精馏塔操作及自动控制系统的改进论文_刘鉴瑞

精馏塔操作及自动控制系统的改进论文_刘鉴瑞

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 内蒙古锡林郭勒 027300

摘要:氯生产过程中,各种各样的产品需要通过蒸馏分离操作,但由于常见的系统不稳定的原因,氯生产设备通常是受外部因素影响如蒸汽压力、流量、温度的波动,为了保证稳定的高负荷运行,避免不稳定产品质量,降低能源消耗和物质损失,对精馏塔运行中蒸汽波动的参数进行了分析比较,并提出了控制系统的改进方案,结合实际改进使精馏塔运行更加简单、稳定。

关键词:精馏塔操作;自动控制系统;改进

一、精馏塔的基本控制方案

精馏塔控制的好坏直接影响产品的质量指标,即产品的组分,但产品组分分析只能在产品产生了才能进行检测,不能对过程进行监控,存在分析周期长,数据反应滞后等问题,因而精馏过程中的温度参数的稳定控制变得尤为重要。而精馏操作是通过灵敏板进行控制的,因此灵敏板温度的稳定控制是控制产品质量的关键。

为了控制灵敏板温度在指标范围内,可以通过加热蒸汽量、冷却剂量、回流量、釜液位高度、进料量等条件的变化来进行温度调节。但对设备结构已定,生产负荷和产品比例基本不变的操作过程中,精馏塔的进料量F、组分XF、蒸汽量、冷却剂量、釜液出料量W处于相对稳定状态,往往是通过回流比的调节来控制灵敏板的温度,当灵敏板温度T上升时,通过加大回流量L,来降低灵敏板温度。当灵敏板温度下降时,通过减少回流量,来提高灵敏板温度。

二、精馏塔工艺操作内部影响因素?

1、物料平衡的影响及处理?

通过对精馏塔总物料衡算显示:针对原料液流量F及组成XF,只需明确分离程度xD、xW,便能够清楚了解馏出液流量D及釜残液流量W。采出率D/F:D/F=(xF-xW)/(xD-xW)不可轻易改变,不然进、出塔的两个组分量便会失衡,从而对塔内组成产生较大的影响,使得工艺操作不符合分离的规定标准。所以在精馏塔工艺操作过程中,必须要确保塔顶及塔底产品的稳定性,在这其中最为关键的就是维持装置内的物料平衡,可通过通塔底液位对精馏塔物料平衡进行控制。?

2、塔顶回流的影响及处理?

对于精馏塔分离工艺产生严重影响的主要因素就是回流比,而且在化工厂生产过程中,主要通过控制回流比来提升产品的质量。只要回流比上升精馏产品的质量也随之升高;若回流比不断的降低,且xD减小、xW增大,那么精馏塔的分离效果也会下降。如果回流比上升,则精馏塔内的蒸汽量及液体量都会随之上升,若塔内汽液负荷超标,就会导致塔板效率降低,这时就要对原料液流量进行控制。?

调节回流比的主要方式有:通过降低塔顶采出量来提升回流比;当塔顶冷凝器为分凝器时,通过提升塔顶冷剂使用量促使凝液量上升,继而增加回流比;若回流液中间贮槽强制回流,可适当提升回流量来增加回流比,但不可抽干回流贮槽。然而在馏出液采出率D/F规定的条件下,通过提升回流比来增加xD的方式也不是绝对有效的。增加操作回流比代表增加蒸发量及冷凝量,且相关指标也会受到精馏塔及冷凝器传热面的影响。

三、蒸汽压力波动对精馏操作的影响

精馏塔在低负荷或外界影响小的情况下,用回流比调节灵敏板温度基本能控制好产品的质量。但是在高负荷运行情况下,公用系统的蒸汽压力经常波动,而且变化幅度也较大,使塔釜再沸器热量传递很不均匀,造成精馏塔气-液不平衡,使灵敏板温度变化幅度加大,影响产品质量。

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1、当外界蒸汽压力突然升高,塔釜难挥发组分蒸发量增加,灵敏板温度上升,必须采取加大回流量来控制灵敏板温度,保证塔顶产品质量;但在实际操作中蒸发量过大,则会造成液沫夹带,结果造成气液两相之间传质效果降低,影响产品的质量;严重时还会产生液泛现象。

