改良A2/O污水厂关键设备及技术分析论文_阮俊

改良A2/O污水厂关键设备及技术分析论文_阮俊

广州市猎德污水处理厂 510000

摘要:随着现代节能环保理念的深入,对污水厂污水处理工作也提出更高的要求。然而以往污水处理中,在水质上很难保证,与污水处理标准相脱离。通过实践研究发现,将改良A2/O工艺引入其中,对污水处理效果的改善可起到突出的作用。本文将结合具体的工程情况,对改良A2/O关键设备与技术的应用与应用效果以及改良A2/O工艺应用下的问题与改善建进行探析。

关键词:改良A2/O工艺;污水厂;关键设备;技术

前言:作为现代污水厂污水处理的关键技术,改良A2/O工艺以其自身的优势得到大多生产企业的青睐。然而值得注意的是,尽管污水处理厂对改良A2/O工艺的应用给予足够重视,但技术应用下所取得的效果并不明显,究其原因在于技术引入下未能正确认识其基本原理与优势,要求采取相应的改善措施。因此,本文对污水厂中改良A2/O工艺的应用研究,具有十分重要的意义。

一、工程概况介绍

本文在研究中主要选取某地区污水厂作为实例,其在建设中保持11.3hm²的占地面积,以20万m³/d作为设计规模。建设过程中,主要考将改良A2/O工艺引入,其在除磷脱氮效果上极为明显,自投入使用后取得良好的运行效果。根据设计要求,对进出水水质有明确的要求,如在进水水质方面,NH3-N、TN、SS与BOD5等分别需达到20mg/L、28mg/L、170mg/L、127mg/L标准,而对于出水水质,NH3-N、TN、SS与BOD5等分别需达到8mg/L、15mg/L、20mg/L与20mg/L。从整个工艺流程看,污水会经过格栅间、沉砂池、缺氧段、二沉池以及紫外线消毒等过程,最后出水[1]。

二、改良A2/O关键设备与技术分析

(一)改良A2/O关键设备与技术应用

改良A2/O工艺应用下,其涉及的关键性构筑物与设备较多,具体包括:第一,格栅。设计过程中通常将粗格栅与细格栅设置于泵房前,其中的细格栅可为阶梯式类型,保持6mm的栅距,而在粗格栅上,要求保持50mm的栅距。第二,沉砂池。结合该工程设计要求,可考虑引入2座直径为7.3m的沉砂池,其运行中能够达到13万m³/d的处理水量。第三,生化反应池。其在设计要求由三条廊道构成,前一条廊道在构成上主要以缺氧段、厌氧段与预缺氧段为主,而后两条廊道是好氧1段与2段。实际设计中通常选用两组生化反应池,运行中在活性污泥回流渠道上共用,且二者处于并列运行状态。第四,二沉池。设计中要求引入4座幅流式沉淀池,各自在池底坡度上需达到2%,保持50m的直径,并达到26万m³/d的设计流量要求。第五,紫外线消毒。其中涉及的设较多,如明渠中的中压紫外灯,运行中需对污水中的大肠菌群保持较高的杀灭率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外,为使A2/O工艺应用下取得良好效果,在设备应用中也考虑将污泥凝缩脱水机引入,如PDX L300类型,可使脱水后污泥含固率得到提高[2]。

(二)改良A2/O工艺应用效果分析

通过A2/O工艺应用效果看,运行中可发现,以运行水质最差的阶段为例,其中在进水水质方面,NH3-N、TN、SS与BOD5等分别可达到23.9mg/L、34.9mg/L、149mg/L、142mg/L,而在出水水质上,NH3-N、TN、SS与BOD5等分别为2.13mg/L、14.7mg/L、9.7mg/L与8.49mg/L。再如去除率方面,只有TN保持为57.88%,而其他都可达到80%以上的去除率,这些可充分说明出水水质上都可达到相关要求,在除磷与脱氮方面改良A2/O工艺应用效果较为明显。

