印染工业废水处理工艺实例分析论文_朱艳梅

梅州市梅江区总量控制和环保考核办公室 广东梅州 514000

摘要:印染业废水是工业废水处理中一个重点研究的课题,对其废水处理工艺进行研究分析具有重要的现实意义。文章结合工程案例,介绍了印染污水处理设计的全过程。运行实践表明,设计方案针对污水水质所确定采用的“混凝沉淀+复合水解酸化+接触氧化+脱色混凝沉淀”组合治理工艺系统运行稳定,在确保达标排放的前提下,运行费用较低,经济效益和环境效益显著。

关键词:印染废水;混凝沉淀;水解;氧化

引言

伴随着经济水平的,工业迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。印染工业废水是指加工棉、麻、化学纤维及其混纺产品为主的印染厂排出的废水,具有水量大、难降解、波动大、有机污染物含量高、色度深、水质变化大等特点,属于难处理的工业废水,已经成为重要的污染源,对其治理是国内外专家学者研究的重点课题之一。

1 工程概况

某针纺织科技发展有限公司是一家以棉纺布生产、布匹染整为主的生产型企业。企业产生的废水主要是生活污水和生产废水,生活污水来源于企业的办公区和居住区,生产废水包含印染废水和水洗废水。印染废水水质特点主要是色度高、有机物浓度高、SS浓度较低,随着生产批次和针织布种类的不同,水质和水量会产生较大波动;水洗废水产生于针织布的煮练和漂白加工过程,水质特点是色度较低、SS浓度较高,废水呈偏碱性。针对该企业废水的水质特点,在试验研究的基础上,采用了“混凝沉淀+复合式水解酸化+接触氧化+脱色混凝沉淀”组合工艺,设计出该废水处理工程,废水经过处理达到标准后排放。

2 废水的水质水量

根据该公司的生产情况和相关数据,确定该公司废水设计处理量为5000m3/d,废水的水质及排放标准见表1。

3 废水处理工艺流程

废水处理工艺流程见图1。生活污水和生产废水经隔栅去除大块悬浮物和纤维后进入调节池,对水质水量进行调节。通过污水泵将废水提升至混凝反应池,投加混凝药剂,在初沉池中完成泥水分离,去除大部分悬浮物和部分难降解有机物。初沉池出水后,在水解酸化池中进行水解和酸化反应,使大分子有机物转化成小分子化合物,染料分子则被还原成芳香胺化合物。水解酸化池出水自流至接触氧化池,进行好氧生化处理,进一步降低废水的COD和BOD5成分。最后在脱色反应池中投加脱色药剂和混凝剂,末端沉淀池出水实现废水达标排放。二沉池分离的污泥部分回流至水解酸化池和接触氧化池,剩余污泥泵至污泥浓缩池,与初沉池、末端沉淀池的无机污泥进行混合,经板框压滤机压滤后外运处置。

4 废水处理工程设计

(1)格栅沟。和调节池合建。

设计尺寸:L×B×H=8.0m×1.0m×2.9m;结构:钢砼;数量:1座。

配套设备:回转式粗格栅除污机1台,宽度B=500mm,栅条间隙b=5mm,N=0.55kW,主体部位及齿耙不锈钢材质;回转式细格栅除污机1台,宽度B=800mm,栅条间隙b=1mm,N=1.1kW,主体部位及齿耙不锈钢材质。

(2)调节池。底部采用穿孔曝气管曝气搅拌。

设计尺寸:L×B×H=21.0m×27.0m×5.5m,有效水深5.0m;结构:钢砼;水力停留时间:HRT=10.5h;数量:1座。

配套设备:污水提升泵3台,两用一备,型号Q=100m3/h,H=13m,N=7.5kW;鼓风机1台,Q=12.37m3/min,P=0.06MPa,N=22kW,转速1400rpm。

(3)混凝反应池和初沉池。混凝反应池和初沉池合建,混凝反应池底部采用穿孔曝气管曝气搅拌。

混凝反应池设计尺寸:L×B×H=12.0m×2.0m×4.7m,有效水深4.3m;初沉池设计尺寸:Φ×H=16.0m×4.7m,有效水深4.3m;数量:各1座;结构:钢砼;混凝反应池水力停留时间:HRT=30min;初沉池表面负荷:q=1.04m3/m2•h。

配套设备:PAC加药罐1个,PE材质,容积V=6m3;PAM加药罐1个,PE材质,容积V=2m3;中心传动悬挂式刮泥机1台,Φ=16.0m,N=0.55kW;排泥泵2台,一用一备,Q=50m3/h,H=10m,N=3kW。

(4)水解酸化池。采用复合式水解酸化池的设计形式,设计池体、布水、出水收集装置、排泥装置同升流式水解酸化池相同。复合水解酸化池上部是由填料及附着的生物膜组成的填料层,二者的结合很大程度上提高了反应器的有效容积和微生物量,降低了污泥流失,提高了处理效率和抗冲击负荷能力。填料层设计高度为2m,位于水下2m至4m。水解酸化池采用底部脉冲布水,通过水力冲刷,保障泥水混合效果及生物膜的生长代谢。

