摘要:针对自2018年10月山西漳泽发电分公司#5汽轮机#1、2、3瓦轴振增大现象频繁发生,严重影响机组的安全稳定运行,经过缜密的分析、摸索规律,找出了引起轴系不稳发生轴振增大的原因,提出了苏制215MW机组在安装、运行和维护方面的要求。
关键词:汽轮机;轴振;轴封
漳泽发电分公司#3汽轮机组进行DCS改造、低压缸通流部分改造以来,#5机各瓦轴振一直维持在90μm以下良好状态下运行;但从2018年10月开始,#5机#1、2、3瓦垂直轴振频繁增大,出现几率时大时小,很不稳定,成为影响#5机组安全运行的重大隐患,有时机组被迫限出力运行,严重威胁机组的安全运行。
1、设备状况
漳泽发电分公司#5机组为苏制K-215-130-1型凝汽式汽轮机为单轴三缸双排汽,具有一次中间再热的冲动式机组。汽轮机轴系由高、中、低压转子、发电机转子、励磁机转子及九块轴瓦组成(如图1)。于月A级检修时进行了DCS改造,调节系统改造后为数字式电液调节系统(DEH),高压调门的开启顺序为#1、#3、#4、#2,低压缸通流部分由德国西门子公司进行了增容改造;热段轴封供汽方式为自密封,冷段轴封供汽方式为本机除氧器自带,A级检修后启动至2018年10月期间,#5机组运行状况良好。
2、故障情况
漳泽发电分公司#5机组各瓦轴振正常运行维护值为小于150µm。2018年10月前#5机组运行稳定,没有出现过轴振异常增大的现象,2018年10月开始#5机#1瓦垂直轴振频繁增大,并伴随有#2、#3瓦轴振及#1、2、3瓦轴承盖振动同时增大的现象,严重时#1、2瓦振动值达到满表值250µm,运行无法继续监视轴振变化,严重威胁机组的安全运行,且每次轴振增大被迫通过限制机组负荷来调整轴振,但效果不明显,振动值仍维持较高的水平。针对这一不安全现象我们进行了大量的数据对比、现状调查,认真观察每一次振动大的全过程,进行了细致分析。
3、故障分析
3.1 机组运行周期长,设备存在的缺陷不能及时消除
#5机组自A级检修到2018年10月已运行5年5个月,期间进行过一次B级检修,4次C级检修,均未对高、中压缸揭缸检查、检修,致使设备老化,叶片、汽封、阻汽片等部件冲刷、磨损、脱落现象严重,机组稳定运行环境恶化,是造成#3机组轴振频繁增大的一个原因。我厂同类型机组(#3机)大修解体时发现动静部分有严重的碰磨、脱落现象。
3.2 进汽方式影响
A级检修后,调节系统由原液压调节系统改造为数字式电液调节系统(DEH),高压调门的阀序为#1、#3、#4、#2,由山西电科院设计、改进了高压调门特性,A级检修后机组运行较为稳定。#5机组轴振增大现象发生后,通过一段时间的观察调整发现,在顺阀状态下175MW负荷以下轴振比较稳定,如继续增加负荷时振动逐渐增大,这是因为此时#4高压调门正在逐渐开启。从圆周进汽角度分析,#1、#2高压调门在上部、#3、#4高压调门在下部,这时高压缸下部进汽量开始增大,使转子标高轻微上移,发生高压缸内部径向轻微碰磨以及汽封的动静磨擦,造成轴振增大。所以出现顺序阀状态下不能带高负荷现象。采取解列#4高压调门且改为单阀运行方式后观察发现,满负荷时#1、2、3轴振较小,因为此时#4高压调门解列,下部只有#3高压调门进汽,高压缸上部进汽量大,使转子向下轻微移动,汽缸内部及轴封处轻微碰磨消失。因为采用单阀运行方式节流损失大、不经济,试验结束后将高压调门的阀序改为#1、#3、#2、#4,这样使得#4高压调门参与调整的机会很少,机组轴振得到良好控制。
3.3 运行参数影响
观察发现:主蒸汽温度快速下降超过10℃时对轴振有一定影响,汽温降低时,造成高压胀差向负值方向适量变化。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆加之#5机转子零位存在偏移,高压胀差向负值方向变化,表现为:机组满负荷运行时高压缸胀差为0.76mm,其它同类型机组为1.5mm左右(高压胀差控制值为+4mm~-1.2mm)。机组正常运行中汽温下降较快时,转子迅速收缩,造成了高压转子轴向间隙变小,发生轻微碰摩,引起轴振增大。这种情况也极易造成机组滑停时高压缸负胀差超限,所以每次机组滑停时特别小心,降温速度控制的很慢。针对这种情况,在一次B级检修中进行过调整,但效果不明显,没有彻底解决高压缸胀差值偏小问题,机组启动后满负荷运行时,高压缸胀差为0.76mm(修前0.6 mm),该缺陷还需要进一步处理。
