#7炉排烟温度高的原因分析及应对措施论文_曾勇

(广州恒运企业集团股份有限公司)

摘要:针对广州恒运集团公司#7炉排烟温度高的原因进行了分析,指出了影响#7炉排烟温度高的主要因素,提出降低#7炉排烟温度的应对措施,为降低#7炉排烟温度提供了参考建议。

关键词:#7炉;排烟温度;原因分析;应对措施

1 引言

广州恒运热电(A)厂7号燃煤发电供热机组,锅炉为东方锅炉厂制造,单台机组容量为680t/h,型号为DG680/13.7-20。为单锅筒自然循环锅炉,负压四角切圆燃烧,锅炉采用П形布置,采用中速直吹热风送粉系统。2009年至2010年期间曾对#7炉进行低氮燃烧器改造和干排渣改造,同时增加了SNCR及SCR烟气脱硝装置。在2014年底至2015年初的大修期间又对#7炉SCR系统进行了升级改造,取消了空预器入口烟气挡板门,加装了一层脱硝催化反应装置。目前#7炉存在排烟温度偏高的问题,影响锅炉的经济运行。下面就#7炉排烟温度偏高的原因进行分析并提出应对措施。

2排烟温度偏高的原因分析

2.1近几年#7炉排烟温度情况

恒运电厂#7炉ECR工况(额定工况)下设计排烟温度为123℃,目前,#7炉的年均排烟温度在138℃以上,比设计值123℃高出15℃以上,有关数据见表1所示。在夏季环境空气温度较高时,锅炉排烟温度会升至150℃以上。

表1 #7炉年平均排烟温度表

表2是2015年#7炉第二次大修后能效测试的数据,在100%负荷下,#7炉实测排烟温度为146.4℃,换算到进口空气温度为20℃时的排烟温度为139.4℃,比设计值123℃高出16℃以上。

表2 2015年#7炉能效测试修正后的排烟温度

锅炉热效率依据《火力发电厂锅炉计算知识》中的有关公式进行计算:

η=100%-q2-q3-q4-q5-q6

式中 q2——排烟热损失百分率,%;

q3——气体未完全燃烧热损失百分率,%;

q4——固体未完全燃烧热损失百分率,%;

q5——散热损失百分率,%;

q6——灰渣物理热损失百分率,%。

其中锅炉的排烟热损失占了热损总量的90%以上,是影响锅炉热效率的最主要因素。排烟温度高会造成排烟热损失增大,锅炉效率降低,通常排烟温度每升高15℃,锅炉效率下降约一个百分点,严重影响锅炉的经济性。

2.2 排烟温度高的原因分析

2.2.1空预器运行状态变化

2009年10月,即在第一次大修改造前,对#7炉进行修前热效率试验,有关数据见表3所示(数据来源:电科院热效率试验报告)。

表3 第一次大修前空预器进出口烟气参数(环境温度28℃)

从表3可以看出,2009年#7炉空预器入口烟温比设计值略高2.5℃左右,热二次风温比设计值略低1℃左右,热一次风温比设计值低8℃左右,排烟温度比设计值高5℃左右。

#7炉空预器的运行状态基本正常。

2010年,#7炉大修后的运行参数,见表4(数据来源:电科院性能试验报告)。

表4 大修后空预器进出口烟气参数(环境温度20℃)

从表4可以看出,大修后,满负荷时排烟温度为133.5℃比大修前的128.26℃上升了5℃左右,比设计值偏高10℃左右。大修后空预器入口平均烟气温度为366.2℃比大修前的364.5℃上升近2℃,热二次风平均温度为313.1℃比大修前的321℃低8℃左右,热一次风平均温度为309.7比大修前的321低11℃左右。

大修后,#7炉空预器换热能力有所下降,空预器运行状态比大修前稍差。

表5是#7炉三个不同时间段的满负荷工况下烟温、风温的数据情况。

表5 ECR工况设计值与三个不同时间满负荷工况下烟温、风温参数

从表5中数据可以看出,虽然满负荷下T1、T2、T3三个工况在省煤器出口前的各部烟温不所不同,但烟气在省煤器出口与空预器入口烟道混合后,到空预器入口的烟气温度差别并不大,T3工况的空预器入口平均烟温值与T1工况比较,偏低4.5℃,但T3工况的排烟温度平均值却比T1工况高了21℃左右;且T3工况的热一次风温度平均值和热二次风温度平均值却比T1工况低了10℃左右。

