提高竖向钢筋电渣压力焊一次合格率论文_郑兴东,张波,刘磊

中建二局第三建筑工程有限公司西北分公司 陕西省西安市 710000

摘要:竖向钢筋电渣压力焊容易出现轴线偏移,接头夹渣、焊包不均等外观质量通病,而接头焊接又被列为“特殊过程”,必须严把质量关,否则将严重影响工程实体质量,造成结构安全隐患。

关键词:竖向钢筋、电渣压力焊、钢筋接头

一、概述

中建·御和天下二期工程,位于唐山市丰润区林荫路西侧,建设单位:唐山中建地产有限公司;施工单位:中建二局三公司。由高层住宅、地下车库组成,剪力墙结构,总建筑面积161178.41平方米,其中高层住宅竖向混凝土构件中钢筋直径12mm-16mm接头连接形式为电渣压力焊焊接,目前本工程结构已全部施工完成,现已进入装饰装修阶段。

结合本工程结构施工期间的实际情况,电渣压力焊质量问题主要体现为接头处轴线偏移过大、焊包高度不符合要求、接头处弯折角过大、接头处有烧伤、焊件取样复试不合格等情况。

二、原因分析及防治措施

1、管理原因

不足之处(一):方案及交底不到位,现场落实不到位。

防治措施:施工方案的编制应符合规范、工艺及常见质量问题防治措施的要求,并按照正规程序审批、交底,交底应交到现场实际操作的每一位工人,最大程度的提高操作工人的质量意识和水平。

不足之处(二):操作工人的水平、素质无法满足要求,责任心及质量意识不强。

防治措施:要求所有焊工必须持证上岗;进场后正式焊接前,对所有参与该项施工的焊工进行现场条件下的焊接工艺试验,合格后方可正式施工;

施工过程中定期组织专项培训,提高质量意识。项目实施岗位质量责任制,并建立健全各项管理制度,特别是对所有施工人员推行《质量责任奖罚管理协议》,提高了施工人员工作的责任心。

不足之处(三):过程旁站、监督不到位。

防治措施:施工单位及监理单位应加强过程旁站和验收,对重点工序重点关注。对已完成的焊接接头进行全数检查,并及时组织质量分析会,做到持续改进。

2、原材料质量原因

不足之处(一):钢筋原材的可焊性不满足要求。

可能产生的缺陷:接头弯折角过大、钢筋未焊合、焊包大小不一、焊件取样复试不合格;

原因分析:如钢筋原材同一断面接合性能均不足,在正常电流通过时,钢筋的可熔量不足,将导致钢筋未焊合,直接影响焊接接头的承载能力,导致焊件取样复试不合格;如钢筋原材同一断面接合性能不一,可焊性好的一侧熔量大、焊包大,接头向该侧偏移,反之熔量小、焊包小。

防治措施:钢筋原材进场时,认真检查质量证明文件中的各成分含量是否满足规范要求;取样复试时,除常规的物理性能检测外,另每一种型号的钢筋分别增加一组电渣压力焊焊件复试,如复试结果均合格,方可判定该批次钢筋为合格。

不足之处(二):焊剂不合格、有杂质、受潮。

可能产生的缺陷:焊包有气孔、夹渣、焊包不均匀;

原因分析:如果焊剂受潮,焊接时水分蒸发可能会产生气孔;如焊剂不合格或含有杂质,则不易溶化的焊剂或杂质将导致温度偏低,该侧的钢筋溶化量将偏小,所以该侧的焊包相比焊剂质量好的一侧就偏小,导致焊包不均匀。

防治措施:根据《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012,电渣压力焊的焊剂一般采用HJ431焊剂,进场时认真检查产品质量证明文件;使用前如发现焊剂受潮,应经250-350℃恒温烘焙2h以上;使用过程中回收的焊剂应清除熔渣和杂物,与新焊剂混合时,旧焊剂应为少量并且掺合均匀。

