机组锅炉脱硝改造后存在问题与改进措施论文_肖兴成

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摘要:根据环保相关要求,我们对两台锅炉进行了技术改造,通过对低氮燃烧器的改造,锅炉排放烟气NOx的量明显减少。就脱硝改造后发生的影响锅炉燃烧效率、氨气消耗量偏大等问题进行分析,提出了加强燃烧调整、合理配风,提高燃烬风压和气流强度等改进措施,NOx在燃烧时得到了有效控制,抑制NOx生成,使得锅炉燃烧更加完全,脱硝效果更加明显。

关键词:脱硝改造;锅炉效率;燃烧调整;改进措施

烟气脱硝装置运行后,由于对低氮燃烧器运行中风粉配合掌握不好,导致对NOx生成的抑制效果不佳,氨反应器入口NOx含量相对较高,消耗大量的氨气;此外,因为技术等方面的原因导致设备改良没有达到理想的效果,致使主、再热汽体温度高于平常。此时要通过大量的减温水来降温,这就会增加飞灰里的含碳量,从经济性的角度来考量锅炉运行的效益降低了。以前火电厂的治理污染重点是脱硫和烟气除尘,现在有效减少排放氮氧化物成了治污重点。减少排放碳氧化物是国家环保的硬性要求,以前许多电厂都通过“炉内法”来减少排放碳氧化物;但是现在的环保要求更加严格,按照以前的做法已经无法满足环保要求,对烟气通过一定的技术手段进行脱硝处理是行业内的普遍做法。

1 工程概况

某公司使用多年的煤粉锅炉,单汽包和双炉膛等特点显示出原苏联产品的特征,其燃烧产生的NOx对大气的环境影响十分明显。为了改变这种现状,该公司通过技术攻关,决定采用目前国内通用的脱硝技术,并借助于SCR公司生产的脱硝产品,成功实现了减少NOx排放量的目标,并最终使氮氧化物的排放量达到环保要求。

2 SCR技术介绍

SCR的脱硝原理,核心在还原介质-氨的运用上。他们把氨喷在上游烟道,让烟道保持320-420℃的温度范围。之后通过催化剂的作用,与烟气充分混合均匀后进到反应器中。

选择性催化还原是一种应用广泛的深入处理烟气中的NOx的成熟技术,特别多的煤粉汽锅都能应用SCR技术。常见的烟气SCR法脱硝装置流程见图1,其特点如下:

(1)脱硝的效率能够达到95%,氮氧化物排放的浓度能够小于50mg/Nm3,是其它脱硝工艺都没有办法单独到达的;

(2)催化剂的独一无二的作用。在与烟气的反应过程中,它主动承受各种化学气体的摧残、飞灰的堵塞与冲刷消磨等成分的影响,其活性一直在减小,一般3~4年应增多或变换一层催化剂。使用完的催化剂,因为聚集了较多的重金属元素,我们应该对其进行危废处理;

(3)在脱硝过程中,气锅的烟道会增加来自于装置的阻力,解决这个问题的办法只有加大引风机压头;

(4)选择性催化还原系统会加大空预器进口烟气中SO3浓度,没有反应的氨会逃逸。在逃逸过程中,空预器会发生反应并产生堵住冷端的硫酸氢氨,所以要确保空预器运转正常,必须时时防止堵塞;

(5)因为受到汽锅机组的烟气性能参数、飞灰及空间布置等的影响,按照反应装置布置的方位,选择性催化还原方式分成高灰型(省煤器与空预器之间)、低灰型(高温电除尘器与空预器之间)及尾部型(低温电除尘器或湿法脱硫岛之后)3种等三种:高灰型选择性催化还原被普遍采用,但反应所处的条件很差,催化剂易失活,但处于烟气反应的最佳温度(320~420℃),所以经济性很高;低灰型选择性催化与尾型选择性催化的选用,重点是改善反应的烟气,因受布置的限定,需将烟气加到大于 300℃;

(6)反应装置内烟气在烟道向下流动的速度约 4~4.5m/s,催化剂在里边烟气的流动速率约 5~7m/s。300MW、600MW 及 1000MW 机组对应的每台 SCR 反应器截面积分别约 80~90m2、150~180m2、230~250m2;

图1高灰型选择性催化还原脱硝装置

如今在国内约有 600 多台锅炉机组装有 SCR 脱硝装置,这些锅炉机组都是采用高灰型选择性催化还原布置方法,脱硝的效率大约为62~92%。跟新建成的锅炉机组比较,原来的机组脱硝时,受到了布置空间、锅炉装置和钢架的加固等影响,对其进行改变有比较大的困难,图2 是典型改造案例之一。

图2 选择性催化还原改造

3 原因分析

一般说来,产生NOx的途径主要有两个:一是燃烧时产生,二是在挥发过程中生成。煤粉中都包含有或多或少的氮化合物,燃烧后的分子挥发过程中与氧反应,随即生成NOx。由于每次燃烧风的配合,燃烧风调节不合理造成了燃烧的不完全,产生了过多的NOx,这个过程导致了脱硝的氨气大量被消耗。

在使用锅炉的过程中,风量的大小、风速的快慢,都使得炉膛里的火苗点不在理想的位置上,因此造成煤粉燃烧的效果不理想。以低氮作为燃料的燃烧器,它的工作原理就是在缺氧的状态下进行燃烧,该燃烧器的不足之处在于:二次风配的效果不理想--不但比例较小,而且混入不及时,造成煤粉燃烧的时间严重滞后,煤粉燃烧效果距离人们的要求甚远。在实际操作中,第一次风配就出现了问题,第二次风配还是出现了问题,要想实现两次风配都达到理想效果难度很大,因此气流不被完全燃烧已成必然。