通过排烟温度和热一、二次风温的比较,可发现#7炉空预器的换热能力已大幅下降,运行状态很差。

从表5数据可以看出,在2012年和2011年时,#7炉空预器烟侧压差变化不大,空预器出口热一、二次风温度变化也不大,排烟温度升高仅1.5℃。到2016年9月时,#7炉满负荷下的空预器烟侧差压已升高至1.7~1.9 KPa,说明空预器内部阻力增大很多。

2.2.2空预器结垢堵塞

2.2.2.1空预器结垢堵塞情况

图片1、图片2和图片3是从空预器内取出的部分波纹板图片。从图片1可看出,空预器波纹板结垢很严重;从图片2可看出,部分波纹板的间隙已堵塞,且堵塞物非常坚硬,尤如水泥块,使用高压水基本没有冲洗掉的可能;从图片3可看出,空预器冷端波纹板已严重堵塞,且波纹板腐蚀后掉落的铁屑又进一步的堵塞空预器。

2.2.2.2空预器结垢堵塞的原因分析

#7炉SCR烟气脱硝系统改造后,烟气脱硝装置在运行过程中存在逃逸氨,除了极端工况造成短时间内过量喷氨外,当氨喷射系统设计不当,烟气流场分布不均匀或者喷氨格栅局部喷嘴被堵塞时,也会造成反应器出口局部区域的氨逃逸过量。催化剂在把NOx还原成N2的同时,将部分SO2氧化成SO3。在空预器中、低温段换热元件表面,逃逸氨(NH3)、SO3及水蒸汽反应生成硫酸氢氨或硫酸氨:

NH3 +SO3+H2O → NH4HSO4

2NH3+SO3+H2O → (NH4)2SO4

当烟气中的NH3含量远高于SO3浓度时,主要生成干燥的粉末状硫酸氨,不会对空预器产生粘附结垢。当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度(通常要求SCR出口不大于3μL/L)时,主要生成硫酸氢氨(ABS)。在150~220℃温度区间,硫酸氢氨(ABS)是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在空预器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,增加空预器阻力并影响换热效果。

另外,空预器堵灰及腐蚀又是息息相关的。由于烟气中有大量灰份,灰份沉积在壁面时,与水及酸液起化学作用后发生硬结,将空预器堵死。空预器堵灰时,空预器受热面由于长期积灰结垢,水蒸汽及SO3容易黏附在灰垢上,加重了空预器的腐蚀;而空预器腐蚀时,受热面光洁度严重恶化,又加重了空预器的积灰、堵塞。

图片1 空预器波纹板结垢

图片2 空预器波纹板堵塞

图片3 空预器波纹板腐蚀及严重堵塞

受热面结渣、积灰是导致锅炉排烟温度升高的主要原因之一。其对排烟温度的影响主要体现在传热方面,受热面表面沉积物的导热系数下降,会使传热量下降。空预器波纹板严重堵塞、结垢之后,会增大空预器波纹板的传热热阻,使空预器的传热系数K下降;空预器波纹板间的间隙堵塞后,相当于减少了部分波纹板的传热面积,使空预器的吸热量降低,必然会使空预器的传热系数K下降,运行中表现为空预器出口一、二次风温降低,排烟温度升高,锅炉效率降低。

2.2.3锅炉漏风

锅炉漏风是导致排烟温度升高的主要原因之一。漏风增加会导致经过空预器的风量降低,空预器的传热系数K下降,使得空预器烟侧的热量不能得到有效释放,导致排烟温度升高。

#7炉干除渣系统改造后,炉底漏风量增大。干除渣系统有“间断运行”和“连续运行”两种方式,当选择干渣系统“间断运行”且闸板门关闭两小时以上时的排烟温度比“连续运行”闸板门全开时低4~6℃。

2015年10月,#7炉停炉检查时,发现空预器密封片脱落较多,空预器密封片的脱落必然会增大空预器的漏风,说明炉底漏风对排烟温度的影响很大。

#7炉D磨煤机冷风调节门存在漏风情况,当调节门显示全关时,D磨的入口风温和出口风温比其它磨煤机相比均偏低,使得运行中始终有大量的冷风进入炉膛,也增大了锅炉漏风。

2.2.4磨煤机出力偏低

由于#7炉部分磨煤机出力偏低,满负荷时,经常需要启动五台磨煤机运行才能满足负荷的需要。顶层磨煤机运行,会使得炉膛火焰中心上移,炉膛出口温度提高,影响排烟温度升高。

