镀锡板边部吊撞伤的研究与攻关论文_熊明

熊明

武钢有限热轧厂1580产线 湖北 武汉 430080

摘要: 随着用户对产品质量的要求越来越高,近年来,武钢新日铁镀锡板厂为提高成材率开始使用不剪边毛边轧制工艺。毛边轧制工艺对带钢的边部质量要求更高,不允许存在可能导致轧制断带的质量缺陷,但热轧1580 镀锡板的吊撞伤非常突出,为此,该厂开展吊撞伤缺陷攻关,定义吊撞伤,并形成图谱,制定看板,通过现场天车夹钳调查分析,库区钢卷吊运流程识别,对天车吊运装置改进,规范库区定置管理并对严重的中部撞伤自创打磨挽救方法并推行,有效降低镀锡板吊撞伤缺陷带来的质量损失。

关键字:镀锡板;吊撞伤;夹钳;打磨

1前言

2017年围绕公司推进下工序不剪边轧制技术,提高流通成材率为重点工作,热轧1580眼睛向内找问题,降低内部成本消耗,提高钢卷边部质量。下工序对钢卷边部质量要求越来越高,钢卷被吊伤现象较严重,大大降低了不剪边原料挑出率,下工序发出了钢卷边部吊伤抱怨,给其生产带来诸多不便,鉴于此问题的严重性和解决的迫切性,为给下工序提供符合要求的优质原料,为此对库区钢卷吊运质量进行相应攻关,攻关人员及时对现场进行调查。通过现场天车夹钳调查分析,库区钢卷吊运流程识别,对天车吊运装置改进,规范库区定置管理来减少钢卷吊伤缺陷发生率。

2攻关前的现状分析

热轧1580钢卷吊运质量主要存在以下几个方面的问题:下工序经常提吊运质量抱怨、退料多、吊伤较多影响合同兑现且质量损失较大。

2.1下工序经常提吊运质量抱怨

1580钢卷库共6台天车,天车都是采用的30吨斗转电机卧卷夹钳,在轧制计划不均衡,轧制节奏快的情况下,导致大量钢卷多次倒运,增加吊伤几率。此类吊伤钢卷(图1、图2)若发至下工序,对其下工序生产带来断带风险。

图3 外7圈吊伤 图4 钢卷传动侧整面撞伤

(1)图3钢卷外7圈吊伤,处理方式:上线切除外7圈,上线前重量20,上线切除后18.9,此卷成材率降低5.5%。

(2)图4钢卷中部整面撞伤,处理方式:整卷改判,转让步材。无法对上原合同订单,降级处理。

2.3 2016年吊伤数据统计

镀锡板吊伤退料率

(1)2016年镀锡板吊伤缺陷退料数据表

表1 2016年镀锡板吊伤缺陷退料情况

由表1可知,2016年吊伤退料率平均值为2.7,最高值为8月份4.31%。

(2)2016年镀锡板吊伤缺陷退料率趋势图(图5)

图5 2016年的镀锡板吊伤退料率趋势图

由图5可知,2016年下半年镀锡板吊伤退料率有明显上升趋势

2.4 2016年吊伤切损统计

图9 夹钳外侧白色防护条

4.2 在2库废除的铁路上增设新的打包台,减少钢卷倒运次数

热轧1580每月要完成商品材、镀锡板共14万吨左右的缴库任务,但实际现有的打包台无法满足其生产需求,商品材、四冷镀锡料钢卷下线到外发共经历至少4次吊运,加之若轧制计划不均衡、四冷镀锡料窄断面(宽度900mm以下)钢卷轧制量增多等外部因数,会增大钢卷吊伤几率。图10、11新增设打包台。

图12 巡库的评估报告

4.4开展吊运质量宣贯、分析探讨会及下工序走访交流活动

对库区吊伤钢卷进行定义并宣贯给天车操作工,定期组织大家对不同吊伤缺陷进行讨论(图13.图14)及不定期组织下工序原料走访(图15),让天车操作工全员参与,全员知晓,全员管理。

图15 下工序原料库区走访图16 吊撞伤缺陷打磨作业

4.5自创吊撞伤缺陷打磨挽救

对严重的中部撞伤自创打磨挽救方法,局部(面)撞伤深度不超过4mm,点撞伤不超过2mm缺陷存在钢卷侧面,创面圈数集中可以通过打磨来挽救。缺陷部位完全打磨干净,且光亮圆滑(日常操作时触摸打磨部位无凹凸感感则视为圆滑),不用切除或改判,可以直接交货,在后序轧制过程中不会断带。

5 结语

通过分析和各项措施的开展,镀锡板吊撞伤缺陷大幅度下降,由2016年的3%下降至目前0.75%,吊撞伤改判及用户抱怨大幅度下降,合同兑现率大大提高。

论文作者:熊明

论文发表刊物:《防护工程》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/5

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