350MW燃煤锅炉低氮燃烧器改造解析及运行调整论文_巴乐

巴乐

许昌龙岗发电有限责任公司 河南许昌 461690

摘要:在国内已有许多电厂将原来锅炉的普通燃烧器改造成为了低NOx燃烧器,在降低NOx排放方面取得了明显的成效。由于NOx的产生与燃烧控制有着密切的关系,因此即使采用了低NOx燃烧器仍然需要在锅炉运行中进行优化调整。

关键词:350MW燃煤锅炉;低氮燃烧器;改造调整

国内火电厂早期投运的锅炉低氮燃烧技术相对落后,NOX排放浓度普遍较高,相对而言,低氮燃烧器改造是一种经济、有效的减排方法。因此,低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术。

一、工程简介

许昌龙岗发电有限公司一期工程2×350MW机组#1锅炉为哈尔滨锅炉厂有限责任公司有限公司采用美国CE公司引进技术并在技术优化的基础上设计制造的亚临界、中间一次再热、控制循环汽包炉,该炉为单炉膛、平衡通风、四角切圆燃烧方式,过热汽采用两级喷水调温、再热汽采用摆动喷燃器调温,异常情况采用喷水减温。

二、改造前#1炉效率及烟气成分数据

1、锅炉低氮燃烧器改造前锅炉效率试验主要数据

改造前锅炉效率较高,但是燃用现有煤种超出设计值50t/h,并且为了保证较低的NOx排量而低氧运行,造成了主再热汽温度、减温水量和排烟温度升高,SCR前实测NOx排放值在400mg/Nm3以上,CO在氧量小于2%的情况下急剧升高。

三、锅炉低NOx燃烧器改造措施

采用双尺度燃烧技术对锅炉燃烧器进行较大规模的改造,更换现有燃烧器组件,对燃烧器进行重新布置:

1、改变炉内切圆直径,#1、#3角切圆由原来的864mm增加至1181mm,#2、#4角切圆维持不变。下端部AA二次风、一次风和SOFA燃尽风为逆时针方向旋转,其他二次风改为与一次风6°角偏置,顺时针反向切入,形成横向空气分级。

2、四角主燃烧器全部更换,相应风门执行器换新,燃烧器采用新的整体上下摆动机构,一次风喷口±20°摆动范围,二次风喷口±30°摆动范围。

3、A、B层一次风喷口标高保持不变,C、D、E层一次风标高下移;C、D、E一次风喷口采用上下浓淡、中间带稳燃钝体的燃烧器。

4、重新合理分配二次风量,取消部分中间二次风室,采用新的二次风室结构,调整主燃烧器区一二次风喷口面积,使一次风速满足入炉煤种的燃烧特性要求,适当减少主燃烧器区域的二次风量,形成纵向空气分级。

5、在EE层二次风顶端,新增一层紧凑型燃尽风OFA贴壁风;采用节点功能区技术,在CD层二次风喷口和EE层二次风喷口两侧加装贴壁风。

6、将原燃烧器上部两侧墙大风箱上盖打开,向上延接SOFA燃尽风道,与原大风箱结构相似,保持较大的流通面积,形成统一的等压大风箱,阻力小,供风量能得到满足。

四、改造后效果

1、降低NOx、CO效果显著

锅炉燃用现有煤种,在165至350MW负荷间、保证锅炉效率的前提下,NOx排放量可以稳定控制在200mg/Nm3以内,CO排放浓度100ppm以内,较改造前的排放指标大幅度降低。

2、锅炉效率较改造前有所提高

在165至350MW负荷之间,修正后锅炉效率可以保证在93%以上,高于改造前锅炉效率。各项热损失中,排烟损失最大,其次是机械未完全燃烧热损失。

3、主燃烧器摆角试验

主燃烧器摆角试验在260MW负荷下进行,投入主、再热汽温自动调节,将摆角逐渐向下后,减温水流量随之降低,说明主燃烧器摆角对汽温影响较大,调节特性明显;同时随着摆角向下,还原区相对增大,有降低氮氧化物的作用。

4、SOFA燃尽风摆角试验

SOFA燃烧器摆角试验在260MW负荷下进行,投入主、再热汽温调节自动,将摆角逐渐向下后,减温水流量随之小幅降低,SOFA燃烧器摆角对汽温的影响没有主燃烧器摆角的影响大;同时随着摆角向下,还原区相对减小,氮氧化物会明显升高。

