电厂电机异常振动的诊断及处理初探论文_王颖

(内蒙古大唐国际托克托发电有限公司 内蒙古托克托 010200)

摘要:电厂电机在运行中,经常出现异常振动问题,若是异常振动问题得不到有效解决,就会导致电机不同部位出现松动甚至断裂。基于此,笔者在下文中对某电厂电机振动异常诊断处理案例进行了详尽探讨,以期为相关从业人员提供有效参考。

关键词:电厂电机;异常振动;诊断;处理

某电厂发电机组在带负荷状态,电机转子异常振动并不断爬升,导致跳机,致使调试工作无法正常开展。经过详细的、全面的测试诊断,判断其故障原因为:线圈在带载荷状态下因匝间短路致使转子局部发生暂时性弯曲。该原因充分证明了电气动态匝间短路试验结论,在更换转子后,电机振动消失,恢复正常。

一、电机概况

本文列举的电机组,是东方电机厂生产的超临界式660MV电机组,该电机组中的汽轮机型号为N660-25/600/600,同时该电机组中配备有全封闭自通风、水/氢冷却、自开励静止励磁QFSN660-2-22发电机。该机组中,其轴系由LP低压转子、HIP高中压转子、EXC励磁滑环小轴、GEN发电机转子组成[1]。机组中各个转子之间全都由刚性联轴器连接,其中HIP两个支撑轴承为可倾瓦轴承,机组轴系统结构图可见图1。

图1.机组轴系统结构图

该机组自2015年5月底开始进入整套启动调试阶段,电机在升速的过程中,其振动频率在可控范围内,初定速轴系振动较小,经测试,7x轴振动保持在6970μm左右,在定速初期一段时间之后,发动机振动速度逐渐攀升,尤其是7x轴,仅仅定速30min,7x轴振动攀升到119μm左右。在并网后的低负荷承载情况下,7x轴振动不断提升,振动攀升速度稍有放缓,但在高负荷情况下,7x轴振动速度持续加快,直至超过249μm,达到跳机值。跳机后,当机组处于停机惰走状态,电机转子振动显著加强。

一、振动故障分析

(一)振动试验

初步判定,超临界式660MV电机组振动和负荷区间有直接关系,因7x轴在高负荷状态下,振动速度逐步攀升。为进一步探寻故障成因,在调试的过程中,实施了变冷却氢温、变励磁电流、变密封瓦油温试验、动平衡配重试验。

1、变冷却氢温

在变冷却氢温实验过程中,试验将氢冷却器的温度调整到48℃,7x轴振动有着明显变化,由125μm逐步攀升到140μm左右,而8号轴体却未发生较大变化,将氢温度恢复到原始数值后,7x轴振动情况却没有改善,无法恢复到125μm。

2、变励磁电流

8月9日13:20,该电机组负荷为330MV,然后进行变励磁电流试验,将励磁电流逐步调整至3020A,7x轴振动从105μm逐步上升至125μm,振动变化明显,故未继续调整励磁电流。另,当机组满负荷运行的时候,将励磁电流调整到4440A左右,7x轴振动从185μm突然攀升到250μm,试验终止,随后将励磁电流逐步降低,但7x轴振动的情况却并未好转,后将负荷逐步调整到300MV以下,振动频率缓缓下降,但下降趋势不明显。

3、变密封瓦油温

变密封瓦油温试验基本在调试的过程中完成,在试验的过程中,7x轴振动频率较为稳定,试验结果表明,变密封瓦油温改变并不会对振动造成影响[2]。

4、动平衡配重

因试验时间比较紧,在现场进行了一次动平衡配重试验,尝试补偿热态来控制7x轴振动变化,动平衡后低负荷区间振动控制取得一定成效,但是在高负荷区间,7x轴振动仍旧较大,严重超标。后,向厂家咨询,该型号发动机转子在冷态下振动情况可控制,但是在热态下振动平衡状态非常差,试验表明,7x轴振动和动平衡没有直接关系。

