R15K550型液力偶合器调速系统故障的原因分析和处理措施论文_张科雷,赵新磊

(平顶山姚孟发电有限责任公司 467000)

摘要:姚电公司#3、4机组采用电动给水泵,其液力偶合器型号为R15K550。经过30多年的长时间运行,近两年,液力偶合器调速系统发生多起故障,本文从理论上分析液力偶合器调速系统故障的产生原因,以及可以采取的处理措施,以保证给水泵的高效稳定运行。

关键词:勺管;错油阀;凸轮;工作油

液力偶合器是一种弹性联轴器,可以实现无级变速,广泛应用于电厂给水泵速度的调节。涡轮联轴器和增速齿轮安装在同一个箱体内,箱体底部是润滑油箱,R15K550型液力偶合器只采用滑动轴承。弹性联轴器被应用于传递能量,从电机到液力偶合器,再从液力偶合器到给水泵。速度在输入轴和主轴之间靠齿轮传递,扭矩在泵轮和涡轮之间靠工作油的流体动力传递。泵轮高速旋转使工作油产生动能,高速的工作油在涡轮中受阻减速,使涡轮受到与泵轮大小相同的扭矩。流体在叶轮和涡轮之间循环地升降速度,以实现动力的传递,因为存在能量的损失,工作油的一部分动能转化成了流体的热能,工作油在做功过程中温度升高,因此涡轮的转速始终低于泵轮的转速。

一、R15K550型液力偶合器调速系统介绍

(一)液力偶合器主要技术指标和调速系统的结构组成

液力偶合器调速系统由工作油泵、润滑油泵、勺管执行器、凸轮、错油阀、环流阀、控制油管路、工作油管路、勺管,弹簧,冷油器等结构组成。

表1 液力偶合器主要技术指标

(二)油循环

工作油和润滑油都是用液力偶合器油箱内的油,工作油泵和润滑油泵安装在同一根泵轴上,由输入轴驱动。

1.工作油循环

工作油泵提供的油经过逆止门、节流孔板和环流阀进入工作油循环,工作油在工作室内做功升温后经勺管进入冷油器冷却,然后再经过环流阀进入工作室,形成一个闭式循环系统。工作油压力的大小是由安全阀控制的,工作油的温度是靠环流阀和冷油器控制的。

2.润滑油循环

润滑油泵提供的润滑油经过冷油器和双联滤网后润滑轴承和齿轮。进入驱动电机和给水泵轴瓦的油量靠节流孔板调节,其流量不能超过设计值。在启动、停机和发生故障时,辅助油泵运行提供润滑油,偶合器运行正常后,辅助油泵停运,润滑油泵提供润滑油。

(三)控制

勺管控制机构通过改变勺管的位置从而改变工作室内的油量,进而控制给水泵输出速度。

1.勺管的调节

勺管的控制机构中配置有一个凸轮,凸轮安装在电动执行器上来实现速度的自动控制。凸轮调节角度根据速度的要求而改变,其形状和驱动机械的转矩特性相匹配。

电动执行器带动凸轮转动,凸轮驱动勺管控制机构的错油阀阀芯移动,错油阀阀芯和阀套相对运动后,控制油油路打开,控制油驱动勺管移动,勺管位置改变。

2.油量控制

环流控制阀提供适当的工作油量,确保工作油做功后产生的热量能够循环冷却。勺管控制机构同时控制勺管的位置和环流阀的开度,环流控制阀的最大开度设计在勺管60%到70%的位置,此时产生的热量最多,需要大量的循环油来带走热量。

二、液力偶合器调速系统故障原因和处理方法

(一)给水泵初速改变

正常情况下,姚电#3、4机组液力偶合器的勺管在0%位置时,给水泵的速度约为950RPM。液力偶合器大修后,运行试泵,发现给水泵初速度达到了1600RPM,该泵转速和其他泵的转速严重不匹配,影响运行人员的正常操作,也影响机组的安全运行。

图1 凸轮位置调节示意图

1.理论分析:

(1)勺管凸轮位置改变

如果勺管凸轮安装角度发生了变化,勺管深入工作室排油腔的长短也会改变。

如图一所示,定位时,当把凸轮原来-X%的位置定成了0%,那么错油阀阀芯比以前靠上,通往勺管弹弹簧侧油缸的油路打开进油,另一侧油缸排油,弹簧和油压双重作用推动活塞,使勺管伸入工作室排油腔的长度加大,工作室内油量减少,传递的能量减小,给水泵初速度减小。

当凸轮原来+X%的位置定成了0%,那么错油阀阀芯比以前靠下,通往勺管工作室侧油缸的油路打开进油,另一侧油缸排油,油压作用推动勺管克服弹簧的弹力,使勺管伸入工作室排油腔的长度减小,工作室内油量增多,传递的能量增加,给水泵初速度提高。

因此,可能是勺管凸轮原来X%的位置变成了0%。

(2)错油阀连杆长度改变

错油阀连杆长度减小时,错油阀阀芯比以前靠上,通往勺管弹簧侧油缸的油路打开进油,另一侧油缸排油,弹簧和油压双重作用推动活塞,使勺管伸入工作室排油腔的长度加大,工作室内油量减少,传递的能量减少,给水泵初速度减小。

错油阀连杆长度增加时,错油阀阀芯比以前靠下,通往勺管工作室侧油缸的油路打开进油,另一侧油缸排油,油压作用推动勺管克服弹簧的弹力,使勺管伸入工作室排油腔的长度减小,工作室内油量增多,传递的能量增加,给水泵初速度提高。

