(江苏省矿业工程集团有限公司机电安装工程处 江苏徐州 221131)
摘要:煤仓封堵严重影响了该矿的正常生产,并且存在着很大安全隐患。在郭家河煤仓清理中,根据现场实际情况拟定了有针对性的、切实可行的施工工艺,合理布置临时提升系统确保施工人员上下安全,并且施工人员悬挂安全绳确保施工中的人身安全,底部利用压风松动煤泥进行清理不通透的出煤漏斗。
关键字:煤仓封堵;安全绳;特制吊笼
1 工程概述
郭家河煤矿1#、4#、5#煤仓内煤泥存积严重,造成煤仓封堵,严重影响了该矿的正常生产,存在很大安全隐患。现针对郭家河煤业5#煤仓清理工程的施工工艺进行简单介绍。5#圆柱形煤仓,深度25m,直径15m,下方设4个出煤漏斗,其中4个出煤漏斗有2个漏煤通道堵死,煤泥距离煤仓口约8m。
2 煤仓封堵清理新旧工艺对比
2.1 传统煤仓封堵清理工艺
煤仓清理一般封堵会采用空气炮清理法(领用炸药需到公安局备案,施工手续繁琐)、煤仓疏松机清理法(需要购买专用设备,不经济实用)和高压水抢冲洗法(煤仓堵塞厚实无法使用,并且高压水抢冲洗清理煤泥水造成污染环境和资源浪费)等,考虑经济原因和矿方现有的条件状况限制,这上述三种清理方法均不能应用。
2.2 煤仓封堵清理新工艺
根据施工现场实际情况,清理面距离煤仓上口距离比较远,为了解决施工人员的上下和保证其人身安全,新工艺利用特制吊笼、回柱绞车等组成临时提升施工作业平台,在煤仓封口板上下人洞口附近打4个安全绳下绳孔,作为施工人员的安全绳,并且严禁一绳多人使用。达到作业面检测瓦斯浓度符合要求后施工人员利用铁锹、铁镐及压风管等工具进行清理。对于底部不通透的出煤漏斗口,从底部利用压风进行松动煤泥进行清理。
2.2.1 自制临时吊笼
自制临时吊笼采用花纹钢板δ4mm、槽钢[10、角钢L50×50组合制作,其长0.5m×宽0.5m×高1.2m,确保能从煤仓送料孔顺利上下。吊笼两侧设有折叠翻板,翻板长度伸出1.2m,当翻板伸出后利用连接撑杆圆钢φ10进行固定牢靠后施工人员方可站立,每次吊笼上安排3人(携带对讲机及矿灯、瓦斯便携仪),1人负责传达信号、检查瓦斯浓度,其余2人负责协调清理。吊笼示意如图1所示。
图1:吊笼示意图
2.2.2 组建临时提升系统
在煤仓上口西侧立柱下方安装回柱绞车(8t)2台,固定牢靠。在其上分别缠绕1根钢丝绳6×19+FC- 15.5-1670(L=50m),在煤仓南北两个上下人洞口上方用风锤打孔,安装1根矿用工字钢,悬挂2个5t滑轮,作为提升吊笼用的吊点。开启回柱绞车,将吊笼下放至煤仓内部无问题后方可下人。
2.2.3 安全绳固定
在5#煤仓南、北两处上下人洞口合适位置利用风锤分别打4个安全绳下绳孔。安全绳采用3寸镀锌钢丝绳,一端缠绕固定在放绳车滚筒上,另一端从安全绳落绳孔穿过回折用6个元宝卡子卡牢固做成环扣,作为施工人员保险带生根用。安全绳在使用时应随时保持绷紧带劲状态。安全绳固定和放绳车示意图如2所示。
图2:安全绳和放绳车
2.2.4 底部不通透的出煤漏斗清理
对于不通透的出煤漏斗,采用从底部向煤层内压风进行通透清理。在压风管的前端接1寸镀锌钢管(长2m~3m),钢管前端削尖,将压风管引入煤仓漏煤通道口内,开动空压机送风,将镀锌钢管向上方逐渐推进,利用压风源来松动煤泥,使其自然下落至煤仓下方出料口。
2.2.5 照明、信号、通风系统布置
将矿用照明灯放至煤仓内,做到无死角。在煤仓内、煤仓上口及给煤机下口的信号使用对讲机传达,信号工应配备备用对讲机。对讲机应确保电量充足并调试正常后方可使用。在煤仓中间位置下料口处,放置一台小通风机,将风机调整风口吹入煤仓内,接好风源,作为施工时临时供氧,及时排除煤仓内煤尘和其它有害气体用。施工人员在施工前用瓦斯便携仪测量煤仓内瓦斯浓度并做好记录,确保施工环境安全。
3 总结
利用特制吊笼、回柱绞车等组成的临时提升系统保证了施工人员的上下自由出入,同时施工人员身上拴有安全绳保证了施工过程安全,并且5#煤仓清理施工仅用6天完成任务,利用此方案有将郭家河1#、4#煤仓清理干净。施工方案经过实施后证明安全可靠,达到了预期的效果,满足了矿方的生产需要。
作者简介:
徐慧锦(1977-),女,江苏徐州,毕业于中国矿业大学机电一体化专业,江苏省矿业工程集团有限公司机电安装工程处,高级工程师
论文作者:徐慧锦
论文发表刊物:《电力设备》2016年第24期
论文发表时间:2017/1/20
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