2.2.5低氮燃烧器改造的影响

因#7炉进行了NOx燃烧系统改造,增加了三层OFA燃尽风,且分级燃烧的低氮燃烧方式,都使得炉膛火焰中心上升,进而引起炉膛出口及各段受热面烟气温度的升高,影响排烟温度升高。

3运行调整试验

为摸索如何在锅炉运行中,通过燃烧调整的方法来降低#7炉的排烟温度,对#7炉进行了变氧量调整、变一次风速调整、变二次风配风方式调整、变磨煤机组合方式等多种试验,试验情况如下。

3.1变氧量调整试验

在180MW负荷下,对#7炉进行了3个工况的变氧量调整试验,分别为工况T4、T5、T6,氧量平均值分别设定为1.6%、2.2%和2.8%,试验结果见表6。

表6 变氧量调整试验数据

试验结果表明:当180MW负荷锅炉平均氧量在1.6~2.8%范围内调整时,随着运行氧量的升高,排烟温度逐渐升高。

由此可见,采用低氧燃烧的方式,有利于降低排烟温度。当然,采用低氧燃烧的运行方式,飞灰可燃物不可避免的会有所升高,实际运行中可参考脱硫出口烟气的CO含量来进行调整,一般经验是,当脱硫出口烟气的CO含量不大于150mg/m3时,飞灰可燃物基本在3%以内。

3.2变一次风速调整试验

在180MW负荷下,对#7炉进行了一次风压调整试验,因在做第二个工况时,发现有个别磨煤机的石子煤下落较快,故仅做了2个工况:T7磨入口压力为6.5kPa,T8磨入口压力为6.3kPa。试验结果见表7。

表7 变一次风速调整试验数据

试验结果表明:180MW负荷时,当磨煤机入口风压由6.5kPa降至6.3kPa后,锅炉排烟温度有所降低。随着一次风速的降低,一次风喷口煤粉浓度升高,煤粉着火热降低,着火距离减小,因此在炉内的燃烧时间缩短,从而使得炉膛出口温度降低,使得排烟温度降低。从试验过程来看,当磨煤机入口风压为6.3kPa时,个别磨煤机出现石子煤下落较快的情况,说明该磨煤粉的输送能力变差。

由此可见,采用降低一次风压的方式,有利于降低排烟温度。

3.3变二次风配风方式调整试验

在160MW负荷下,对#7炉进行了变二次风配风方式调整试验,共3个工况,分别是T9均等配风方式、T10倒塔型配风方式和T11正塔配风方式,试验结果见表8。

表8 变配风方式调整试验结果

试验结果表明:均等配风方式时,排烟温度为146.2℃,调整为倒塔配风后,排烟温度为148.1℃,调整至正塔配风后,排烟温度为147.1℃。由于#7炉二次风门状态不太理想,缺陷较多,对于同层的二次风门只能通过层操同时控制,并不能单独控制一个角的风门,导致虽然同操指令相同,但各角的执行效果各不相同,且有部分二次风门的反馈始终没有变化。

由此可见,采用均等配风方式,有利于降低排烟温度。

3.4磨煤机组合方式试验

在180MW负荷下,对#7炉进行了变磨煤机组合方式试验,共有2个工况,其中工况T12为ABCD四台投运、工况T13为ABDE四台投运。试验结果见表9。

表9 变磨组合方式试验结果

试验结果表明:当ABCD磨煤机组合投运时,排烟温度为152.1℃;当ABDE磨煤机组合投运时,排烟温度为155.3℃。有E磨煤机运行与无E磨煤机运行比较,排烟温度偏差3℃左右。当顶层磨煤机运行时,会使炉膛火焰中心上移,炉膛出口温度升高,影响排烟温度升高。