图2 勺管移动示意图

因此,也可能是连杆长度增加了。

2.现场实地检查

由以上理论分析得知,给水泵初速提高有两个原因,一是勺管凸轮+X%的位置变成了0%,另一个是错油阀连杆长度增加了。

现场检查凸轮位置,和以前比没有改变。解体后发现,大修时错油阀阀杆断裂,因无备件,焊接后使用,错油阀连杆因焊接长度增加。

3.处理措施

将连杆上部固定螺栓向下旋紧,连杆向上提。经过数次调整和试泵,最终将给水泵初速度降到了950RPM,实现了给水泵的安全运行。

(二)液力偶合器油温在给水泵较低转速时偏高

姚电#3、4机组某液力偶合器在低转速时,温度一直偏高,几乎达到报警值。

1.理论分析

(1)工作油冷油器冷却效果差是液力偶合器油温高的最常见原因。冷油器冷却效果差的原因则有可能是冷却水管路堵塞,或者是冷却水水量较小。

(2)低速状态时,环流控制阀开度较小,工作油循环量不够,不能带走工作油做功后产生的热量。

2.处理措施

(1)清理工作油冷油器,清理后工作油温降低的较少不能满足要求。

(2)在冷油器上加装冷却水管,对冷油器进行喷淋冷却。该方法实施后,液力偶合器可以在较低转速下保持运行。但该措施比较浪费水资源。

(3)改变环流控制阀的凸轮初始角度可以改变环流阀的开度,因此将环流阀凸轮的+X%处设置为0%,环流阀活塞向下移动,环流阀开度增大,油量增加。撤掉喷淋水管,试运给水泵在较低转速下正常运行。

(三)给水泵转速波动

姚电#3、4机组某液力偶合器在运行过程中,勺管位置信号没有改变,给水泵转速出现波动现象。

图3 勺管受力示意图

1.理论分析

稳定运行时,勺管活塞弹簧侧受到弹簧的阻力F3和控制油的压力F1,工作油室侧受到控制油压力F2,F1+F3=F2,两侧受力相等,勺管固定在一个位置上,给水泵转速也稳定运行。当勺管凸轮向上移动时,弹簧侧油缸进油,工作油室侧油缸排油,F1+F3>F2,勺管向工作室侧移动;当勺管向下移动时,工作油室侧油缸进油,弹簧侧油缸排油,F1+F3<F2,勺管向弹簧侧移动,当凸轮停止运动时,错油阀阀杆停止移动,勺管推动错油阀阀套移动到和错油阀阀杆匹配的位置,断绝勺管活塞两侧油缸的进油和排油,F1+F3=F2,勺管稳定。

然而,实际运行时,给水泵发生转速波动现象,分析可知,直接原因是工作室内工作油量在波动,工作油量的波动原因则是勺管在勺管腔体内来回串动,勺管的串动原因是勺管活塞两侧受力不均衡,F1、F3、F2某值发生了改变。

(1)若F1增大,可能原因是弹簧侧油缸进油油路打开(错油阀阀杆和阀芯密封配合间隙超标),若工作油室侧油路不通,因为液体几乎不可压缩,F1+F3始终等于F2,勺管不动,若工作室侧油路打开,那么F1+F3>F2,勺管波动。

工作室侧油路打开的原因,控制油管路漏油,或者勺管活塞O型圈密封失效。

(2)若F1减小,则可能原因是进油管路漏油或者,错油阀阀杆和阀芯密封配合间隙超标)。

(3)若F2增大,可能原因是错油阀失效(间隙超标)。

(4)若F2减小,可能是控制油路漏油,勺管活塞O型圈密封失效。

(5)若F3改变,则可能是弹簧失效。

2.处理措施

从最容易发生损坏的设备上入手,首先更换O型圈,如果得不到解决,更换弹簧,无法解决问题,更换错油阀。

本案例更换活塞O型圈后,给水泵试运正常。

(四)给水泵流量突变

姚电#3、4机组某给水泵在勺管60%位置运行时,凸轮自动调节向0%方向旋转,给水泵转速没有降低,反而略微升高,泵入口流量急剧增加,运行强制切换给水泵。

1.理论分析

凸轮由60%向0%方向转动,转速没有跟随降低的原因是勺管没有移动造成工作油量没有减少。勺管没有移动的原因则是可能是勺管卡涩、弹簧失效,错油阀卡涩。

速度略微增加,流量激增的原因是,运行时两台给水泵并列运行,共用一个出口母管,必须保持相同的出口压力和流量才能保证两台给水泵的正常运行,事故给水泵转速没有改变,另一台给水泵转速降低,出口压力低于事故泵出口压力,事故泵因为出口阻力较小后,更多的能量转化成了动能,转速提升,流量增加。

2.处理措施

1.检查弹簧是否失效,失效更换弹簧。

2.检查勺管有无卡涩,勺管若卡涩,对勺管活塞和油缸接触部位抛光处理,必要时更换勺管。

3.检查错油阀是否有卡涩现象,消除卡涩原因。

本案例解体偶合器勺管后检查弹簧,弹力正常,无需更换,勺管无卡涩现象,错油阀连杆弯曲。判断因错油阀连杆弯曲造成错油阀卡涩,校直连杆后,给水泵运行正常。

三、结语

通过分析找出液力偶合器异常的原因,提出相应的措施加以解决,取得良好的效果,减小频繁检修所造成的人力、物力浪费,节约了成本。

液力偶合器的正常运行提高了机组运行的稳定性,也为其他机组发生同类故障时提供了参考。

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论文作者:张科雷,赵新磊

论文发表刊物:《电力设备》2018年第24期

论文发表时间:2019/1/8

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