浅谈471型锅炉低氮增容改造问题及改进论文_朱峰章,陈红兵

浅谈471型锅炉低氮增容改造问题及改进论文_朱峰章,陈红兵

如东协鑫环保热电有限公司 江苏省南通市 226400

摘要:本文就如东协鑫环保热电有限公司(以下简称“如东热电”)1#锅炉低氮增容改造作简要介绍,并就改造后炉膛差压大、返料过的问题作分析解决。

关键词:低氮、增容、问题、技术、改进

一、1号锅炉低氮增容改造简介

低氮增容改造包括低氮和增容。低氮改造主要是使炉膛内温度场下降,降低NOx原始排放浓度,合理的温度区间有利于脱硝反应的进行,减少氨水消耗量,减小尾部腐蚀,提高脱硝效率,保证NOx达标排放;增容改造是增加锅炉蒸发量,满足增长的供热量需要。

我公司于2016年5月份完成1#炉低氮增容改造工作。改造设备(锅炉型号):济南锅炉集团股份有限公司75t/h(471炉型)次高温次高压循环流化床锅炉,型号:YG-75/5.29-M12型。改造承包商为江苏汇能锅炉有限公司。

低氮增容改造主要包括:配风改造、增加受热面、分离器结构优化、布风板及风帽改造、返料系统改造、落煤口放渣口移动等。

二、1号锅炉低氮增容改造效果

1#锅炉低氮增容改造后,达到预期效果,在保证锅炉安全运行的前提下,负荷可长时间维持在80t/h;1#锅炉额定负荷时(75t/h),NOx折算原始排放浓度≤200mg/Nm3;负荷75-85t/h时,NOx折算排放浓度≤250mg/ Nm3;。虽然本次改造达到预期目的,但也带来一些问题。

三、1号锅炉低氮增容改造后存在问题

1、主蒸汽温度偏低,锅炉负荷在75t/h以上时主汽温度472℃左右(减温水全关),锅炉负荷在60t/h时主汽温度450℃—465℃。影响机组安全运行。

2、飞灰含碳量高,改造后1#炉飞灰含碳量在6%—7%波动,致使炉效下降。

3、床温低,改造后1#锅炉床温在800℃—850℃,如掺烧煤泥,床温有时降至800℃以下,如再断煤,极有可能造成熄火。

4、炉膛差压大,改造后炉膛差压在1000pa—1500pa,如燃用灰份高的煤种,炉膛差压甚至达到1800pa,影响锅炉正常运行。

四、1号锅炉低氮改造后运行调整

1#炉低氮增容改造后根据不同煤种,改变一二次风配比,进行运行调整试验。可以得出:发热量≥4200Cal/g,灰分≤25%,挥发分≥25%的煤种最有利于锅炉运行,锅炉负荷在78t/h时,一次风量49000m³/h,二次风量40000m³/h,料层差压7.8kpa,氧量在6%左右,运行状况最好,此时炉膛差压在1000pa,平均床温在855℃,主蒸汽温度472℃(不投减温水),飞灰含碳量6%,炉渣含碳量1.5%,排烟温度140℃。正平衡炉效86.2%。

改造后运行调整虽对改造后出现的问题有一定效果,飞灰含碳量略有下降,但是炉膛差压大,床温低、主蒸汽温度偏低等问题还是未能彻底解决。

五、原因分析

(一)原因:

1、主汽温度低:停炉检查发现,高低过通道积灰多,覆盖部分低过受热面。炉膛出口温度低也是重要原因。

2、飞灰含碳量高:床温降低,致使机械不完全燃烧损失增加。

3、炉膛差压大:返料过多,炉膛内细灰量过大,床内压差增加。

4、炉膛温度低:返料过多,炉膛内细灰量过大,炉膛内烟气、灰与水冷壁对流换热系数增大,换热效果过好,炉膛温度下降。

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(二)归纳:1、返料过多;2、过热器积灰

(三)拟采取应对方法:

