煤炭运输皮带机纠偏方法的研究论文_王富强,羊品一

煤炭运输皮带机纠偏方法的研究论文_王富强,羊品一

河南能源化工集团义煤公司千秋煤矿 河南三门峡 472300

摘要:皮带机作为煤矿装卸工艺中的基础设备,其高效运行是保证煤矿生产主要环节之一。在实际生产作业中,皮带机经常出现跑偏故障,严重影响了煤炭企业日常的稳定生产,对此,文章针对煤炭运输皮带机纠偏方法方面进行详细分析,希望能给相关人士提供重要的参考价值。

关键词:皮带机;纠偏方法;煤炭运输

引言:本文针对纠偏力不够,纠偏效果不好,结构不合理等特点进行了改进性研究,弥补现行工作中存在的缺点。

1.煤矿运输皮带机的工作要点

坡度的要求。煤矿皮带运输机大部分成直角状态,所以在它的使用过程中,对地面的倾斜角度、水平坡度都有一定的要求。正常情况之下,皮带运输机的使用只能在水平位置或是小型坡度上使用,而在斜面角度大于15度的情况下会给皮带运输机的正常工作带来一定阻碍,而在斜面角度大于17度的情况下则不能使用。煤矿的地理情况并不理想,多有崎岖之处,所以有些设备的放置、安装、工作等问题成了一个难题。安全的运输方式。据调查,煤矿皮带机大多数情况下应用在流水生产线上。对于一些散碎的煤块,运输皮带机有很好的运输收集功能。煤炭运输皮带机由皮带、机架、驱动、清扫器、张紧装置等零部件组成。它的运输速度相对适度,不会影响煤炭工作人员的工作动作。运输皮带机连续输送能力大,功率却非常小。它的构造简单,产生的噪音小,不具备很高的危险系数,相对于其他自动器械来说安全、方便。运输方式的安全系数虽然很高,但是仍不能摆脱传统机械构造的维修阴影,一旦出现控制故障,检修和维修这两个方面会损失很大一部分时间和精力。当检修困难达到一定程度时,甚至会致使煤炭产业的生产停滞和瘫痪,由此我们可以看出,故障的突发性仍是煤矿运输机工作中必须重视的问题之一。

2.皮带机在运行及生产作业的影响

2.1跑偏引起系统故障停机直接影响生产作业效率

正常作业过程中皮带发生跑偏,当皮带跑偏达到一定程度时,皮带会触碰跑偏保护装置,导致作业停机,影响生产流程,降低工作效率。

2.2造成设备主要部件的非正常损坏

首先,皮带跑偏使滚筒、托辊承受的轴向力增加,容易引起滚筒窜轴、托辊轴承损坏;其次,皮带跑偏造成物料洒落到回程皮带上,加速皮带与滚筒非正常磨损,缩短了滚筒和皮带的使用寿命;另外,跑偏皮带边缘经常与钢结构非正常摩擦,容易造成皮带撕扯,造成设备故障。

2.3容易形成安全隐患

在皮带严重跑偏的情况下,皮带向外翻卷物料,致使皮带单侧受力超过皮带纵向拉断力,从而引起皮带横向撕裂,皮带撕裂后出现的舌头在高速转动下,会对皮带附近的人员以及设备产生危害,存在较大的安全隐患。

2.4污染环境,影响输送物料质量

皮带运行过程中向一侧跑偏会造成物料在跑偏侧洒落,物料在洒落及清理过程中常常引起煤炭扬尘,对环境造成污染;同时,物料洒落也对输送货物质量造成影响。目前,常用的皮带调偏措施包括调整托辊架、加装自动调偏托辊组、调整滚筒角度、垫高托辊架、增加配重质量等。但对于一些较长的皮带或空间狭小位置处的皮带,这些方法的皮带调偏效果不太理想。针对皮带现有的跑偏问题,本次技术改造采用了三种纠偏方法,即:改变托辊架结构、增加锥形托辊、改变缓冲叉结构,进而达到纠偏目的。皮带运行过程中,不同的物料会产生不同的受力情况,皮带会出现多种运行的状况,皮带运行过程中会出现不稳定的状况,尤其是长距离皮带运行受影响最大,跑偏现象较明显。由于煤种的不同、物料的湿度的不同,导致皮带产生不同方向的跑偏,特别是落料斗、头部和驱动站处的皮带跑偏情况较多,下雨天跑偏尤为严重。