之所以工艺应用下取得明显效果,很大程度得益于其中关键设备与技术的应用。如改良A2/O工艺应用下,强调将预缺氧段设置于厌氧段前,这样可解决以往A2/O工艺应用中的许多弊端,如在二沉池应用下,其中的硝酸盐在经过预缺氧段后可实现反硝化,解决厌氧段聚磷菌释磷受硝酸盐的影响问题,除磷效果得到保障。同时,改良A2/O工艺应用下,强调将多点进水方式引入其中,其主要依托于缺氧段中的生化反应池,可将碳源提供给除磷、脱氮过程。需注意的是假定污水厂中的污水不具有较高的浓度,无需将初沉池设置其中,而直接沉砂池对污水处理,并将其送入生化池中,这对有机物浓度的提高可起到明显作用,也使足够的碳源提供给脱氮除磷过程中。另外,改良A2/O应用中,对于总氮去除效果并不明显,但NH3-N去除率却极高,可判断硝化效果明显,而反硝化作用较差。产生这种现状的原因很大程度归结于缺氧段在容积上较小,对此问题,可考虑以缺氧段替代部分好氧段,以此使缺氧段容积被增大,有利于反硝化效果的提升[3]。

三、改良A2/O工艺应用下的问题与改善

尽管改良A2/O工艺应用下效果较为明显,但实际运行中仍较多不足之处存在,需采取相应的完善策略。具体包括:第一,工艺应用下,保持0.1-0.15kgBOD5(kgMLVSS·d)的污泥负荷较为适宜。假若工艺应用中出现超出该范围的情况,需考虑在污泥龄、溶解氧上进行控制,确保溶解需求量在负荷提高的同时而随之增多,其目的在于防止因溶解氧在好氧段中骤降,而使脱氮除磷效果受到影响。

第二,生化池溶解氧问题。改良A2/O工艺应用下,若溶解氧在生化池中未得到有效控制,脱氮除磷也会因此受到影响。对于缺氧段、厌氧段以及预缺氧段,溶解氧都需保持为0.2mg/L以内。其中在预缺氧段部分,由于污水会从格栅间、涡流沉砂池流入,其带来的回流污泥,很容易使溶解氧发生变化,此时需从好氧2段溶解氧上进行控制,通常保持1mg/L较为合适。再如缺氧段,在溶解氧控制中,主要考虑将递减供氧方式应用到回流水池周边[4]。

第三,改良A2/O设备应用下,由于未将浓缩池引入其中,难以保证工艺应用效果。本文提出的污水厂中,尽管有格栅、沉砂池、生化反应、二沉池、紫外线消毒等设备,但仍难以解决以往浓缩池应用下因污泥长时间停留而释磷的问题,且污水处理系统中也不会有上清液回流现象出现。对此,需将浓缩脱水一体机设置其中,这样剩余污泥都可得到有效处理。同时,为提升工艺应用下的脱氮除磷效果,实际设计中也可考虑将曝气引入到生化池与二沉池之间的渠道,这样可使溶解氧浓度得到保障,防止输送污泥中出现释放磷情况,其容易对去除磷效果效果产生影响。除此之外,改良A2/O工艺应用中,也存在冷凝水排出管设计问题,其容易因供气管截面积较小而造成通气不足。此时便要求在供气管压力作用下,排出管内冷凝水,这样便可将通气量不足问题得以解决,对污水厂处理效果的改善将起到极为明显的作用[5]。

结论:改良A2/O工艺的应用是提升污水厂污水处理效果的技术支撑。实际引入该工艺中,应正确认识改良A2/O工艺的基本内涵与优势,结合污水厂处理要求,保证其中各设备如格栅、沉砂池、生化反应、二沉池、紫外线消毒等都可发挥重要作用。同时需注意针对改良A2/O工艺应用下的不足之处,也需采取相应的完善策略,如多点进水方式的引入以及溶解氧的控制等,这样才能真正达到污水厂除磷脱氮的目标。

参考文献:

[1]熊峰.模拟技术在改良型A~2/O氧化沟污水处理厂运行管理中的应用研究[D].武汉科技大学,2012.

[2]潘松岭.改良型A~2/O工艺在泰州市城南污水处理厂的应用研究[D].南京理工大学,2012.

[3]黄路明.一体化A~2/O氧化沟在城区污水处理厂中的应用实例[J].轻工科技,2013,07:112-113+130.

[4]刘诗燕.倒置A~2/O工艺在污水处理厂中的应用[J].中国新技术新产品,2013,21:176-177.

[5]王建强,崔青松,张立娜.改良型A~2/O工艺在污水处理厂中的应用研究[J].山西建筑,2011,10:122-123.

论文作者:阮俊

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/10/20

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