由此可见,采用下层磨煤机组合的运行方式,有利于降低排烟温度。

3.4其他试验

除上述试验外,还进行了变磨煤机加载压力试验、变二次风箱差压试验、变OFA风门开度试验、变磨煤机出口分离器挡板开度试验等。试验发现,在变磨煤机加载压力试验时,排烟温度变化不明显;变二次风箱差压试验时,排烟温度变化在0.5~1.0℃;变OFA风门开度试验时,发现只有当三层OFA风门都关至30%以下时,排烟温度才有明显下降,但炉膛出口NOx含量会超过300mg/Nm3;变磨煤机出口分离器挡板开度试验时,发现高负荷时,关小磨煤机出口分离器挡板会影响磨煤机出力,且挡板为就地调整,运行人员操作不便,不建议作为常规调整手段。

4应对措施

4.1防止空预器结垢、腐蚀和堵塞

4.1.1严格控制喷氨量

日常运行中,需严格控制喷氨量,防止过度喷氨。运行中需加强对脱硝反应器入口NOx排放的监视,在控制烟气排放的NOx值不超标的前提下,通过采取低氧燃烧、调整低氮燃烧器等方法来尽量降低脱硝反应器入口NOx值,以减少喷氨量;机组负荷变化时,及时根据脱硝反应器入口NOx值的变化情况调整喷氨量。通过严格控制喷氨量,减少逃逸氨,以减少硫酸氢氨的生成。

4.1.2定期调整喷氨流量平衡

定期进行氨喷射系统的喷氨流量平衡调整,防止局部过大氨逃逸。氨喷射系统局部喷氨量过大,将造成局部氨逃逸过大,会加剧空预器的硫酸氢氨堵塞。

4.1.3定期检测更换催化剂

定期对催化剂进行检测,发现催化剂失效超过规定时,要及时对催化剂进行更换,确保催化剂处于良好的运行状态。防止因催化剂失效,为控制NOx排放值不超标,而增大喷氨量,造成氨逃逸过大,加剧空预器的硫酸氢氨堵塞。

4.1.4加强空预器蒸汽吹灰

运行中加强空预器蒸汽吹灰,及时将元件表面沉积的飞灰颗粒和未冷凝沉积的硫酸氢氨吹扫干净,防止高粘性的硫酸氢氨冷凝沉积在空预器换热元件表面,粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道。还可通过采取提高空预器吹灰蒸汽压力的方法,来提高空预器蒸汽吹灰的效果。空预器蒸汽吹灰时必须要充分疏水,否则蒸汽带水也会加剧空预器的积灰、堵塞。

4.1.5采用高压水冲洗

目前我司是利用停炉的机会,用高压水对空预器冷段波纹板进行冲洗。据了解,目前有电厂在空预器冷段配置了回转式双介质高能量射流吹灰器,正常运行中,采用高压蒸汽进行吹扫,当空预器烟侧阻力超过设计值的50%时,投运高压水进行冲洗。冲洗有离线和在线两种方式,前者是在保持60%左右机组负荷时,将单侧空预器解列隔离进行高压水冲洗,完成后采用同样方式冲洗另一台空预器;后者是在机组满负荷或部分负荷下,对任一台运行中的空预器进行高压水冲洗。高压水冲洗时,水压达到10MPa以上,水量小于70kg/min,对烟气成分或烟气温度影响很小。

4.1.6采用臭氧脱硝技术

目前有电厂已在采用臭氧来进行脱硝。我厂也可考虑进行臭氧脱硝技术改选,可采用在空预器前的喷氨作为一级脱硝,在引风机出口烟道处喷入臭氧作为二级脱硝的方式。这样就不需将脱硝反应器出口的NOx值控制到50mg/m3以内,可适当放宽到100 mg/m3左右,再在引风机出口烟道处喷入臭氧,最终将NOx的排放值降到50mg/m3以内。这种脱硝方式可以减少喷氨量,氨逃逸也相应减少,降低了空预器发生硫酸氢氨堵塞的机率,从而有利于提高锅炉效率。

4.2保持炉本体受热面清洁

吹灰是防止受热面积灰、结渣的有效措施之一,运行中应严格按规定执行锅炉的定期吹灰工作。并利用停炉检修机会,对锅炉受热面进行全面的检查和清理,特别是吹灰不到的地方,以及结渣、积灰较严重的地方,发现积灰严重时,要进行清理。

