一起由于隔离开关辅助接点位置不对应导致的电网事故案例分析论文_贾成军

(云南电网有限责任公司玉溪供电局 云南玉溪 653100)

摘要:分析在2017年02月15日玉溪电网一起由于隔离开关辅助接点位置指示错误导致的一起220kV变电站全站失压情况,本文将对本次事故进行详尽分析,并提出相关建议,对PT停电的操作提出新的要求,可供相关单位,参考学习。

关键词:全站失压;PT二次并列;辅助接点

2017年02月15日,玉溪电网220kV江川变按计划开展220kV宝江Ⅰ回2522母线侧隔离开关B修工作,需220kVⅡ段母线停电。运行人员完成倒母线操作后执行“220kVⅡ母由运行转为冷备用”过程中发生220kVⅠ段母线PT二次电压空开跳闸,最终造成220kV江川变全站失压。

1 事故前电网运行方式

事故前后江川变电站运行方式。220kV部分:220kV江川变220kV部分为双母线接线方式,由22kV宁江Ⅰ回、220kV宁江Ⅱ回线上220kVⅠ段母线供电,220kV宝江Ⅱ回线上220kVⅠ段母线备供(热备用状态),220kV宝江Ⅰ回线处于检修状态,220kV备自投装置正常投入(单备双方式),220kV#1、#2主变压器运行于220kVⅠ段母线,220kV母联212断路器处于运行状态,220kVⅠ、Ⅱ段母线并列运行。

2 事故后电网运行方式

220kV江川变220kV宁江Ⅰ回、220kV宁江Ⅱ回线上220kVⅠ段母线热备用,220kV宝江Ⅱ回线上220kVⅠ段母线热备用,220kV宝江Ⅰ回线处于检修状态,220kV#1、#2主变处运行状态,220kV母联212断路器处热备用状态,220kV江川变220kVⅠ、Ⅱ段母线失压。

3.事件发生经过

2017年02月15日,按计划开展220kV宝江Ⅰ回2522母线侧隔离开关B修工作,需220kVⅡ段母线停电。停电包含“将220kVⅡ段母线所有运行元件全部倒至220kVⅠ母运行”和“220kVⅡ母由运行转为冷备用”两个操作任务。09时36分,运行人员完成倒母线操作。09时46分,执行“220kVⅡ母由运行转为冷备用”操作任务。09时47分,在断开220kV母联212断路器时,220kVⅠ段母线PT二次保护电压空开(三相联动)、计量电压B相(分相)空开跳闸,220kV备用电源自投装置检测到220kVⅠ段母线失压后,220kV备用电源自投装置启动并动作出口跳开220kV宁江Ⅰ回254断路器、宁江Ⅱ回线253断路器,合上220kV宝江Ⅱ回线251断路器,09时47分29秒268毫秒,220kV宝江Ⅱ回线路主一、主二保护距离手合加速保护动作后永跳251断路器,造成220kV江川变全站失压。

4 原因分析

经现场一二次设备检查及调取相关报文及滤波文件,发现220kV宁江Ⅰ回线路保护屏电压切换回路电位异常,判断电压切换继电器同时动作、220kVⅠ、Ⅱ段母线PT二次回路被并列。进一步检查2542隔离开关机构箱内辅助开关接点通断情况,发现12对常开常闭接点均未导通。

由此判断辅助开关转换不到位、常闭接点未导通。

2542隔离开关操动机构及辅助开关进行检查,发现机构输出角度139.12°,略大于机构输出角度135°的标准,且在分闸过程中有回弹现象。对拆下的辅助开关进行分合操作及检查,辅助开关存在明显间隙,其止位片在开关切换后都未到达止位标线(见图1)。

综上江川变在执行220kV倒母线操作任务期间,因倒闸间隔的隔离开关辅助接点故障,切换板长时间带电烧毁、其接点未能返回,Ⅰ、Ⅱ段母线PT处于并联运行状态(二次接线如图3所示),加之现场人员检查不到位,未能及时发现操作过程中设备发生异常时产生的信号及其他表象(见图2),导致Ⅱ母线PT二次向高压母线反充电而引起220kVⅠ段母线PT二次空开跳闸。进而满足220kV BZT动作条件(因当时220kV江川变整个站内负荷极低实际流过220kV宁江Ⅰ回线、宁江Ⅱ回线最大二次电流约为0.02A,远低于备自投装置有流闭锁定值为0.5A),跳开220kV宁江双回线,经3.0s出口合上220kV宝江Ⅱ回线251断路器。而220kV宝江Ⅱ回线251断路器因距离手合加速动作跳开。导致220kV江川变全站失压。

5 结语与思考

本次事故主要原因是:

1、2542隔离开关分闸过程中,辅助开关转换异常,引起切换继电器同时动作,最终导致220kV两组母线二次电压异常并列。

2、隔离开关位置异常时,监视电压切换继电器同时动作的回路不完善。

3、变电运行人员在操作过程中未及时发现后台机隔离开关位置变化异常的情况。

建议:

1、完善隔离开关检查标准,结合停电检修对隔离开关操作机构及辅助开关进行操作检查及接点通断试验,排除类似隐患。

2、严格按照《关于印发中国南方电网公司继电保护反事故措施汇编》的通知》(调继[2015]5号)对切换继电器同时动作信号接线的规范要求进行接线。

3、细化隔离开关操作完成后的检查项目,明确对光字牌、后台变位情况以及保护装置指示灯的检查确认

4、在母线倒闸操作过程中应切实落实防止二次反充电的各项措施,在断开母联断路器前应在监控后台检查相关隔离开关位置正确,并断开TV二次空开。

参考文献:

[1] 王哲.基于隔离开关辅助接点位置不对应对电压切换回路影响的分析及其防范措施.《中国新技术新产品》,2014(14):43-44.

[2] 刘晓阳.分布式备自投优化设计与应用探索.《科技与创新》,2014(23):2-3.

[3] 郭松伟.王世祥 线路保护手合加速保护的动作行为分析.电力安全技术.2013,15(11).

论文作者:贾成军

论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期

论文发表时间:2017/7/19

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

一起由于隔离开关辅助接点位置不对应导致的电网事故案例分析论文_贾成军
下载Doc文档

猜你喜欢