5、风门开关试验结果

(1)开大周界风门可以促进煤粉提前着火,降低火焰高度,减温水量下降明显,NOx轻微下降。

(2)开大助燃二次风门,由于一、二次风有6°夹角,风粉混合较晚,燃烧反应相应延缓,所以对减温水流量影响较小,而且由于后期混合于较高温度区域,造成NOx略有升高。

(3)开大SOFA燃尽风,降低了主燃区的氧量,造成火焰上移,减温水量上升明显,降低NOx效果最明显。

五、运行操作

1、本次低氮燃烧器改造,炉内燃烧特性发生改变,采用试验后确定的低氮配风方式,增氧汽温降低,减氧气温升高,所以要严格控制氧量在规定范围内,任何情况下省煤器出口氧量不要低于2%,氧量过低是造成主、再热汽温及减温水量升高的主要原因。

2、升负荷时,应该提前适当增加风量,然后再增加煤量,防止主燃区缺氧燃烧,造成火焰中心上移、汽温快速升高;同样,减负荷时,应该先减煤,然后及时减少风量,防止主燃区氧量增大,汽温快速下降。但是在机组实际运行情况中发现,增加负荷时,风量调节明显滞后于煤量的变化,造成主汽压力和主再热汽温大幅波动,应投入氧量自动,保证风量能够提前、及时跟踪。

3、摆角的控制中,高负荷时,减温水量较大情况下,采用主燃烧器摆角控制汽温,SOFA在水平位置为最佳,以保证其射流具有较强穿透性,才能实现全炉膛覆盖,起到调节烟温偏差作用;200MW以下负荷运行时,为保证汽温及NOx的正常,可以适当上摆SOFA。

4、优化上煤方式。目前C、E原煤仓上褐煤,考虑改为D、E原煤仓上褐煤,褐煤的挥发份较高,将褐煤布置在最上两层燃烧器有利于降低NOx排放值和飞灰含碳量。

5、负荷在165MW—200MW的配风原则:保证A、B、C三台磨煤机运行,最大限度降低磨通风量,相应减少了主燃区的氧量;送风机动叶关至最小,注意干渣机检查门和炉膛看火孔如有漏风处,应进行密闭;为了较好地在炉膛垂直高度上分配二次风量,应将四层SOFA燃尽风全部开到100%,并且燃尽风可以适当上摆,以便在最不利的情况下降低NOX和提高再热汽温。

6、负荷在200MW—260MW的配风原则:应保证A、B、C、D四台磨煤机运行,在扩大还原区的同时,保证了主燃烧器区域的较高煤粉浓度;在磨煤机出力允许范围内,尽量降低磨入口风量。

7、负荷在260MW—350MW的配风原则:严格执行配风操作卡片,SOFA燃尽风门保持在50%,用燃烧器摆角调整主再热汽温。

8、通过二次风门在热态工况下开度试验,确定了NOx与锅炉各项参数指标俱佳的风门开度,以后应按照以下规定执行:严格执行配风操作卡规定的氧量;周界风门在燃烧器停运后关闭至10%,根据磨煤量增加情况适当开大对应的周界风门,可以缓解压力波动幅度,降低火焰高度,减温水量明显减少;原则上,四层SOFA燃尽风在50%以上负荷即可以全部开启,如NOx值较低,可以适当关闭部分SOFA燃尽风;SOFA风门最低保证10%开度,防止高温区火焰烧损喷口;SOFA风门采用第一层开至100%以后,再开启第二层,直至四层全部开启的操作方法,避免四层SOFA风门同时在中间开度的现象。

9、针对高负荷时排烟温度较高,造成排烟热损失增大、锅炉效率降低的现象,采取措施:严格控制锅炉漏风量,对捞渣机、看火孔等不严密处进行封堵,最大限度降低这部分无组织进风对锅炉燃烧的影响;不要保持过低的氧量运行,由于缺氧燃烧,火焰中心上移后,炉内换热量的降低造成烟温升高,而且低氧的代价就是保持低风量运行,从而降低了空预器的放热能力,如此恶性循环会使排烟温度越来越高;根据空预器出入口差压判断积灰程度,差压升高时应立即进行吹灰;脱硝系统的投入,会使空预器沾污情况加重,影响换热效果。

结论

公司锅炉改造后氮氧化物排放质量浓度下降30%以上,达到国家环保局要求“飞灰和炉渣含碳有一定幅度的升高,锅炉效率变化不明显”,改造后炉膛火焰中心上移,减温水量增大,再热器壁温超温现象增加,基本在可控范围内,但主汽温和再热汽温有一定程度的降低。

参考文献:

[1]朱利军。300MW燃煤锅炉低氮氧化物燃烧的改造[J]。广东电力,2010

[2]黄成群。300MW燃煤锅炉NOx排放控制技术的选择[J]。冶金能源,2010

论文作者:巴乐

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/18

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