2、当外界蒸汽压力突然下降,塔釜难挥发组分蒸发量减少,灵敏板温度下降,若不及时减少回流量,灵敏板温度会大幅度下降,易挥发组分很容易带入塔釜,造成后序产品质量下降;另一方面,为了保证灵敏板温度,回流量下降过快,使回流比降低,影响分离效果;同样,蒸发量太小,上升蒸汽速度降低,塔内将产生漏液现象,影响分离效果。

四、调节蒸汽流量,控制灵敏板温度

将蒸汽流量定值变成可调节值,根据蒸汽压力变化情况,手动将蒸汽进料量进行调节,确保塔釜蒸发量相对稳定,来保证灵敏板温度但仍存在许多问题。

(1)在操作过程中表现出比较被动,操作频繁,增加了劳动强度。

(2)需要特殊操作技能高,但每个操作人员水平不同,调节幅度不一,难以避免出现灵敏板温度瞬间大幅度波动,使整个塔的温度、进出料量分布曲线变化频率及幅度较大,容易造成产品纯度质量问题。

(3)蒸汽流量与回流量同时进行调节灵敏板温度,很难分清主次,操作不当,很容易破坏精馏正常进行和气-液平衡,导致整个操作恶化。

(4)给蒸汽进料量、回流量等工艺指标的制定、执行带来较大困难。

五、蒸汽流量的自动控制,确保气-液平衡

在精馏塔的连续操作过程中应做到物料平衡、气-液平衡和热量平衡,这3个平衡互相影响,互相制约。蒸汽压力突然变化时,将直接影响塔釜难挥发组分的蒸发量,使当时塔内热量存在不平衡,导致气-液不平衡。在生产过程中,各精馏塔设备已确定,塔釜蒸发量与气体流速成正比关系,而流速与塔压差也成正比关系,所以控制好塔顶、塔釜压力就能保证一定的蒸发量,而在操作中,塔顶压力可通过塔顶压力调节系统进行稳定调节或大部分为常压塔,为此,稳定塔釜压力就特别重要。于是在蒸汽进料量不变情况下,对蒸汽压力变化情况与塔釜压力的变化进行对比,发现两者成正比关系,而且滞后时间极小。

六、系统改进前后对比

收集一个月的实际运行数据对最高值与最低值的偏差进行统计分析,以氯仿塔为例,系统改进前后某一段时期工艺指标执行情况见表1。

表1系统改进前后某一段时期工艺指标执行情况

从表1可以看出,经系统改进后塔釜压偏差从12.4kPa降低至1.1kPa;回流量偏差从4.8m3/h降低至1.5m3/h;采出量从3.5m3/h降低至1.1m3/h;灵敏板温度偏差从13.7℃降低至4.2℃;产品优级品率也从89%上升至99%。

七、结果与讨论

(1)改进后的控制系统投运后,精馏塔的各点温度曲线基本在一条直线上,灵敏板温度变化范围也大大缩小,进出料量也很稳定,完全不受外界蒸汽压力波动影响,从操作曲线及分析结果看,整个精馏塔在自动调节过程中,完全达到了物料、气-液及热量3个平衡,而且操作方便、简单,大大减轻了操作人员负担,确保产品质量稳定。

(2)操作稳定后,避免了受蒸汽压力波动使产品返回操作或不合格品的处理,减少了动力、蒸汽能耗及物料损耗。同时也避免了因产品质量不好而降负荷操作。

(3)改进了自动控制系统后,操作人员思维也要进行更新,如塔釜是否液泛,不能通过塔釜压力升高来判断。回流量的控制更为重要,必须防止回流量过大或过小,破坏塔内物料平衡,影响正常操作。必须要避免塔压差过大或过小,使蒸汽调节阀自动关小或开大来减少或增大蒸汽量,造成塔内气-液不平衡,降低传递效果,影响产品质量。

(4)精馏塔的操作仍较为复杂,操作中的一个参数变化,可能会波及整个塔的正常工作,操作人员必须仔细地检查和分析产生变化的原因,然后有针对性地进行调节。随着自动化程度提高,精馏塔操作也应该多采用仪表自动化控制,使产品的质量和精馏塔操作的稳定性大大地提高。

参考文献:

[1]邝生鲁.化学工程师技术全书.北京:化学工业出版社,2002:36-40,491-522.

论文作者:刘鉴瑞

论文发表刊物:《防护工程》2019年第2期

论文发表时间:2019/5/5

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