减少刮板流量计的维修次数论文_冯艳,陈忠艳,纪双枫,姜海河,王伟军

大庆油田有限责任公司第一采油厂第三油矿 黑龙江大庆市 163000

摘要:采油一厂三矿,设计能力20000t/d,水驱最大外输液量2880m3/d,油中含水≤30%。实际处理量30000t/d,油中平均含水≥60%,超出设计能力50%。由于处理量增加,造成外输油流量增加,油流量计零部件频繁损坏,增加了员工的劳动强度,浪费了材料费。

关键词:刮板流量计;变频器;流量;含水率;外输泵;过滤器

采油一厂三矿中306放水站投产于2007年9月17日,现有外输油泵3台,污水泵5台,收油泵2台,5000m3污水沉降罐一座,含水油缓冲罐1个,游离水脱除器3个,刮板流量计1个,电磁流量计2个。外输油是一拖二的变频柜1个,所带泵型号是ZKC80-30*3,流量是80m3/h,扬程90m,功率30 kw。另外1台输油泵是ZKC60-45*2,流量是60m3/h,扬程90m,功率30 kw;收油泵的型号是ZKC20-20*3,流量是20m3/h;刮板流量计的型号是LBJ-431M/B,公称通径150mm,最大流量250m3/h。

中306放水站接收中303站、304站、308站三个中转站的来液,经过游离水脱除器油水分离后,油进缓冲罐后,经输油泵至刮板流量计量,最后输送到中十六联脱水岗;游离水脱除器分离后的含油污水,进入5000m3污水沉降罐沉降后,通过污水泵,经2台电磁流量计计量后输送至中三污水站和中306三元污水站。

1、中306转油放水站在运行中存在的问题

2011年产能建设,由于开发了加密井而使产量增加,每天的处理量由原来的2万吨,增加到现在的3万多吨,远远超出了设计能力(2万t/d)。由于超负荷运行,导致外输油含水率升高,外输油瞬时最大流量由100 m3/h左右,增加到200 m3/h左右。刮板流量长时期满负荷运行,增加了流量计零部件的磨损,增加了刮板流量计的维修次数。

在2011年投产初期,原油含水率相对较低,对流量计的零部件的使用寿命影响不大,随着后期的开采,到2014年,已经严重影响零部件的使用寿命。零部件的更换情况见表1-1。

流量计由于长期处于满负荷运行状态,而促使刮板流量计的零部件更换频繁,造成材料费增加,也增加了员工的劳动强度,还污染了环境。现在的流量计已经不能满足生产运行需求,要么增加一台刮板流量计,要么更换一台大流量的刮板流量计。这涉及到站内改造,在短期内不可能实现。

如果要延长刮板流量计零部件的使用寿命,就要降低刮板流量计的负荷,就要开大游离水脱除器的放水阀门,导致来液量在容器内的沉降时间减少,分离出的含油污水含油量高,同时启2台流量是20m3/h的收油泵,都不能及时将5000m3污水沉降罐沉降出来的原油回收,导致5000m3污水沉降罐的油厚增加,外输污水含油超过200mg/L,外输污水不合格,增加了管理难度。特别是冬季,放入5000m3沉降罐内的原油,更不好回收,其在罐内形成了厚厚的凝层。影响站内系统的正常运行。

在现有设备的情况下,只能尽量避免流量计长时间超负荷运行。

2、改造措施

刮板流量计它是容积式流量计,主要用于计量流过封闭管道的液体总量。中306放水站刮板流量计的型号是LBJ-431M/B,工作流量范围为最大流量的20%-80%,即50-200 m3/h(250×20%=50m3/h,250×80%=200 m3/h。)但在实践中,该流量计长期在流量200 m3/h时,对零部件的使用寿命有影响,最佳的运行状态是不超过60%,即小于150 m3/h(250×60%=150m3/h)。

在生产管理中,除流量超负荷外,其余均严格遵守流量计使用时的注意事项,在2013年流量计零部件更换了8个。

(1)对流量进行控制,控制变频器的频率变化范围:针对流量变化大的问题,原来变频器的频率是控制在0-50KHz。电流在0-50A,流量的变化幅度也较大,在0-210m3/h之间,影响零件的使用寿命。现将变频器的频率更改为5-30Hz。电流在8-38A,2台泵时的流量长期处于65-145m3/h左右。小于最优运行流量150m3/h,这样可以解决站内流量计超负荷的问题。也可以避免因操作不当,流量突然增大或减少时流体对流量计及附属设备造成冲击。

(2)对刮板流量计的过滤网进行改造,改造滤网的材质,增加滤网的强度,从而减少过滤器的清洗次数,减少劳动强度。

原来刮板流量计过滤网是钢网见图2-2a,现在改为钢板打孔,过滤网与框架一体,改良新型过滤网见图2-2b。这样能防止过滤器因滤网破损而进杂物,或因滤网破损而进入转子中,造成转子卡住而损坏。改造后的过滤网,由于滤网换成钢板,其强度增加,不用担心滤网损坏发现不及时而损坏转子。

原来在正常情况下是每季度清洗一次流量计过滤器,当进出口压差超过0.15MPa 时,在强制清洗滤网。改造后,由于不用担心滤网损坏,就不用每季度清洗一次,只要观察进出口压差就可以了。减少了清过滤器的次数,减少了环境污染,减少了劳动强度。

图2-2a 图2-2b¬

图2-2b2

改造前后,可以通过1-1表看出2007年—2015年的产量、含水变化与刮板流量计零部件的损坏情况。

2008-2015年产量变化与刮板流量计零部件损坏情况表1-1

同样的管理方法,零部件的使用寿命不一样。通过表1-1分析如下:

改造后,在产能增加后,流量计的零部件由最多每年换8个,到现在每年更换2个,大大降低了维修次数及更换零部件的数量。

(1)零件的使用寿命与流量、含水都有关系。

(2)含水越低,瞬时流量越少,对零部件的损害越小。

(3)当瞬时流量大于160m3/h时,含水对零部件影响较大。

(4)当瞬时流量小于160m3/h时,含水对零部件影响较小。

刮板流量计在长时间运行时的流量要大于上表中的平均流量,160m3/h的平均流量只是一个参照点,平均流量在160m3/h 时,其实际运行流量均在160-205m3/h之间。

3、运行效果及效益

(1)通过表1-1可以看出通过改良后,刮板流量计的维修次数由原来每年8次又恢复到每年2次,按每个零件只减少一次计算,转子按7432元/个,齿轮组按3260元/个,机械密封总成1122元/个,每年最少可节约费用=7432+3260+1122=11814元/年;

(2)降低了劳动强度,节约了成本,还能减少环境污染。

4、结束语

由于产能的增加,目前有些站都存在与中306放水站相同的问题,都可以通过改变变频器的频率来解决问题。

可以建议中转站都更换钢板式过滤网,减少过滤器的清洗次数,减少劳动强度和环境污染,也能及时发现过滤器堵塞现象。

大庆油田开发至今,进入3次加密井采油阶段,含水率逐年递增,使有些站超出了设计能力,给我们日常生产管理都增加了难度。在平时生产中会不断碰到各种问题。如何解决好现在的矛盾,这就需要我们在生产中不断地探索总结。探讨出一套适合我们生产的实际管理方法。

参考文献:

[1]《流量计测量技术及仪表》 梁国伟、蔡武昌 机械工业出版社2002第一版

论文作者:冯艳,陈忠艳,纪双枫,姜海河,王伟军

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/18

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