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3.皮带跑偏的因素

影响皮带机跑偏的因素较多,但其根本原因是由于皮带受力不均造成的。首先,皮带硫化时候接头搭接不正,即接口与皮带中心线不垂直,造成皮带受力不均,进而使皮带发生跑偏现象。其次,托辊及滚筒的安装位置及后期调整,对皮带机跑偏也有很大影响。最后,当落料点与皮带机中心线偏差较大时(俗称落料点不正),皮带受到物料冲击力的作用,有向一侧滑动的速度,也会造成皮带的跑偏。皮带的纠偏的方法有很多种,需根据现场不同情况采用多种纠偏方式,包括调整托辊架、加装自动调偏托辊组、调整滚筒角度、垫高托辊架、增加配重质量、降低作业流量等。但对于一些较长的皮带或空间狭小位置处的皮带,这些方法的皮带调偏效果不太理想,而且自动调偏托辊架上端的防偏轮损坏率较高,稍不及时更换很容易对皮带造成边部撕扯,进而影响皮带运行[1]。

4.皮带跑偏的改进方法

针对长皮带的跑偏问题,有过一种比较好的改造方案,即对皮带机溜槽进行改造,改造成马丁公司生产的曲线溜槽。曲线溜槽具有以下特点:(1)更加合理的将物料汇聚到落料口处,保证落料点始终在皮带的中心线附近,避免了因落料不正造成的皮带跑偏;(2)物料几乎是水平切入到皮带上,不同于以往的垂直落料,最大限度的减少了物料对皮带的冲击,保证皮带的稳定运行;(3)降尘、防料斗堵塞。但由于曲线溜槽的造价费用较高,无法进行很好的推广应用。根据现场实际情况需要,经过不断的探索与研究,发现采用以下三种方法对皮带进行纠偏尝试:

4.1通过改变托辊架结构增加托辊的前倾角度,达到调节跑偏的目的

目前承载托辊架中三根托辊的中心线均在一条水平线上,三根托辊与皮带之间的接触呈一条直线,接触位置的线速度相同。为了达到调偏的目的,我们对托辊架两侧的托辊卡槽位置进行改动,使三根托辊与皮带的接触线变为折线,托辊入槽后具有一定的前倾角度。

4.2与托辊架配合使用锥形托辊

锥形托辊两端直径大小不同,因此锥形托辊与皮带接触处的线速度不同,直径大的一端速度高于直径小的一端,在皮带运行过程中形成阻力差,可以用来调节皮带位置。可以将锥形托辊安装在托辊架的两端,大头朝向中间,小头朝向外侧,托辊组整体两侧对称。在皮带正常运行时处于力平衡状态,皮带发生跑偏时,位于皮带跑偏侧的锥形托辊受到的外侧的阻力增大,使皮带跑偏后产生的横向反推力增大,促使跑偏后的皮带复位,从而实现皮带的自动纠偏,确保皮带正常运行[2]。

4.3改变缓冲叉结构,形成稳定的落料点

煤炭落料点不正是皮带发生跑偏的重要原因,落料过程中,物料经过调料挡板进行调节后落入缓冲叉上进行缓冲,因此调料挡板以及缓冲叉对落料点的位置有很大的影响。针对目前广泛使用的三齿缓冲叉,进行分析发现,物料经过缓冲叉后落入皮带的过程中,由于料斗内部空间狭小,缓冲叉两侧的叉齿与调料挡板之间距离较小,物料经常会堆积到此处,从而导致落料点向一侧偏移,进而导致皮带发生跑偏。结合现场实际情况,所示可以将缓冲叉的齿数由3个变为2个,同时在齿根处增加两个垫板,使相邻两个齿面向内侧切斜15度角。这样可以使齿面与调料挡板之间的距离加大,减少了物料在缓冲叉两侧的堆积,同时物料通过自身的重力作用可以顺着齿面的倾斜面滑落到皮带上,有效保证了落料点的正确,有效地控制皮带跑偏情况。通过以上3种方法的实施,可以对皮带的运行状况进行有效地控制,可以通过较小的成本达到皮带治理的效果,降低了维修衬板提高了维修效率[3]。

结论:

简而言之,随着时代的发展,煤炭运输皮带机在港口运输中广泛应用,但其依然存在着掉撒和堆集的现象,本文针对这一情况提出一些改正方法,以减轻操作人员的劳动强度,确保了煤炭皮带机的安全运行。

参考文献:

[1]李强,董超.煤矿井下胶带输送机远程集中系统的应用[J].科技咨询,2018(16).

[2]康宏.矿井皮带运输机故障分析与处理[J].安徽科技,2019(22).

[3]赵志睿,赵晓涛.带式输送机制动器和逆止器的浅析[J].机械管理开发,2017.6(14).

论文作者:王富强,羊品一

论文发表刊物:《基层建设》2019年第21期

论文发表时间:2019/10/16

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