3.4 机组对外供汽的影响
汽轮机对外供汽取自高压缸排汽,满负荷时高压缸排汽参数为温度337℃、压力2.83MPa。汽轮机抽汽通过厂减器以后,压力降至0.4 MPa~0.6 MPa,温度降至280℃~300℃,输入厂用蒸汽母管系统。每次发生轴振增大时关小厂减器进汽调整门开度由100%降至10%~20%,减少抽汽量,通过汽流扰动汽轮机轴振有下降趋势,说明汽轮机大量对外供汽时引起轴系不稳。
3.5 设备缺陷
通过采取以上措施#5汽轮机#1、2、3轴振得到了良好控制,但仍有增大现象;通过进一步的认真分析观察,最终发现锅炉连排扩容器至除氧器管与冷段轴封供汽管距离太近,只有400mm(设计原因)。每次锅炉连排扩容器投运后,由于进入除氧器的蒸汽压力较高,造成除氧器水箱内局部汽水共腾,高负荷时更加明显,致使冷段轴封供汽温度由133℃降至101℃。因为除氧器内的饱和水(150℃),进入轴封管以后压力降低(轴封供汽压力只有0.06 MPa)对应的饱和水温下降至100℃左右。从而造成中、低压缸胀差向负值方向变化,引起轴系不稳发生轴振增大现象。如此时迅速全关连排扩容器进汽调整门,冷段轴封供汽温度回升至133℃后#1、2、3瓦轴振逐渐恢复至正常。
4、采取措施
4.1 将汽轮机高压调门的开启顺序由#1、#3、#4、#2改为#1、#3、#2、#4,这样使得#4高压调门参与调整的机会很少,始终保持高压缸上部进汽量大于下部进汽量,减小转子的上浮量,增加转子的稳定性,减小转子与汽缸、汽封的动静碰磨,从而良好地控制机组的振动。
4.2 针对投运连排扩容器时轴封供汽温度下降现象,现已采取相应措施,通过开启轴封供汽管疏水,尽量保持除氧器低水位运行,发现轴振大迅速关小连排调整门等手段,#5机轴振大问题得到了有效控制,轴振基本上稳定在90µm以下。但是这种临时措施影响到锅炉连排扩容器的投运,炉水品质受到一定影响,所以采取了在连排来汽管与轴封供汽管之间加装600mm×400 mm隔板的方式,从而良好的控制了轴封管带水现象的发生,使机组启动后各瓦轴振稳定在了合格范围内,彻底消除这一隐患。
4.3 机组运行中保持主汽、再热汽参数稳定,特别是机组负荷变化、启停制粉系统、锅炉吹灰等工况时,应认真调整,避免汽温、汽压大幅波动。
4.4 在条件允许的情况下尽量不投运#6机厂减器,应首先考虑投运其它机组厂减器。如果厂减器在投运状态时应保持调整门较小开度,发生轴振增大时可以通过关小厂减器进汽调整门,减少机组抽汽量的方法控制轴振增大。
5、效果
引起机组轴振增大的因素很多,通过认真分析发现以上几方面的原因,并采取相应的措施后,机组轴振增大现象得到了良好的控制。汽轮机动静部分的碰磨缺陷,需要利A级检修机会揭缸检查、更换磨损的叶片、汽封、阻汽片等部件,以及重新调整转子零位,彻底消除机组的轴振大缺陷。
连排至除氧器管与轴封供汽管之间距离太近属设计原因,该缺陷会引起轴封供汽带水现象, 对我厂其它三台同类型机组对比检查,同时发现锅炉连排扩容器投运时,也会造成轴封供汽温度下降,已采取措施控制,#3、4机对轴振的影响较小。通过论证,分别在#3、4、5、6机除氧器内连排来汽管与轴封供汽管之间加装隔板,轴封管带水现象得到遏止,各机组轴振得到良好控制。
作者简介
赵超: 1971年11月, 男,山西襄垣人,大学,高级工程师,高级技师,公司节能技术专家,漳泽发电分公司从事节能管理工作。
论文作者:赵超,田靖
论文发表刊物:《电力设备》2019年第8期
论文发表时间:2019/9/19
标签:机组论文; 高压论文; 调门论文; 汽轮机论文; 转子论文; 现象论文; 稳定论文; 《电力设备》2019年第8期论文;