徐州轨道交通1号线论文_于杰,周继志

——彭城广场站的特殊圆管柱加工方法

安徽富煌钢构股份有限公司 安徽巢湖 238076

摘要:徐州地铁1号线全长21.967km,是徐州主城区东西向的骨干线路,全长有18站,起于龟山北侧的路窝站,止于高铁徐州东站。本文仅阐述是彭城广场站的圆管柱,由于受现场施工条件和吊装吨位的影响,圆管柱主体和外部牛腿不能做成焊接整体连接件,故而选用外部牛腿的套管和主管采用全螺栓等效法兰连接,在国内钢结构设计中,比较罕见和新颖,且具有一定的加工难度。针对本工程的圆管柱的结构特点,主要采用卷管成型配钻、间隙辅助定位块、专用胎架、整体放样装配等措施进行构件加工制作。

关键词:配钻孔;内外管间隙控制;整体装配;专用滚轮胎架

1、工程概况

徐州地铁1号线全长21.967km,是徐州主城区东西向的骨干线路,全长有18站,起于龟山北侧的路窝站,止于高铁徐州东站,其中地下站17座,高架站1座,换乘站6座,平均站间距1.25km。联系了老城区、坝山片区和城东新区,衔接人民广场、淮海广场和彭城广场三大老城商业中心,快速联系铁路徐州站和京沪高铁徐州东站两大综合客运枢纽。

彭城广场站的钢结构部位采用圆管柱,规格为?1000*20、?609*16。钢柱采用外套管与混凝凝土梁连接,且外套管与钢柱采用四周高强螺栓连接,圆管柱间通过法兰板螺栓连接。

2、加工难点

2.1圆管柱和外侧牛腿通过套管全螺栓连接,内外管的密集螺栓孔群如何保证100%的穿孔率。

2.2外侧套管牛腿从主管柱顶套入并滑动到相应长度标高位置处。

2.3管制件的螺栓孔是采用成型前的展开板钻孔,还是成型管钻孔,如何保证内外管的螺栓孔同心度,孔内壁不偏差问题。若成型管钻孔,如何保证钻孔的质量和钻孔的效率。

2.4套管外部的环板、加劲的焊接对成型孔穿孔率的影响控制问题。

以上四点是本工程圆管柱的主要加工难点和控制点。

3、加工方法

3.1 下料

根据图纸,进行钢板下料,其中圆管采用中心直径展开下料,管壁为最大20mm厚,无需加放卷管滚圆的驳头余量。

为了解决内外管现场安装相对滑动,外壁套管需比原图纸管直径加大6mm中心放样(即每边预留3mm现场安装内外管滑动净空间隙)。

卷管接长的每条对接缝加放2mm的焊接收缩余量。

3.2卷管成型

内外卷管均采用卷管机辊压成型,且管壁的螺栓孔采用成型管后制孔技术,而非一般的辊压成型前的胚料钢板预先制孔。以保证成型孔的圆度和垂直度。

卷管过程中,需控制好驳头处的圆管椭圆度,以及纵缝错边情况,同时用样板靠膜检验其卷管的圆度。如下图

3.3内外管的制孔

a.将内管外壁的环峰、纵缝的外表面磨平去除余高,外套管的内壁的纵缝磨平去除余高,便于内外管相对滑动。

b.将成型外管套在主管外壁对应位置处,并将主管两端搭设在专用滚轮胎具上,利用千斤顶和楔形辅助铁块,将外套管与内侧主管调整为同心圆,即内外管直径的理论间隙3mm,随后在外套管端部四周用辅助铁块定位点焊牢固。

c.划出内外管整体合拢件的外壁正交四分线,先磁力钻象限的四分线的螺栓孔,可先钻2~3个孔,并及时利用定位销把内外螺栓孔充紧,以防止后续大面积孔群钻孔的套管移位。

d.划线外套管的螺栓孔群定位线,钻上部内外管的叠加管壁的螺栓孔,即配钻。然后通过滚轮胎架进行主管滚动,便于磁力钻始终在管壁正上部的钻孔作业,保证孔的钻孔质量。依次配钻整个内外管的所有螺栓群孔。

3.4外部牛腿的环板及加劲的装焊

a.外部环板、加劲下料,由于环板内直径较大,考虑材料使用率,外环板可采用3块拼接成型的数控板。在外套管上划出环板定位线以及纵劲定位线,需注意多层外环板的上下穿筋孔的对中,依据环板加劲定位线,外部加劲拼装成整体,装配尺寸无误后,再进行点焊牢固,最后对称焊接外环板与套管间的焊缝,以及三角加劲连接缝。

b.依图工厂装配柱顶法兰板。

4、上下柱的现场安装的法兰板的尺寸保证

a.上下法兰板均采用套膜配钻孔,钻孔成型后并标明上下节柱的每对法兰板的使用位置号,如2GZ1-上和3GZ1-下,即为现场真实安装的配对法兰,以保证钻孔、装配、现场安装等工序环节均不会混乱,最终保证现场的螺栓孔的穿孔率。

b.结构设计采用柱底法兰现场焊接,柱顶法兰工厂焊接。首先,上节柱柱底法兰和下节柱柱顶法兰现场先用螺栓3~4颗临时定位;然后,上节柱和外部牛腿的螺栓连接合拢件以管中心为旋转轴,把牛腿旋转到图纸标注的方向位置;最后,再焊接柱底下口与柱底法兰板的连接焊缝,从而保证了柱的牛腿标高以及水平方向尺寸。即主要依据配对法兰中预留一个法兰板留作现场焊,待柱本体方向旋转到位,再进行法兰的环焊作业的方法,最终保证了整个管柱的现场吊装焊接尺寸控制。

5、结论

本文介绍管柱与套管牛腿的全螺栓连接的一种加工工艺。通过滚轮胎架滚动主管,解决了正面钻孔的效率和正面钻孔的质量等问题;通过内外管的间隙设计,保证了内外管的相对滑动;采用内外管配钻技术,解决了穿孔率、孔的同心度问题;通过整体划线和整体装配、以及对称焊接,提高了装配精度和减小了焊接手缩的影响;柱两端法兰配钻和工厂、现场焊的法兰,解决了现场管柱高精度安装的问题。

通过本文的加工技术,完成了构件的工厂加工、现场的安装,使得工程的竣工验收得以顺利通过。本文提供的管柱加工技术方案,不仅解决了本工程的管柱的加工制作,同时也为同类型的结构设计提供了实践基础,从而便于新型工艺的加工制作的推广使用。

参考文献

[1] 《钢结构质量验收规范》……………………GB50205-2001

[2] 《钢结构工程施工规范》……………………GB50755-2012

[3] 《钢结构设计规范》…………………………GB50017-2003

[4]朱觉新.实用铂金技术手册.机械工业出版社.2001.5

论文作者:于杰,周继志

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年6期

论文发表时间:2019/7/10

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