内蒙古某污水处理厂改造工程设计案例论文_徐璇

北京环利科环境工程技术有限公司 北京 100048

摘要:介绍了内蒙古某污水处理厂改造工程的设计进出水指标、工艺流程、主要构筑物的设计参数等。该污水处理厂主体工艺采用“水解+AAO+MBBR+二沉池”,深度处理工艺采用“BAF+磁絮凝沉淀池+NaClO消毒”,处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

关键词:污水处理厂、改造、TN、TP

1 工程背景

内蒙某污水处理厂设计日处理能力4万m3/d,接纳城区生活污水及部分工业废水,采用“水解+AAO+BAF”处理工艺,设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

由于进水SS、NH3-N、TN等指标均超过原设计值,因此处理出水不能达到排放标准要求。为实现出水水质要达到一级A标准的目标,对污水处理厂现有工艺进行改造,提高工艺的处理效果,增强系统脱氮除磷功能,保证污水处理厂排放水质达标,满足环保部门的排放要求。

2 工艺设计

2.1 处理规模

本次改造设计规模按4万m3/d考虑。

2.2设计进出水水质

依据2016年1月~2017年6月的各污染物指标实测进水水质值,分析得出90%保证率时各污染物对应的浓度值,考虑厂区未来发展并参考同类污水处理厂水质,确定了该污水厂设计进水水质。设计出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。详见表1。

注:括号外值为水温>12℃时指标,括号内值为水温≤12℃时指标。

2.3原工艺存在的问题及分析

污水厂原采用“格栅-水解-AAO-二沉池-BAF-消毒”工艺,通过对各单元运行情况进行考察,发现存在以下问题并提出相应的改造措施:

原有系统出水CODcr、BOD5、SS三个指标出水可以满足一级A出水要求,但NH3-N、TN、TP等其他指标均不能达标;

污水来源中有三家大型屠宰企业,含有大量畜毛,细格栅无法彻底拦截,导致水解池及曝气池设备堵塞,影响出水水质,因此需要增加预处理工艺SS的去除效果,同时曝气池更换防堵塞的曝气设备;

系统NH3-N、TN经常不达标,尤其是在冬季(11到次年3月)低温条件下,NH3-N、TN几乎无法达标,经核算,原有工艺停留时间短,系统污泥负荷过高,需要对AAO池进行改造;

生化系统出水TP为2.5mg/L左右,除磷药剂吨水成本约0.23元/m3,占总处理成本的20%以上,给污水厂运营带来沉重的负担,需要选择成本低廉的除磷措施;

原水BOD5/TN=2.14<4,进水中碳源不足,需要适量投加碳源。

2.4改造工艺流程

改造工艺流程见图1。

该工程预处理保留原“粗格栅+细格栅”设计,并新增1mm超细格栅,去除污水中的畜毛、大块生活垃圾等悬浮物质,防止后续工艺堵塞。生物处理采用“水解+AAO+MBBR”工艺,水解可以提高进水的可生化性,并把来水中的有机氮转化为氨氮,AAO池用于去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。深度处理采用“BAF+磁絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”工艺,进一步去除污水中的污染物,使出水达标。

2.5主要构筑物设计

2.1预处理

预处理工艺均分为两组,单组处理能力按2万m3/d设计。粗格栅(25mm)/细格栅(10mm)均采用原有设备,沉砂池由于年久失修更换所有设备后重新启用,并在出水渠内增加了一道栅隙为1mm的超细格栅,用以拦截进水中的畜毛等纤维物质,防止水解布水器配水管及后端水处理设备堵塞。

2.2生化处理

生化处理采用“水解+AAO+MBBR”工艺,分为4组,单组处理能力按1万m3/d设计。水解池停留时间3h,安装不锈钢点对点布水器40台。AAO池将原好氧段部分改建为缺氧段,并新建一座容积为6700m3的MBBR池,改造后“AAO+MBBR”总停留时间12h,其中厌氧段1h,缺氧段4h,好氧段4h,MBBR池4h。在缺氧段投加了醋酸钠作为反硝化碳源。污泥回流比100%,混合液回流比300%,气水比为10.5:1。新建MBBR池中增加了悬浮载体,载体上丰富的生物菌群类型增加了对难降解有机物的处理能力,生物膜的污泥龄长,适宜硝化菌的生长,硝化菌含量提高,NH3-N去除效果显著[1]。

2.3深度处理

生化处理出水TP仍难稳定达到一级A标准。考虑到厂里用地紧张,深度处理工艺保留了原“BAF”池,增加“磁絮凝沉淀”工艺。磁混凝适用于进水水质复杂、脱氮除磷要求高、用地紧张的污水厂项目[2,3], 通过向反应器内投加磁粉强化混凝及絮凝效果,可以进一步降低出水不溶性COD 及TP 水平,同时减少除磷药剂使用量。BAF出水经提升后进入磁混凝澄清池,依次投加混凝剂PAC、磁粉和助凝剂PAM,PAC 投加量为30mg /L,PAM 投加量为1mg /L,磁粉投加量为2.5 mg /L。反应生成比重较大的含磁粉絮体颗粒,通过磁泥分离机进行磁粉和污泥的分离,并将磁粉回收,回收的磁粉再回流至絮凝池前继续参与反应,剩余污泥则进入后续污泥处理系统。BAF池分为12组,滤速采用2.6m/h。絮凝反应池及磁混反应池停留时间均为4min,絮凝反应池停留时间20min,斜板沉淀池表面负荷为15m/h。

2.4污泥处理

系统产生的污泥均进入原污泥池,经过脱水机脱水至80%含水率后外运处置。污泥脱水机房安装2台2m带宽的带式浓缩脱水一体机。

3 运行效果及运行维护建议

本工程2018年底完成改造,已正常运行一年,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准要求,除磷药剂使用量减少30%左右。

随着水量逐渐增加,在冬季时仍要注意监测硝化和反硝化情况。因为生物脱氮极易受到温度的影响,低温影响脱氮效率。硝化反应的适宜温度是20~30℃,15℃以下时,硝化反应的速率下降。建议低温时期可通过提高溶解氧浓度、延长污泥龄以及降低污泥负荷等措施强化硝化效果,也可冬季低温到来之前,在秋季提前逐步提高整个污水生物处理系统的活性污泥总量,增加实际运行泥龄,在系统中累积硝化菌和反硝化菌的总量,以保障冬季的硝化和反硝化效果[4]。

参考文献:

[1]方土,周家中,吴迪,等.长三角地区某污水处理厂准Ⅳ类水提标改造分析[J].中国给水排水,2018,34( 17) : 94~99.

[2]邱敬贤,刘君,黄献. 磁混凝技术在水处理中的研究进展[J].再生资源与循环经济,2018,11( 10) : 40~44.

[3]熊建英. MBBR+磁混凝工艺用于污水处理厂提标改造[J]. 中国给水排水,2018,34( 20) : 50~55.

[4] 郑兴灿.城镇污水处理厂一级A 稳定达标的工艺流程分析与建议[J].给水排水,2009,5(35):24~28.

论文作者:徐璇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/2

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