设计尺寸:L×B×H=18.0m×18.0m×8.5m,有效水深8.0m;结构:钢砼,池内壁FRP防腐;水力停留时间:HRT=12.4h;数量:1座。

配套设备:脉冲布水器及布水管4套;组合填料648m3,盘片Φ=150mm,高度H=2000mm,片距h=80mm,每片盘重3.5g,丝重1.6g。

(5)接触氧化池。接触氧化设计有3.5m高度的弹性填料层,池底部采用曝气器选择膜片式微孔曝气器。设计尺寸:L×B×H=19.0m×30.0m×5.5m,有效水深5.0m;结构:钢砼;水力停留时间:HRT=13.6h;数量:1座。

配套设备:弹性填料1995m3,单个直径Φ=150mm,高度H=3500mm;膜片式微孔曝气器2000套,单个直径Φ=215mm;在线溶氧仪2套。

(6)二沉池。

设计尺寸:Φ×H=18.0m×4.5m,有效水深4.0m;结构:钢砼;表面负荷:q=0.82m3/m2•h;数量:1座。

配套设备:泥回流泵2台(兼排泥),一用一备,Q=80m3/h,H=10m,N=4kW;中心传动悬挂式刮泥机1台,Φ=18.0m,N=0.55kW。鼓风机3台,两用一备,Q=33.69m3/min,P=0.06MPa,N=55kW,转速1000rpm。

(7)脱色反应池、末端混凝沉淀池及排放水池。脱色反应池、末端混凝沉淀池及排放水池合建,脱色反应池底部采用穿孔曝气管曝气搅拌。废水经排放水池自流排入长江。

脱色混凝反应池设计尺寸:L×B×H=12.0m×2.0m×4.7m,有效水深4.3m;末端混凝沉淀池:Φ×H=16.0m×4.7m,有效水深4.3m;排放水池尺寸:L×B×H=12.0m×2.0m×4.7m,有效水深4.3m;数量:各1座;结构:钢砼;脱色混凝反应池水力停留时间:HRT=30min;末端混凝沉淀池表面负荷:q=1.04m3/m2•h;排放水池水力停留时间:HRT=30min。

配套设备:PAC加药罐1个,PE材质,容积V=6m3;PAM加药罐1个, PE材质,容积V=2m3;脱色剂加药罐1个,PE材质,容积V=6m3;中心传动悬挂式刮泥机1台,Φ=18.0m,N=0.55kW;排泥泵2台,一用一备,Q=50m3/h,H=10m,N=3kW。

(8)辐流污泥浓缩池。

设计尺寸:Φ×H=12.0m×5.5m,有效深度5.0m;结构:钢砼;数量:1座。

配套设备:污泥浓缩机1台,Φ=12.0m,N=0.55kW;螺杆泵3台,Q=20m3/h,P=0.6MPa,N=5.5kW。

(9)其他配套构筑物包含:1座脱色剂溶药池、1座PAC溶药池、2座PAM溶药池;建筑包含:污泥脱水间、配电间、风机房、化验室、仓库,各1座。污泥脱水间内设置板框压滤机3台,过滤面积180m2,滤室总容量2.7m3,N=3kW。

5 运行效果

该废水处理工程调试期约3个月,各工艺单元运行正常,出水水质达到排放标准,并通过了当地环保局监测验收,各工艺单元处理出水指标见表2。

6 经济技术指标

(1)工程投资:总投资546万元,其中土建费用280万元,设备费用219万元,安装费26万元,设计费与调试费用6万元,其它费用15万元。

(2)运行费用:动力费为0.472元/m3,药剂费为0.65元/m3,人工费为0.084元/m3,总运行费用为1.206元/m3。

7 结语

总之,印染工业废水具有复杂性,其治理具有必要性。文章通过具体案例,介绍了一种印染工业废水处理工艺,工艺的设计合理成熟,设施运行简便,在工程投产中运行费用低,处理效果良好,获得了良好的运行效益。同时,该废水处理工程可增加尾水处理工序,使水质达到相关回用标准后再利用,实现可持续发展。因此,可给同类企业污水处理提供较好的范本,具有较高的借鉴价值。随着现代科技不断的创新,研究者们对处理技术的不断探索,

相信废水处理的工艺定会越来越先进,使废水得到更好的处理。

参考文献

[1]刘圣厚,张笑吟,刘楠.印染废水排放及处理现状综述[J].科技视界.2014(08)

[2]代学民,杨国丽,南国英,罗义,龚建英.针织印染废水处理工程设计实例[J].印染, 2014(18):33-35

论文作者:朱艳梅

论文发表刊物:《基层建设》2016年第34期

论文发表时间:2017/3/20

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