基于PID的铜冶金炉天然气-富氧燃烧系统论文_张义悦,于海波,刘大方,蒋鸿

云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂 云南昆明 650102

摘要:为了解决现有冶金炉供热系统灰分大、二次污染严重的问题,云铜总厂依据铜火法冶金热平衡测算天然气氧气燃烧用量,设计管道、烧嘴及阀组等燃烧设备和控制系统,开发基于PID控制的铜冶金炉天然气-富氧燃烧系统,并应用于回转式阳极炉生产实践。结果表明,系统比改造前,降低了烟气量50%,将烟尘率99%,渣率1.89%。

关键词:天然气-富氧燃烧;烧嘴;PID控制;烟气量;烟尘率;渣率

1引言

回转式阳极炉及分银炉均使用粉煤做为燃料,燃烧方式为粉煤-空气燃烧,燃烧灰分大、二次污染严重,热利用率低、氮氧化物排放量大,环保压力巨大。国内铜冶金行业,铜火法冶金炉窑使用的燃料主要有粉煤、重油、煤气、天然气等,采用更先进天然气-富氧燃烧技术,因其燃烧充分、热利用率高特点,成为一种趋势。用天然气替换粉煤,解决环境问题迫在眉睫。

2国内铜火法冶金炉窑供热系统介绍

目前,国内外已经开发成功的富氧燃烧技术包括:普莱克斯稀氧燃烧技术、凯明阳多氧燃烧技术、徐州燃控纯氧燃烧技术、大山铜业全氧燃烧技术等,且已成功应用于铜冶金炉窑。[1]其共同特点均以高浓度富氧空气代替普通空气作为助燃气,将普通空气中79%氮气(既不参与反应也不参与助燃)随烟气排出,节约燃料、降低烟气量,优化技术经济指标,类技术已经较为成熟可靠,可成功应用于云铜铜火法冶炼。[2]

3天然气-富氧燃烧原理及燃烧测算

3.1天然气-富氧燃烧原理

天然气-富氧燃烧技术通过提高助燃风中的氧气浓度,减少燃料燃烧产生的烟气量,降低烟气带走的热量,提高燃烧效率,达到强化燃烧、高效节能的目的[3]。其燃烧方程式如下:

CH4+2O2=CO2+2H2O+热量(完全燃烧生成CO2和水)

3.2天然气及氧气用量测算

为了保证回转炉阳极炉正常吹炼过程所需要的热量,需结合铜火法冶金热平衡,结合现有粉煤燃系统,计算出回转式阳极炉实际吹炼操作需要的总热量为9214332.85 KJ/h左右,及回转式阳极炉吹炼时每小时最大粉煤用量,进而反算阳极炉燃烧天然气需求量,计算过程中天然气成分按CH3.7计算。因富氧空气氧含量≥99%,因此富氧空气均按O2计算。天然气-富氧燃烧化学方程式如下所示:

2CH3.7+3.85O2=2CO2+3.7H2O

根据天然气-富氧燃烧化学方程式,按照回转炉原粉煤燃烧需要热量测算出回转炉天然气-富氧燃烧平均天然气用量。粉煤至天然气用量测算如表2所示:

d-管道直径,Q-设计流体流量的1.2倍,P1-标况压力,P2-工况压力,V-工况流速(设计流速)

根据上述计算公式,同时结合标准管道型号,最终确定天然气及氧气总管均按DN150进行选型。

为了保证铜冶金炉窑的寿命,燃烧火焰不能正对炉墙耐火砖体或炉口燃烧,火焰要正对高温熔体燃烧,保证火焰中心到达炉子中段以后的最高铜液面。所以,结合天然气-富氧燃烧技术及炉窑尺寸及装铜量,需要对现有角度为5~8°的烧嘴器进行改造,改成角度为7°~9°的烧嘴器。[6]

4.3燃烧自动调节控制

系统目标是根据吹炼工艺要求,实现天然气与富氧的自动流量配比及输出,为实现这一目标,系统采用PID控制原理,以工艺设定流量值Ls及实时流量值La作为控制参数,以调节阀开度作为控制对象进行控制,从而实现天然气与富氧的自动流量配比及输出,燃烧控制原理如图2所示[7]。

4.4燃烧控制系统设计

系统包括工程师站、触摸屏操作站、PLC控制系统等子系统,相互之间OPC协议通过以太网实现通信,如图3系统网络图所示。硬件为PLC控制器1只CPU1756-L61、电源2块、控制网模块1756-CNBR、ControlLogix I/O输入输出模拟模块8通道4只、数字量模块8通道4只、工控机等组成;软件有Windows XP、、RSView32监控软件、ControlLogix 5000、RSLinx。[82]

5.2实践结果分析

由统计数据可看出,6#回转式阳极炉燃烧系统进行升级改造,减少了普通空气中79%的氮气带入炉内,烟气量降低80%,入口烟气温度降低,便于收尘系统的正常运转。每年减少二氧化碳排放5264.781吨,一氧化碳372.25吨,二氧化硫气体41.2吨,减少飞尘812.22吨。烟尘率由原来的3%降低至0.01%,阳极炉渣率由原来的8%降低至6.11%。基本实现了灰尘零排放,作业现场操作人员的操作环境得到极大改善。[9]

5.3实践存在的问题

燃烧烟气含水较高,天然气燃烧过程中会产生大量的水蒸气,导致在阳极炉保温阶段,烟气经余热锅炉冷却后,出口烟气温度较低,水蒸气液化成液态水,易造成烟气管道锈蚀。

成本略有增加,因地域原因,系统使用天然气及氧气均为液化储罐供应,价格较高,因此,虽然阳极炉使用天然气-富氧燃烧系统后节能效果较为明显,但由于价格因素导致阳极炉燃烧改造后生产成本略有增加。

6结论

回转式阳极炉燃烧系统改为天然气-富氧燃烧后,燃烧系统运行稳定、可靠,操作环境得到极大的改善,烟气量大大降低,烟尘得到有效控制,节能效果明显,取得了理想的效果,但是燃烧烟气含水较高,可能对下游工艺及设备造成影响,成本略有增加,需要进一步优化。

参考文献:

[1]王卫华,赵庆云,王巧娟. 基于CompactLogix PLC的自动配制系统的实现[J],制造业自动化,2016,38:109~111.

[2]李洪刚,天然气熔铝炉燃烧器的技术改进[J],有色金属加工,2017.1(46):17~20

[3]孔彦虎.基于CompactLogix系统实现总砂泵站自动化系统建设[J],自动化与仪器仪表,2017.02.:89~91

[4]宋少鹏,卓建坤,李娜. 燃料分级与烟气再循环对天然气低氮燃烧特性影响机理[J],中国电机工程学报,2016.24(36):6850~6852

第一作者:张义悦,1981.6,男,硕士,工业自动化。

论文作者:张义悦,于海波,刘大方,蒋鸿

论文发表刊物:《防护工程》2017年第9期

论文发表时间:2017/9/4

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基于PID的铜冶金炉天然气-富氧燃烧系统论文_张义悦,于海波,刘大方,蒋鸿
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