1、返料过多:可采用A、中心筒缩短;B、老鹰嘴加高;C、老鹰嘴加宽;D、在返料器放灰口加装冷灰器四种方案

2、过热器积灰:可采用A、加装吹灰器B、加装压缩空气吹灰管两种方案。

(四)解决方案比对:

1、缩短中心筒:原中心筒过水平烟道65mm,下方有加强箍,没有进一步缩短可能性。

2、老鹰嘴加高:可以降低烟气流速,降低分离效果,投资小。但老鹰嘴顶部耐火材料变薄,容易磨穿漏灰。

3、老鹰嘴加宽:降低烟气流速,改变烟气流动进分离器角度,投资小。

4、在返料器放灰口加装冷灰器:投资大,设备无安装空间。

5、过热器通道加装吹灰器(燃气脉冲或声波):可吹过热器管排上灰,但不能吹过热器通道中积灰,投资大。

6、在过热器通道,利用厂内压缩空气气源,加装压缩空气管吹灰:可吹过热器过道之间灰,投资小。

(五)结论:采用老鹰嘴加宽方法,原烟气进分离器角度过大,原中心筒已改偏心,采用此方法可有效改变烟气进入分离器的速度和角度,减少细灰分离,同时保证大颗粒的分离效果。降低整体分离效果。同时采用在高低过通道加装压缩空气吹灰管的办法吹灰,投资小,效果良。

六、改造方案

(一)老鹰嘴宽度扩大改造

在低氮增容改造时将“老鹰嘴”处宽度由890mm改为790mm,烟气流速增加1.13倍至25m/s,通过流速的提高,提高离心力,反之增加循环灰颗粒与旋风筒内壁的摩擦力,提高分离器分离效率。停炉测量老鹰嘴下部宽度800mm,上部宽度790mm,这次改造原计划扩大至840mm,后通过多方讨论,考虑到日常运行磨损,最终将老鹰嘴宽度增宽至820mm,降低流速至23m/s。改变烟气角度20度,同时保证烟气沿中心筒切向进入分离器。

(二)压缩空气吹灰管的安装。

1、考虑到空压机没有太多余量,炉外空气管决定采用DN50镀锌管。

2、考虑到工作温度在500-600℃,炉内决定使用DN50不锈钢管。

3、考虑到堵灰问题,喷吹不锈钢管打孔孔径¢4,间隔150mm。吹灰结束略开,保持空气流动。

4、考虑到效果,喷嘴角度和烟气流向成45°。布置在高低过通道底部。

七、运行效果

通过上述改造,1#炉在不同煤种运行都能达到比较好的效果:

1、主汽温度上升,低负荷能维持475℃,高负荷能保持475℃,并需开1-2t/h减温水。

2、炉膛差压下降至500—700pa.

3、床温上升至900℃左右。

4、飞灰含碳量下降(同煤种同负荷,改造后下降2%。)飞灰含碳量4%左右;炉渣含碳量1.2%左右(下降0.3%);排烟温度138℃左右(下降2℃);氧量6%左右。正平衡测算锅炉效率87.6%。

5、高低过间通道已无积灰。

6、锅炉负荷80t/h时,NOx折算原始排放≤250mg/Nm³。

八、结论:

如东热电针对本次1#炉低氮增容改造后出现的问题,及时分析总结,通过小技改加以优化,目前1#锅炉运行各项指标正常,锅炉运行的安全、经济性不断提升,为公司的长远发展打下坚实的基础。

参考文献:

[1]潘效军.锅炉改造技术.中国电力出版社.2005.10

[2]刘德昌、陈汉平.锅炉改造技术.中国电力出版社.2000.3

[3]何相助.工业燃煤锅炉节能实用技术.吉林科学技术出版社.2006.12

论文作者:朱峰章,陈红兵

论文发表刊物:《基层建设》2017年第31期

论文发表时间:2018/2/3

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