黄陵矿业煤矸石发电厂50MW机组凝汽器换管改造分析论文_彭康利

黄陵矿业煤矸石发电厂50MW机组凝汽器换管改造分析论文_彭康利

(黄陵矿业煤矸石发电有限公司 陕西黄陵 727307)

摘要:随着市场经济的不断发展,其竞争已日趋激烈。节能降耗、节能减排、提高经济性已不容忽视。黄陵矿业煤矸石发电有限公司50MW机组现有2台N4000-2型双路表面回热式凝汽器,单台冷却面积4000㎡,冷却管采用TP304不锈钢管。凝汽器目前使用的为304不锈钢管以不能适应现在循环水水质要求,加上现管出现腐蚀、结垢及堵管等现象,给机组的供热、安全、经济运行带来了隐患。为了满足该设备现行工况的实际需要,因此,必须对凝汽器进行换管改造。

关键词:凝汽器冷却管;概述;腐蚀失效分析;适用条件;施工工艺;

随着温室效应的不断积累,导致全球气候不断升温,走低碳发展之路、推动绿色转型是应对气候变化、保护生态环境的根本途径。为了履行社会责任,煤矸石发电公司将“坚持低碳发展,推动绿色转型”视为重中之重,作为延安地区重要电源支撑点,公司坚持“科学、低碳、绿色、和谐”发展的理念,在为延安地区提供安全、环保、绿色、高效电能的同时,主动承担节能减排的社会责任,在管理上下功夫,在技改上出实招。

一、概述:

对电厂而言,机组的经济性差主要源于凝汽器的热损失,因此凝汽器的改造是最基本、最有效也是最必然的。冷却管作为凝汽器重要的部件之一,价格约占凝汽器总价的一半以上,因此,冷却管的选材主要考虑的是管材的耐腐蚀性能,不同不锈钢管材耐腐蚀性既取决于材料本身,也取决于冷却水水质等条件。黄陵矿业煤矸石发电有限公司50MW机组现役凝汽器为汽轮机厂配套,随着企业节能减排,循环冷却水量占整个燃煤电厂总用水量的70~90%,公司凝汽器采用不锈钢材料循环水中本身含有氯离子量很小,循环水系统使用过程中由于蒸发,溅出流失等,保有水量不足,每天进水,进水中同样含有氯离子,这样氯离子的含量不断增大,达到一定浓度腐蚀设备。根据对现场设备的咨询了解,以及我们改造凝汽器的经验,经过厂技术人员进行的技术讨论和研究后,认为在不改变凝汽器外壳及其它结构,将原TP304 φ25×0.7 mm的不锈钢管更换为TP316L φ25×0.6 mm的不锈钢管的方案是切实可行的。

二、不锈钢的腐蚀失效分析

1、不锈钢管在各种工业水中具有很低的全面腐蚀速度,它的耐腐蚀是由于含有Cr、Ni等合金元素,在不锈钢表面生成了一层十分致密的氧化膜,但不同的不锈钢耐氯离子的能力是不同的。一般Tp304对于冷却水质要求是氯离子≤200mg/L,具有耐冲击腐蚀、耐氨蚀。故常用于含砂量大的直流供水和含氨浓度大的循环供水的凝气器;Tp316L对于冷却水质要求是氯离子≤600mg/L,特别适用于城市中水冷却。

2、氯离子是一种腐蚀性离子,它的原子半径很小,对多种金属具有腐蚀性,是引起全面腐蚀、点蚀、应力腐蚀的主要离子,尤其是对不锈钢的应力腐蚀,已经得到公认。对于奥氏体不锈钢在氯离子环境下的腐蚀,各种权威的书籍均有严格的要求,氯离子含量要小于25ppm,否则就会发生应力腐蚀、孔蚀、晶间腐蚀。因此,分析氯离子对不锈钢的腐蚀,以便采取预防措施,延长使用寿命,或合理选材。

A、应力腐蚀失效:不锈钢在含有氧的氯离子的腐蚀介质环境产生应力腐蚀。应力腐蚀失效所占的比例高达45 %左右。常用的防护措施:合理选材,选用耐应力腐蚀材料;控制应力装配时,尽量减少应力集中,并使其与介质接触部分具有最小的残余应力,防止磕碰划伤,严格遵守焊接工艺规范,严格遵守操作规程,严格控制原料成分、流速、介质温度、压力、pH 值等工艺指标。

