PVC聚合母液水回用技术探讨论文_刘瑞

摘要:在国家节能减排政策的引导下,PVC聚合母液水的回用以得到较大的发展:用于乙炔发生装置、水泥窑尾增湿塔、循环水装置。本文主要就热电干法脱硫装置提出了母液水回用的新工艺。

关键词:母液水;脱硫装置;回用

1. PVC聚合母液水的来源及成份

聚氯乙烯(PVC)悬浮集合工艺是:氯乙烯单体、引发剂、双亲性分散剂、去离子水通过强力搅拌在油溶性引发剂引发而进行的聚合反应。去离子水不参加聚合反应,反应结束后含有大量分散剂、残留引发剂、残留VCM、部分PVC颗粒的无离子水称为母液水。

2. PVC聚合母液水的处理

2.1经过滤器(活性炭)

活性炭过滤器是一种罐体的过滤器械,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子,降低水的色度。

2.2絮凝、沉淀

使水中悬浮微粒集聚变大,或形成絮团,从而加快粒子的聚沉,达到固-液分离的目的。

2.3处理后PVC聚合母液水控制指标

从以上化验单据可以看出,PVC聚合母液水各项指标较为稳定。

3.1.2水温及脱硫耗水量

(1)PVC聚合母液水与循环水水温比对:水温采集点为脱硫工艺水补水管管道外壁,利用测温枪测量所得

表3-1

从表3-1可以看出,PVC聚合母液水温度较循环水温度高出9—10℃。

(2)母液水与循环水耗量比对

备注3月份系统使用工艺水为循环水;4月系统使用工艺水为PVC聚合母液水

从表3-2可以看出,脱硫吸收塔进出口温差及锅炉负荷相近的情况下,PVC聚合母液水的消耗量较循环水平均每天多出58.5m3。

4.结论分析

4.1经济性

通过2.2PVC聚合母液水与循环水耗量比对,PVC聚合母液水日耗量为350.67 m3/台,年费用为:350.67 m3/台x3台x3元m3/x365天=115.1951万元;循环水日耗量为350.67 m3/台,年费用为:292.17 m3/台x3台x4.5元m3/x365天=143.9668万元;PVC聚合母液水回用可节约费用:143.9668万元-115.1951万元=28.7717万元

4.2对脱硫系统的安全稳定运行的影响

4.2.1系统运行效率

从表4-1可以看出PVC聚合母液水回用后,二氧化硫脱除效率高于90%,CFB-FGD半干法脱硫除尘岛Ga/S从2.29下降到了1.82,结合表3-2的分析可以得出结论,喷水量的增加对CFB-FGD半干法脱硫除尘岛效率的提高起到了积极的作用。

4.2.2系统稳定性

通过将PVC聚合母液水的水温及耗水量与循环水进行比对,发现,PVC聚合母液水的水温较循环水有明显增高,随着则带来了较大的消耗量:PVC聚合母液水的消耗量较循环水平均每天多出58.5m3。过多的PVC聚合母液水进入脱硫系统(烟道及布袋除尘器),会造成烟气湿度增大,脱硫灰水份增加,存在脱硫灰结块的安全隐患。在实际运行过程中,发现CFB-FGD半干法脱硫除尘岛文丘里锥形段湍流区脱硫灰出现大量小颗粒粉球:直径1—3mm。

4.3 PVC聚合母液水回用注意点

基于上述试验、分析,利用PVC聚合母液水作为CFB-FGD半干法脱硫除尘岛工艺水是有其积极的一面,但也存在一定的隐患,我们在回用的过程中应对PVC聚合母液水的水温、脱硫耗水量、脱硫灰湿度进行监视,找出最适参数加以控制。

论文作者:刘瑞

论文发表刊物:《电力设备管理》2017年第8期

论文发表时间:2017/8/18

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