稳定,可靠,全部满足用户矿井巷道支护使用要求,用户反应良好。

4 结语

结合我公司钒资源优势,成功开发了MG500锚杆用热轧带肋钢筋,该钢筋化学成分设计合理,工艺流程可行,产品性能及质量稳定,满足用户使用要求。同时,与现有技术相比较,不仅可达到较高的强度和塑性指标,同时具有很好的冲击韧性,从而降低了在严酷的变形负荷下锚杆钢因塑性变形而断裂的可能性。

参考文献

[1]王晓燕,孙汝林,王璐. MG500锚杆用热轧带肋钢筋研制与开发[J]. 金属制品,2014(4):48-51.

[2]肖立军,王长生,徐玉强等. 高强度高精度锚杆钢筋生产工艺优化[J]. 山东冶金.

作者简介

尹凌峰(1973-),男,工程师,工程硕士,1996年毕业于辽宁工程技术大学金属材料及热处理专业,现在河钢股份有限公司承德分公司工作。

论文作者:尹凌峰,靳刚强

论文发表刊物:《基层建设》2018年第31期

论文发表时间:2018/12/17

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