不足之处(三):钢筋锈蚀或有油污。

可能产生的缺陷:焊包有气孔、烧伤;

原因分析:焊接过程中,由于温度过高,会使钢筋上的铁锈和油污产生气体,在焊包上形成气孔;夹具位置的铁锈在电流的作用下会产生烧伤斑痕;

防治措施:正式焊接前,必须将焊接区域内钢筋表面的铁锈、油污、熔渣等清理干净。

3、施工机具原因

不足之处(一):电焊机性能不满足要求。

可能产生的缺陷:钢筋未焊合、夹渣、热影响区过大、咬边、焊包大小不一

原因分析:如果焊机性能不满足要求,将导致电压、电流不稳定:电压电流过大时,将造成热影响区过大、咬边、焊包过大;电压电流过小时,将造成钢筋未焊合、夹渣、焊包过小。

防治措施:正式焊接前,对焊机的性能进行检查,同一台焊机需试焊多个试件,通过试件判定焊机的性能是否满足要求,如不满足应及时维修或更换。

不足之处(二):夹具不合格。

可能产生的缺陷:轴线偏移、接头处弯折角过大、钢筋未焊合;

原因分析:如果夹具夹合能力较低,将导致轴线偏移、接头处弯折角过大;如果夹具自身运行不自如,将导致上钢筋不能自如下送,致使钢筋未焊合。

防治措施:正式焊接前,通过试焊检查夹具的刚度、钳口是否同心、灵活程度等是否符合要求,同时正式焊接过程中,应定期对夹具进行全面检查,发现问题及时修理或更换。

4、操作不当原因

不足之处(一):钢筋末端弯折、不平。

可能产生的缺陷:焊包不均匀、接头处弯折角过大、轴线偏移;

原因分析:钢筋末端弯折和不平,将导致接头的接触面积不一致,接触面积大的一侧,钢筋熔量大、焊包大,接头向该侧偏移,反之熔量小、焊包小。

防治措施:所有钢筋的切断,必须使用切割机或无齿锯,严禁采用切断机直接切割,正式焊接前对所有钢筋接头全数检查,发现问题及时矫正或切除。

不足之处(二):上钢筋不扶或过早拆除夹具。

可能产生的缺陷:接头处弯折角过大、轴线偏移;

原因分析:如果上钢筋未扶稳,钢筋将自有倾斜,致使上下钢筋接触面积不一致,导致的结果同上一条;如果过早拆除夹具,此时焊接接头未达到一定的强度要求,不能限制上钢筋移动,同样会使接头弯折或偏移。

防治措施:焊接过程中,需将上钢筋扶正,待拆除夹具后方可松开;根据钢筋直径不同,焊接通电时间一般为11s-34s,焊接完毕,应停歇20~30s后,方可回收焊剂和卸下夹具,并敲去渣壳。

【结束语】

一个合格的焊接接头,需要焊前充分做好准备工作,焊接过程中严格遵守操作规程,焊接完成后及时检查、分析原因、提出解决措施,从人、机、料、法等多个方面入手,做到持续改进。

【参考文献】

[1]《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012;

[2]王玉清《竖向钢筋电渣压力焊质量缺陷及防治措施》交通世界;2009年23期;

[3]张松华 张开加《钢筋电渣压力焊质量缺陷原因分析及防治措施》科技创新与应用;2015年13期;

[4]张贵萍《电渣压力焊在工程中的应用》广东建材;2008年09期;

[5]高怀春《竖向钢筋电渣压力焊质量控制初探》科技资讯;2010年01期;

[6]肖广红 刘重《钢筋电渣压力焊焊接技术》河南建材;2015年03期;

[7] 温彩霞《竖向钢筋电渣压力焊技术的应用》中国西部科技;2012年11期;

[8] 卜武华《竖向钢筋电渣压力焊缺陷防治与检查验收》山西水利;2009年25期;

论文作者:郑兴东,张波,刘磊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/31

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