B、孔蚀失效;小孔腐蚀一般在静止的介质中容易发生。蚀孔通常沿着重力方向或横向方向发展,孔蚀一旦形成,即向深处自动加速。不锈钢表面的氧化膜在含有氯离子的水溶液中便产生了溶解,结果在基底金属上生成孔径为20μm~30μm 小蚀坑,这些小蚀坑便是孔蚀核。只要介质中含有一定量的氯离子,便可能使蚀核发展成蚀孔。

C、缝隙腐蚀;对于任何金属材料都不同程度的存在有非金属夹杂物,这些非金属化合物,在Cl离子的腐蚀作用下将很快形成坑点腐蚀,在闭塞电池的作用,坑外的Cl离子将向坑内迁移,而带正电荷的坑内金属离子将向坑外迁移。由于缝隙中存在闭塞电池的作用,导致Cl离子富集而出现的腐蚀现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这类腐蚀一般发生在法兰垫片、搭接缝、螺栓螺帽的缝隙,以及换热管与管板孔的缝隙部位,缝隙腐蚀与缝隙中静止溶液的浓缩有很大关系,一旦有了缝隙腐蚀环境,其诱导应力腐蚀的几率是很高的。

三、TP316L和TP304板片材料含氯(Cl—)水溶液中的适用条件

1、304型不锈钢这是最廉价、最广泛使用的奥氏体不锈钢(如食品、化工、原子能等工业设备)。适用于一般的有机和无机介质。例如,浓度<30%、温度≤100℃或浓度≥30%、温度<50℃的硝酸;温度≤100℃的各种浓度的碳酸、氨水和醇类。在硫酸和盐酸中的耐蚀性差;尤其对含氯介质(如冷却水)引起的缝隙腐蚀最敏感。

2、316L型不锈钢:适用于一般的有机和无机介质。例如,天然冷却水、冷却塔水、软化水;碳酸;浓度<50%的醋酸和苛性碱液;醇类和丙酮等溶剂;温度≤100℃的稀硝酸(浓度<20%=、稀磷酸(浓度<30%)等。但是,不宜用于硫酸。由于添加Mo,其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温蠕变强度特别好,可在严酷的条件下使用,316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。故在海水和其他含氯介质中的耐蚀性比304型好,完全可以替代304型。由于含碳量更低(≤0.03%),故可焊性和焊后的耐蚀性也更好,可用于半焊式或全焊式PHE。PRE为25。

四、施工工艺

1、凝汽器汽、水侧清理及拆除旧管。

2、采用专用电锤将旧管拆除。

3、拆除旧管时不能损坏管板、管板孔。

4、对凝汽器内部管板进行打磨、除锈,以便新不锈钢管的安装。

5、安装新不锈钢管前应保证管板孔清洗干净、无锈蚀、无油垢、无划伤、无毛刺等。

6、穿管时应在凝汽器两端管板和各道隔板处都设专人,使穿管对准各道管孔,避免冲撞和划伤。

7、不锈钢管穿入费力时,不可强行打入,以免损坏不锈钢管。

8、按胀管要求进行试胀,不允许扩胀部分超过管板厚度。试胀合格后方可进行胀管。

9、管板与管孔应用清扫器等打磨干净,不允许在纵向有划伤的槽道。

10、胀管时,胀口深度控制在管板厚度的75%—90%,管壁的减薄量应在管壁厚度的4%—6%之间。

11、进水侧进行翻边胀接,翻边角度约15º;出水侧直胀,不锈钢管外露部分光洁、平整无毛刺。

12、凝汽器更换完不锈钢管后,汽侧应进行灌水试验,灌水高度要充满整个冷却管的汽侧空间,并高出顶部冷却管100mm以上,维持4小时不渗漏算合格。

结束语:

循环冷却水处理,最重要的是解决换热设备的结垢和腐蚀问题。结垢要影响换热效率,多耗能源,影响工艺操作。腐蚀会减少设备使用寿命,并存在安全隐患。为了防止结垢和腐蚀,综上可以看出:换热管的选用,不论是从性能上比较,还是从安全上比较,316L不锈钢管优越的经济性及安全性远远优于304管;因此选用316L不锈钢管在安全上是可靠的,在技术上是可行的。

参考文献

[1]高秀山.凝汽器设备的运行于管理{M}北京中国电力出版社2011.10-17

[2]窦照英.电力工业的腐蚀与防护{M}北京化学工业出版社 1995.146

[3]葛红花.影响凝汽器不锈钢耐腐蚀性夫人因素{J}山东工业技术.2002.12

论文作者:彭康利

论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期

论文发表时间:2018/1/5

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