恢复#7炉低温再热器附近蒸汽吹灰器运行,在低再管壁减薄问题未解决之前,可采用间隔几天吹灰的方式。停炉时对#7炉尾部烟道特别是低温再热器进行检查及清灰,对低温再热器减薄的管壁进行防磨处理或更换。在条件允许的情况下,对省煤器进行割管检查,如发现管内结垢严重,可考虑对其进行酸洗。

4.3降低锅炉漏风

降低漏风的方法是炉本体及制粉系统的捉漏及堵漏工作,在运行时随时关闭炉本体各检查门、检查孔等,提高烟道人孔门和保温层的严密性,防止烟道漏风。停炉后对内漏的磨煤机冷风调节门进行检修,减少制粉系统漏风。运行中定期对空预器进行漏风试验,根据试验结果,制定检修计划,停炉后及时修补或更换空预器密封片,减少空预器漏风。在确保干除渣系统运行安全的前提下,尽量选用“间断运行”的方式,以减少炉底漏风。运行中加强对干渣系统的检查,发现有打开的手孔、观察孔等要及时关回。

4.4加强运行调整

锅炉生成烟气量的大小,主要取决于炉内过量空气系数及锅炉的漏风量。送入炉膛有组织的总风量和锅炉燃料燃烧有直接关系,在满足燃烧正常的条件下,应尽量减少送入锅炉的过剩空气量。过大的过量空气系数,既不利于锅炉燃烧,也会增加排烟量使锅炉效率降低。在飞灰可燃物和炉渣含碳量不超标的情况下,可采用低氧燃烧的方式。

加强对制粉系统的监视和调整,在确保磨煤机安全运行,不发生堵磨、不塞粉管的前提下,降低一次风压运行。对于在运行中的制粉系统,在保证安全的情况下,尽量少用冷风,多用热风。在燃用常规煤时,尽量将磨煤机出口温度提高到85℃左右运行,提高磨煤机出口温度,有助于燃烧,可以降低锅炉排烟温度。煤粉细度变粗也会造成排烟温度升高,在出力允许的情况下,可适当降低煤粉细度。

顶层磨煤机运行会抬高火焰中心,增加不完全燃烧,造成排烟温度升高,应尽量采用下层磨煤机组合方式。且运行磨煤机的给煤量也尽量采用正宝塔式的分配方式。

在NOx排放允许的情况下,适当减少各层的燃尽风量,二次风配风可采用均等配风方式,有利于降低排烟温度。

建议采购品质不低于甚至好于设计煤种的原煤供锅炉燃烧。燃料中的水份或灰份增加以及低位发热量降低均使排烟温度上升。这是因为这些变化将使烟气量和烟气比热增加,烟气在对流区中温降减小,排烟温度升高。

4.5提高磨煤机出力

加强对磨煤机的检修维护,确保磨煤机出力正常。在条件允许时,建议对#7炉一至二台磨煤机进行增容改造,以提高磨煤机出力,避免出现四台磨煤机不能满足满负荷的需要,需增开一台磨煤机的情况。

4.6技术改造

4.6.1省煤器改造

有条件时,可对省煤器进行改造,把目前的蛇形光管更换为H型鳍片式省煤器或者螺旋形鳍片式省煤器,增加省煤器的换热效果,以降低空预器入口烟温。增加低低温省煤器、或者其它对余热进行回收利用的改造方法。

4.6.2空预器改造

对空预器进行改造,对波纹板进行全面更换或将波纹板换为大波浪不易堵塞的型式;还可将冷端波纹板换为不易粘结的陶搪瓷型式;增加空预器的高度即增加换热面积,以降低空预器的排烟温度。

5 结语

锅炉的排烟温度是锅炉的最大损失,直接影响机组的经济效率,并对机组的节能降耗有直接的影响。通过采取防止空预器结垢、堵塞,保持炉本体受热面清洁,降低锅炉漏风,加强运行调整,提高磨煤机出力和技术改造等措施,可有效降低排烟温度,提高锅炉热效率,为电厂的节能降耗作出贡献。

参考文献:

[1]范从振.锅炉原理[M].北京:中国电力出版社.1986.

[2]李恩辰.火力发电厂锅炉计算知识[M].北京:水利电力出版社.1991.

[3]东方锅炉(集团)股份有限公司.DG680/13.7-20锅炉说明书.2002.49K-SM.

论文作者:曾勇

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/8

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

#7炉排烟温度高的原因分析及应对措施论文_曾勇
下载Doc文档

猜你喜欢