钢铁废料在烧结生产中的应用研究论文_孙宁

钢铁废料在烧结生产中的应用研究论文_孙宁

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司烧结厂 陕西勉县 724200

摘要:随着钢铁企业的发展,建设资源节约型、环境友好型企业是钢铁企业发展的必然趋势。钢铁生产过程中不可避免地会产生一些废料,因此,合理回收利用这些废料,不但能节约资源,降低生产成本,提高企业竞争力,还能保护环境,促进钢铁制造业的绿色可持续发展。本文探讨了钢铁废料在烧结生产中的应用。

关键词:钢铁废料;烧结生产;应用

钢铁企业在生产过程中会产生一些废料,许多钢铁厂将这些废料用于烧结生产中。随着钢铁生产能力的不断提高,产生的废料数量也在增加。如何在烧结生产中合理、经济地回收利用这些废料,降低对烧结生产和下一道工序的影响,是烧结工作者不断研究的课题。

一、烧结概述

烧结是指把粉状物料转变为致密体,是一个传统的工艺过程。人们很早就利用这个工艺来生产陶瓷、粉末冶金、耐火材料、超高温材料等。一般来说,粉体经过成型后,通过烧结得到的致密体是一种多晶材料,其显微结构由晶体、玻璃体和气孔组成。烧结过程直接影响显微结构中的晶粒尺寸、气孔尺寸及晶界形状和分布,进而影响材料的性能。

二、用于烧结矿生产的主要钢铁废料

某烧结厂采用的钢渣,其中小于8mm的粒级占87.10%,可利用成分TFe、caO、MgO含量较高,分别达到15%、48%、6.5%。将钢渣配加在烧结生产中可取代部分混匀料及熔剂生石灰、白云石。

所用氧化铁皮是轧钢工序的废料经筛分加工而成的。氧化铁皮具有含铁量高、杂质少的特点,TFe高达72%,粒度在10mm以下。在烧结过程中与其它矿石接触紧密,易形成液相,有利于烧结矿生产。氧化铁皮中的铁以Fe2+形式存在,FeO达41%,在烧结过程中发生放热反应。综合利用氧化铁皮可取代部分混匀料、减少焦粉的用量,并能提高烧结矿品位。

所用污泥是炼钢尘泥、高炉尘泥经混合喷水而成的含水80%的泥浆。其可利用成分TFe、CaO分别达到40%、23%,可利用价值较高。配加污泥有利于混合料造球,亦可取代部分混匀料和新水。

使用的除尘灰包括烧结过程中产生的除尘灰和焦化干熄焦除尘灰。烧结除尘灰由矿粉、熔剂和少量的焦粉组成,其TFe、CaO分别达到51.4%、10.6%。干熄焦除尘灰特点是含碳量高、粒度细,固定碳达到82.25%,3~0.5mm粒级占85%。用好除尘灰对保护环境、烧结生产、降低成本十分重要。

三、钢铁废料应用

1、钢渣。1)低品位渣:一般品位20%,其配比一般为3%~3.5%,最高达到4%。2)中品位渣:一般品位为27%~28%,其主要与高炉瓦斯灰在烧结机配料室加入,钢渣配比约为3%,钢渣加瓦斯灰配比一般在5%左右。3)高品位粒铁供炼钢:烧结生产工艺要求钢渣粒度>8mm的比例不大于5%,但实际生产中没有达到要求。

2、污泥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆1)浓度为22%~23%的泥浆:用罐车运至炼铁厂,卸入污泥池,通过混匀搅拌,由管道输送到烧结机-混滚筒内,代替污环水加入;另一部分在烧结混匀矿大堆中喷洒,污泥喷入量一般为10车/天,冬季污泥喷入量减为4~5车/天。2)浓度63%的污泥:一部分在预混料高返仓里与高炉返矿、部分除尘灰一起加入,因返矿含有丰富的毛细孔隙及热量,与污泥混合后吸收、蒸发一部分污泥水分,去水后干污泥配比1.6%~1.7%;另一部分在竖炉里加入,去水后干污泥配比1.5%。

3、氯化铁皮。在配料室单配氧化铁皮,要控制好烧结矿FeO的含量,在配加1.5%、3.5%的氧化铁皮条件下,可提高烧结矿品位,FeO含量控制在10%内。在实际操作中应注意调整焦粉用量,以防止FeO升高,烧结矿的冶金性能受到影响。

4、除尘灰。过去采取每个班均放除尘灰的间断放灰制度,放灰量和放灰时间的变化造成烧结生产波动,尤其是水分难以控制。目前采取连续放灰、集中一个班放灰、延长放灰时间等措施,解决了因放灰量和时间的变化造成的系统波动,稳定了生产料批和混料操作,稳定了配碳。同时较好地处理了放除尘灰时的加水润湿问题及棚料、堵料现象,实现了稳定配料、均衡生产。烧结矿FeO合格率达到100%。

