关于码垛机器人批量编码器异常的失效分析研究论文_李加文

(珠海格力电器股份有限公司 珠海 519070)

摘要:某知名品牌180KG级成品码垛机器人,在生产过程中,码垛机器人出现批量编码器异常,编码器报警后机器人无法动作,需更换编码器,重新校正原点解除故障。故障发生频率高,造成工程重大生产损失。通过失效分析研究制定改善对策,预防保全避免同类码垛机器人异常,避免工厂损失扩大化;

关键词:码垛机器人 批量 编码器异常 失效分析 预防

1、引言

码垛机器人是机械与计算机程序有机结合的产物,为现代生产提供了更高的生产效率,广泛应用于汽车、家电、饮料等制造行业。我司码垛机器人负责成品空调多规则码垛,其中某品牌码垛机器人陆续出现13台编码器异常故障,报警后机器人无法进行任何操作。此问题造成工厂大范围停产,异常报警代码如图1;

通过对异常编码器IC引脚进行能谱分析(EDS),检测样品中含硫量非常高,IC引脚材质为Cu、Ag镀层,而编码器轴承润滑脂中含硫元素。

硫和氧同属于氧族元素,大气中的氧主要以双原子分子O2形态存在,硫则主要以化合价态存在,具有氧化和成酸的特点。硫化是由于编码器工作环境中的硫(S2-)元素,在一定温度、湿度条件下(热量促使分子运动加剧),-2价的硫与+1价的银、+2价铜发生化学反应生成导电性的Ag2S、CuS的过程。

硫化反应的方程式:

Ag2S=△=2Ag(+1)+S(2-)

Cu(+2)+H2S= =CuS+2H(+1)

推论:编码器IC引脚湿热环境下发生硫化反应,而产生的硫化银、硫化铜具有导电性,IC引脚短路或绝缘不良造成内部信号异常,编码器异常报警。

2.3结论验证

(1)取故障编码器IC变色引脚进行清洗,引脚硫化部分用工具打磨后,清除引脚异物。

综上:编码器故障为IC引脚硫化物所致。

2.4、硫化物发生确认

硫化产生需具备一定的温度、湿度条件。有研究表明,只需50%的湿度,PCB表面就会形式一层水膜,随湿度从0~80%之间变化,干净金属表面可沉积2-10分子层水膜。而珠海地处北回归线以南年日温差较小,年平均湿度约80%,湿度条件满足。

(1)根据化学反应动力学的观点得出,温度升高硫的化学反应速率加快,硫化现象加剧。为锁定硫化发生部位,以及硫化与温度的关联性,通过能谱分析(EDS)对硫化编码器各部件进行升温硫含量鉴定。实验方法:选同型号码垛机器人,通过不同负载、运动速度及动作难度系数,使编码器发生温升,并通过EDS记录不同温度时各部件硫含量。

编码器故障原因:码垛机器人在使用过程中受负载、运动速度及动作难度系数等因素影响,编码器发生温升,在珠海高湿度的环境下运行,编码器内轴承黄油与散热片中挥发硫化气体与IC引脚发生硫化反应,造成IC短路或绝缘不良,芯片内部运算报错,编码器异常报警。

3、预防对策

3.1 对策措施

(1)更换编码器散热片与轴承黄油材质,避免与含硫物质与芯片于同一空间环境。

(2)编码器芯片引脚防止硫化处理,编码器IC引脚做电镀处理,并增加保护涂层,预防芯片引脚发生硫化。

(3)编码器增加吸湿防潮部件,降低编码器内部湿度,阻止硫化发生的必要条件,预防芯片引脚发生硫化。

(4)设备关键部件本质原因造成设备非正常批量故障,设备厂家对我司同类码垛机器人编码器进行全部更换,避免同类故障再次发生。

(5)用户培训,组织码垛机器人厂商对我司使用人员进行程序设计、专业保全进行培训,避免使用不当造成编码器温升。

4、效果验证

(1)编码器芯片引脚防止硫化处理效果验证:取样未防硫化处理和进行防硫化处理编码器,编码器内部同时进行硫化气暴露测试,并同样进行温升,通过扫描电子显微镜(SEM)对引脚面分析成像,成像结果形成鲜明对比,如图9,未进行防硫化处理芯片引脚出现硫化,进行防硫化处理芯片引脚未检测出硫化物。

5、总结

本文运用科学的失效分析流程,借助扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和能谱分析仪(EDS),通过微观结构观察、元素定性定量分析与表面成分分析,进行逐层的推断与排除,最终确立硫元素源头与硫化起因,硫化与温升发生曲线,验证改善对策对电子电路抗硫化效果,解决某品牌码垛机器人批量突发性异常,避免工厂损失扩大。

该项目属于实战型项目,对于解决和预防类似的设备异常具备一定借鉴意义;

参考文献

[1]余建祖,谢永奇.《电子设备热设计及分析技术》第2版.北京航空航天大学出版社,2008.

[2]恩云飞,来萍,李少平.《电子元器件失效分析技术》.电子工业出版社,2015.

论文作者:李加文

论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/19

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