万能达发电公司#2主变绝缘缺陷简析论文_曹健

(神皖马鞍山万能达发电公司 243000)

摘要:万能达发电公司#2主变自96年底投产后,陆续暴露二大方面绝缘缺陷,其一为绝缘油一旦放油再回抽,变压器本体内即出现高温油介损明显增大;其二为铁芯对夹件绝缘电阻多年来时好时坏。现将问题及处理情况作一简单介绍。

关键词:#2主变;绝缘故障;处理

1 设备简介

万能达发电公司#2主变是沈阳变压器厂93年出厂。

型号:SFP9—360000/220

额定容量:360000KVA

额定电压:42±2×2.5%/20KV

额定电流:880.7/10392.3A

相数:3

频率:50HZ

联结组标号:YND11(Y0/△—11)

冷却方式:ODAF(强油循环风冷)

2 故障及处理情况简述

96年底投产后,#2主变陆续暴露二大方面绝缘缺陷。

2.1 绝缘油问题

#2主变使用的一直是#25变压器油,当主变绝缘油一旦放油再回抽,变压器即出现高温油介损明显增大,从0.5%上升达2—4%。针对此问题,我们采取每次放油回抽后立即进行油加热(温度控制在60℃---65℃),并用铝土滤板进行三天以上的循环过滤,降低高温油介损参数,收效良好。

2.2 铁芯对夹件绝缘问题

#2主变的铁芯对夹件绝缘电阻多年来时好时坏,其间也处理过几次,但一直未能完全控制,终于在2016年8月20进行油化学试验时,发现总烃严重超标重大缺陷。

2.2.1 铁芯对夹件绝缘缺陷简介

自2010年开始#2主变铁芯对夹件绝缘时好时坏,采用1000兆欧表,参数如下

从上表中可看出,从2010年至2016年已出现三次铁芯对夹件绝缘低缺陷。

2.2.2 磁屏蔽简介

#2主变油箱四周及上下夹件附近有磁屏蔽条,为优质硅钢片迭装,磁屏蔽条与夹件为金属性连接,无绝缘,每相上下各有四组,每相高、低压侧上下各有两组,每组有五条磁屏蔽,每条长、宽、高大约为:450-300毫米、100毫米、10毫米。条与条之间以10毫米间距平铺。

2.2.3 几次缺陷处理过程

2011年预试中发现铁芯对夹件绝缘只有0.1 MΩ,进入器身内检查,发现低压侧A相上部磁屏蔽最外面一条与铁芯间距过小,有明显的放电烧痕,将绝缘纸板塞入其中,并绑紧,再次测量铁芯对夹件绝缘为100 MΩ,恢复运行。处理情况如下图

2014年预试中再次发现铁芯对夹件绝缘为0 MΩ,万用表测量为50 kΩ,因时间短无条件放油检查,经上级领导同意,采用以下临时应急措施:在铁芯与夹件之间并入30Ω、100w电阻,限制环流(如图)。

待变压器投入运行后,在运行中用钳型电流表测量铁芯对地以及夹件对地电流为0.9安培左右,将铁芯对地电流限制在1安培以下。

2016年8月20日对#2主变油做试验发现:#2主变油参数严重超标,其中乙炔达300ppm,测量铁芯接地电流达21安培。为了防止缺陷恶化,立即在铁芯与夹件之间并联60Ω电阻,铁芯接地电流限制到0.4安培,但乙炔仍上升达380ppm,色谱分析如下:

停运后,立即进行电气试验,各项常规试验项目无异常,只有铁芯对夹件绝缘为零,万用表测量为0.9Ω。26日吊罩,将四组铁芯连接片拆开,测量各组铁芯对夹件的绝缘,其他组绝缘正常,只有最靠近低压侧一组对夹件绝缘是0.9欧姆。为寻找具体故障点位,采用直流电位法测量,发现故障铁芯组第4与第5台阶(从外向内数),对铁芯组两端电位分别最高(1.6伏)。对夹件引出线测量电位分别近乎零伏,确认第4与第5台阶与低压侧上夹件存在金属性短路。

故障确认后立即抽出低压侧上线饼木垫层,先后发现A相、B相右侧磁屏蔽组第3条顶端纸绝缘严重烧毁,对铁芯组低4与第5台阶放电严重(如图所示)。

随后对低压侧上夹件与上线饼木垫层之间的所有磁屏蔽条解体、清理、重包纸绝缘材料。处理组装后,铁芯对夹件绝缘达到420兆欧,铁芯对地,夹件对地绝缘达到500兆欧。底部及高压侧磁屏蔽组检查未发现问题,因时间及处理难度因素未对其进行解体检查。

3 结束语

从几次故障情况来看,都是铁芯对夹件绝缘低,仔细分析是该类型变压器在设计时就存在结构设计不合理的问题,因为#1主变也为沈阳变压器同期同型号产品,所以我们对#2主变的处理特别有助于对#1主变早采取措施,防患于未然。

参考文献:

[1]《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-2006 中国电力出版社 2010年2月第一版

[2]《#2主变压器异常处理情况》 技术报告 牛治平

作者简介:

曹健:男(1983年——),本科,助理工程师,现从事电气试验专业。

论文作者:曹健

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/2

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