四、使用效果

1、钢渣

1)钢渣CaO含量高达40%,主要矿物组成有硅酸三钙、硅酸二钙、铁酸钙,游离的CaO等低熔点矿物可代替部分熔剂,而且钢渣熔点、同化温度都较低,液相流动性好,有利于烧结过程液相生成,提高烧结矿强度,钢渣吸水率高,其粒度组成有利于成球,配加钢渣后,提高了混合料原始透气性。另外,钢渣中含磷较高,配加钢渣后,提高了烧结矿中的磷含量,降低了烧结矿的自然粉化现象。所以使用钢渣既改善了烧结矿产质量,又节省了燃料。

2)经济效益:钢渣进厂价50元/t,配加钢渣3%,可提高烧结矿转鼓强度0.4%,烧结矿FeO降低0.6%,燃耗降低1.5 kg/t矿,可降低烧结矿成本约2.3元/t。

3)存在问题及长远打算:钢渣配入量大于4%后,烧结矿品位降低,磷富集问题严重,给炼钢生产造成一定困难。通过近年来的生产实践,确定混匀矿大堆中钢渣配比为3%~3.5%,可维持钢渣产销平衡。从长远考虑,避免因磷富集而影响钢质量,钢渣在混匀矿大堆中的配比应适当降低,争取控制在2.5%以内,用于生产其他副产品;或根据炼钢生产要求,有计划地分期分批使用。

2、污泥

1)烧结机一混内配加温度为40℃污泥后,并在一混滚筒加入可提高混合料温度;而且污泥碱性强,粘度大,有利于混合料造球,一混合料粒度+3mm部分比配加污泥前提高了约8.25%,改善了烧结机原始料层透气性。但由于粘度大,碱性强,极易腐蚀和堵塞污泥管道及一混滚筒受料槽,混合料槽粘料、糊篦条现象严重。通过不断对污泥管道及滚筒受料槽进行改进,目前堵塞现象得到缓解,糊篦条问题基本解决。

2)竖炉配加污泥后,由于污泥含CaO较高,遇水生成的Ca(OH)2具有一定粘性,可代替部分膨润土,加快造球盘内生球的成长速度,提高了生球产量,而且生球表面光滑、粒度均匀。但生球强度降低,造球盘易粘料。

3)经济效益:去水后干污泥价格为120元/t,配加污泥后可降低烧结矿成本1.5元/t。

4)存在问题及改进措施:目前污泥浓度只有22%~23%,为保证污泥吃入量,烧结被迫降低了白灰消化水量,致使白灰不能充分消化,可提高污泥浓度到35%以上,在保证污泥全部内部消化的基础上,保证白灰充分消化。同时把污泥稀释后,作为污环水用于白灰消化,可节省水量。

3、除尘灰

1)除尘灰的使用:除尘灰中含碳较高,可节约烧结燃料和熔剂,也可替代部分含铁料,降低炼铁成本1.8元/t。烧结大烟道灰粒度较粗,可作为混合料造球核心,尤其是烧结机除尘灰造球投入使用后,改善了混合料制粒,提高了料层透气性。

2)存在问题及改进措施:由于除尘灰品种较多,灰量、成分和粒度组成有波动,而且部分除尘灰粒度细很难成球,也影响了混合料水分,对生产造成一定影响。在烧结生产中,可对各除尘点的灰都进行成分及粒度检测,根据各种灰成分和粒度组成的不同,结合生产反复实践,确定各种灰的配入点和配入量。如:配料室除尘灰较细,而且含CaO及C固较高,在白灰量小或烧结负压高时直接放到配料室皮带上,作为部分熔剂和燃料。

4、轧钢铁皮。1)铁皮使用效果:轧钢铁皮含铁达到70%以上,可提高烧结矿品位,且FeO含量为60%左右。在烧结生产中被氧化放热,可节约燃料。据统计,每千克铁皮可节约燃料0.09kg,而且降低了烧结矿成本。2)存在问题:铁皮片状结构不利于混合料制粒,但由于其回收量小,配加0.2%~0.3%不会对烧结生产造成影响。

五、结语

综上所述,钢铁企业在生产过程中不可避免地产生一些废料,如除尘灰、炼钢钢渣、污泥等。以前多数钢铁厂不很重视这些废料的再利用,当作垃圾扔掉或廉价外卖现象比较普遍。随着钢铁市场的飞速发展,循环经济再利用越来越受到钢铁企业的重视,节能减排、降本增效成了所有钢铁企业的发展主题。

参考文献

[1]孟建荣.含铁废料在烧结生产中的应用[J].河北冶金,2013(04).

[2]王振海.钢铁废料在烧结生产中的应用研究[J].山东冶金,2014(03).

论文作者:孙宁

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年9期

论文发表时间:2019/8/23

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