某变电站全站失压故障分析论文_丁世荣

(太原理工大学现代科技学院)

摘要:在无人值班变电站运行中,保护装置的运行状况直接关系到变电站的安全运行,往往一个很小的故障,隐藏着重大的安全隐患。针对变电站的故障,我们要结合现场调试经验,对故障进行了分析研究,日积月累逐步提高自己业务技术水平和判断能力,为电网的安全提供技术保障。

关键词:变电站 故障

0 前言

2017年03月25日22时00分43秒,某变电站110kV设备区突然出现一道火光,并伴有一声巨响,该变电站全站失压。到110kV设备区检查,发现分段3开关B相CT瓷瓶根部有放电痕迹。

1 故障前运行方式

220千伏A站12线的1开关通过110千伏 B站2开关、分段3开关,带B站全站运行,B站45线4通过C站5带C站全站运行。

事故造成B站、C站全站失压。

2 保护动作分析:

2.1 B站无任何保护动作现象,开关无一跳闸,但12线2开关、分段3开关、45线4开关均有保护启动报告。

(1)12线2开关保护启动报告:故障发生时刻,Ub降为0,Ib增大,Ia、Ic有微弱的同相电流,故障电流650ms后消失、母线电压消失,1780ms后母线电压、故障电流再次出现,保持时间70ms,证明12线对侧1开关,650ms跳闸,1780ms重合复掉。零序电流超前零序电压80度,证明12线线路反方向故障。

根据以上三个启动报告,可以分析出,故障点位于B站3开关B相CT与45线4开关B相CT之间,3开关B相CT故障。

2 A站保护动作情况:

12线1开关保护动作报告:故障发生时刻,Ub降低,Ib增大,Ia、Ic有微弱的同相电流,1开关保护接地距离Ⅱ段、零序过流Ⅱ段动作,故障电流650ms后消失,1780ms后,重合闸出口,故障电流再次出现,距离重合加速动作切除故障,1开关保护接地距离Ⅱ段0.6S,重合闸1S,1开关保护动作正确。

2.3 C站保护动作情况:

调取C站故障录波器记录,发现故障发生时刻,Ub降为0,主变间隙电流出现,保持时间350ms,主变间隙电流定值0.5S,主变保护未动作。由于B相对地短路,B相电压为0,C站主变中性点出现过电压,放电间隙起弧,使中性点经电弧接地,45线5开关出现三相同相的零序电流,45线5开关保护动作报告:故障发生时刻,Ub降为0,Ia、Ib、Ic出现同相电流,5开关保护接地距离Ⅱ段、零序过流Ⅱ段动作,三相电流350ms后消失,1780ms后,重合闸出口,5开关保护接地距离Ⅱ段0.3S,重合闸1S,5开关保护动作正确。

3 不足不处

3.1 12线1开关保护“距离重合加速”信息未向集控站上送,而由于大多数永久性故障,在开关重合时,动静触头未接触前灭弧室电弧就重燃,保护就加速出口使开关脱扣跳闸,合位辅助接点未到位接通(而跳合闸回路所用的辅助接点有先投入后断开的特性,和遥信所用的辅助接点特性不同),所以远方未收到开关合位信息,误以为开关未重合,但在整个过程中,开关因合闸造成弹簧能量释放,会出现“弹簧未储能”信息,由此也可以判断出开关重合复掉。出现事故时,监控因根据信息综合判断。

3.2 45线5开关保护虽动作正确,但负荷站,进线保护跳闸出口都应退出,而现场并未退出,使开关跳闸,开关重合成功后,由于主变放电间隙电弧未重燃,开关未复掉。智能站出现后,广大运维人员技术水平严重滞后,保护跳闸出口硬压板,已被“GOOSE跳闸出口软压板”代替,不知应退出该压板。技术发展迅猛,运维人员如果不及时学习新技术,还会出现其它漏投误设的严重错误。

参考文献:

(1)贺家李:电力系统继电保护原理.北京:中国电力出版社

论文作者:丁世荣

论文发表刊物:《电力设备》2017年第6期

论文发表时间:2017/6/13

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某变电站全站失压故障分析论文_丁世荣
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