NOx的大量产生,其中最主要的原因就是燃烧不合理。具体表现在:燃烬风在配比方面出现问题是不完全燃烧的罪魁祸首,直接导致了飞灰的成分里碳的含量居高不下。为了改变这一现状,人们对燃烧技术进行了革新,低氮燃烧是一项研究的新成果,可以有效减少NOx的生成量。它的工作原理就是:精准布置燃烬风口的位置,由于位置布置精准,下层的喷燃器即便在不完全燃烧的情况下,也没有不必要的粉尘参与到燃烧过程,有效提升了燃烧效率。根据该公司的技术人员介绍:在三次风口处设点时,如果把该点与上层燃烧器的距离按照通常的3.5米来设置,就会出现燃烧区域小、颗粒燃烧时间短的现象,燃烧的过程还是会产生大量的NOx。另外一个原因是,由于设计方面的缺陷,来自二次风箱的燃烬风风量不足、射入的强度不足,大部分的风都没能进入炉内,这就大大降低了煤粉完全燃烧的水平,导致飞灰含碳量增大。

对锅炉改造的关键部位是喷燃器,而喷燃器的关键技术是对出口着火的控制。如果燃烧之后,势必会造成火焰的中心上移,从而导致炉膛出口处的温度急剧上升,这一连串的反应最终会导致主、再热汽温无法控制。为控制主、再热汽温,增大减温水使用量,特别是人们习惯使用再热汽形成的降温水,导致机组内部增加了低压的大量的蒸汽流量,这样一来就减少了高压蒸汽的做功,机组的工作效率反而大大降低了。

原锅炉设计为富氧燃烧方式,炉膛出口过剩空气系数约为1.25,如果通过科学的设计,把煤粉的细度设计为12%,就可以保证煤粉在风粉的配合下燃烧完全。但喷燃器改造后,低氮燃烧器是基于缺氧燃烧、二次风滞后混入一次风的燃烧模式,原先的煤粉细度不能满足炉膛内完全燃烧的要求,造成烟气飞灰含碳增大,降低了锅炉效率。

4 改进措施

4.1加强燃烧调整、合理配风

只有对锅炉的配风进行科学调度,才能达到完全燃烧和减少NOx的双重目的。根据专家的介绍,在一、二次配风中风粉的浓度比例分别为1.5:1.7和1.1:1.3。达到这样的风粉配比,才能保证燃烧的效果。要达到这样的效果,还有一点需要注意,那就是根据煤质的不同采取不同的风粉配比,在完全燃烧的情况下抑制NOx的过度产生。

同层的配风也很重要,只有配方合理才能完全燃烧。旋流喷燃器的最大特点就是对冲布置。根据实践操作经验和专家的建议,在配风技术上通常采用“一次配风小,二次旋风强,三次配风大、旋流强度小”的方式,既保证煤粉前期的缺氧燃烧以降低NOx的生成量,又达到完全燃烧的目的,防止燃烧过程中飞边结焦现象。喷燃器停止作业时要调小风门,避免过多的风量从一、二次风门进入炉膛。根据氧量来进行配风调节,这个方法是比较科学的。利用这个方法进行风量配比,可以实现最大化燃烧、大大降低NOx排放量、避免主(再)热汽温偏高。

4.2提高燃烬风压和气流强度

调节风压和强度,使燃烬风有足够的强度射入到炉膛内,在炉膛里与烟气混合充分,这是完全燃烧的基础。由于二次风箱压力低,如果风压和强度不够理想,穿透力无法促使燃烬风射入到炉膛,无法实现充分混合,导致混合燃烧的能力和效果大大降低。这种情况导致了氧量和排放量同步急剧增长。所以在保证燃烧稳定的情况下应尽可能提高二次风压,要通过各种有效办法解决燃烬风的穿透能力。只有这样才能使燃烧完全,并降低碳的排放量。

4.3进行受热面改造

根据设备改造后运行状况的变化,不能过多使用蒸汽降温水,只有这样才能在排烟时有效降低温度,因此建议进行局部受热面改造,具体包括两个方面的改进:低温过热器方面,主要是减少受热面;省煤器方面,则是要增大受热面。为了配合这两个方面的技术改进,一是降温的水量要减少,二是给水的温度要提高。只有这样才能做到能耗小、机组运行的安全期长。

通过锅炉运行中的合理配风,使燃烧完全,并大大降低NOx排放量。在运行状况相同的情况下,脱硝反应器入口NOx量下降,脱硝氨气消耗量减少。结合机组负荷变化情况合理调节风粉配比和锅炉送风量,在保证燃烧的前提下,满足了低氮缺氧燃烧要求,使锅炉的燃烧效率大大提升,既合乎环保要求,又实现企业内部开源节流的管理目标。

5结语

在实际生产中要具体调整方法,根据影响脱硝参数的主次进行调整,先调整主要因素,再调整次要因素,从而达到在实际生产中无论在任何情况下都能降低 NOx 值,既保证脱硝参数在合格范围内,又能减少成本,让脱硝系统经济运行。

参考文献:

[1]刘家君.乌海热电厂200MW机组锅炉脱硝改造及运行特性研究[D].华北电力大学,2017,24(9):38.

[2]解立锋.300MW火电机组锅炉低氮及脱硝改造后存在的问题及对策[J].青海电力,2016,35(02):61-65.

[3]黄海斌.机组锅炉脱硝改造后存在问题与改进措施[J].电力安全技术,2015,17(01):40-41.

论文作者:肖兴成

论文发表刊物:《基层建设》2018年第30期

论文发表时间:2018/11/14

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