(二)振动故障分析

根据以上四次试验分析,总的来说,该发动机机组振动存在以下几个特点:第一,发动机振动频率的攀升和转子励磁电流有着明显的关系,励磁电流增加,转子的振动也突然攀升,而在转子振动增大后,即便是降低电流负荷,振动也不会因此恢复到正常水平;第二,在空载状态下,发动机组电机转子振动幅度不大,但是随着运作时间延长,尤其是7x轴,振动明显攀升;第三,振动成分其余杂波较少,主要以1倍频为主;第四,在振动幅值增长的过程中,振动相位也在逐步扩大,从而导致稳定角度逐步趋同[3]。

综上分析,发电机转子振动异常增长是因为转子热弯曲而导致的不稳定振动,综合分析本机振动变化趋势以及诱发因素,可直接排除冷却系统、磨损等问题,介于励磁电流和电机振动幅度变化关系,可初步判断发动机转子热弯曲的成因主要是因为匝间短路故障,并且电机故障明显是发生在转子受热之后,在励磁电流电压加大的状态下表现非常明显。以此为基础,再进行电气匝间短路试验,试验结果表示,在400MV以上负荷区间,发动机组7/8线圈的动态气隙波形和标准严重不符[4]。鉴于发动机匝间短路故障处理对环境的要求较高,故直接更换发动机转子,解决异常振动问题。

(三)电机转子热变形常见成因以及处理措施

通常来说,导致电厂电机异常振动的原因,常见为“转子热变形”,该故障在发生的过程中,有着明显的特点,转子振动在特定情况下会大幅度增加。但转子热变形的成因较多,转子温度变化、整齐参数变化、励磁电流变化都会导致转子热变形。在确定好电机发电机组速度后,在带负荷的状态下,就极其容易出现转子热变形现象[5]。并且在整个过程中,转子的温度会逐步升高,温度会随着运作时间延长而逐步升高,转子材质内应力逐步得到释放,从而致使转子热变形,最终导致电厂电机异常振动问题屡次发生。而目前,针对“转子热变形”问题的处理,一方面可通过更换转子来处理,另一方面可通过控制转子工作问题来应对[6]。

(四)振动故障处理效果

本文列举的电机机组转子在更换后,于一个月后正式投入使用,在升速的过程中,轴系振动未超过95μm,在额定转速下,轴系振动未超过68μm,振动表现良好。在投入使用三天后,该机组并网带负荷运作,在并网前轴系振动正常,在升速、升负荷的过程中,各个轴瓦振动也相对稳定,经过测试,在满负荷的状态下,该机组轴系最大振动为65μm,而7x轴的最大振动为62μm,多数轴系振动在59μm以下。在带负荷运作的过程中,只有低压转子瓦振动波动情况较为严重,尤其是3号轴承瓦振动从50μm逐步攀升到79μm,后慢慢稳定在46μm左右。这就充分证明,瓦振动波动的原因,主要是因为轴瓦结构的刚性较差,这也是本文列举电机机组的通病。另外,低压轴承坐落在缸体上,所以会受到缸体变形膨胀的影响,其实际振动会随着机组运行时间的延长而逐步变化。

结束语:

综上所述,笔者在上文中对电厂发动机机组异常振动问题进行了分析,从转子热变形的角度对其故障分析以及处理方法进行了阐述。电厂发动机机组振动是一个较为复杂的问题,笔者在文中仅仅进行了简单的论述,更为深入的问题还需要广大从业者进一步分析探讨。

参考文献:

[1]李悦.电厂电机异常振动的诊断及处理分析[J].山东工业技术,2018(20):183-183.

[2]陈响亮,倪永生,张雷.某核电厂辅助给水泵电机振动故障诊断[J].噪声与振动控制,2018(S2):346-349.

[3]肖志慧,刘政,尤凌祎.某核电厂#2机组柴油发电机振动故障原因分析与处理[J].电工技术,2017(10):106-108.

[4]樊贤,李锐.交流电动机振动异常的诊断及处理[J].电工电气,2017(1):67-68.

[5]王博磊,曹伟,牟法海,et al.热电联产汽轮发电机组振动异常原因分析与处理[J].华电技术,2018(8):42-43.

[6]曹景芳,吴昌浩,李梦林.立式凝结水泵电机振动大的原因分析与处理[J].华电技术,2017(7).

论文作者:王颖

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/8

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电厂电机异常振动的诊断及处理初探论文_王颖
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