500kV仁铜甲线#372-#374左边线六分裂导线覆冰断线原因分析论文_王明华

500kV仁铜甲线#372-#374左边线六分裂导线覆冰断线原因分析论文_王明华

(云南电网有限责任公司昆明供电局 云南昆明 650011)

摘要:本文通过对500kV仁铜甲线覆冰故障跳闸情况及分析,500kV仁铜甲线#372-#374杆段架设情况及覆冰分析,500kV仁铜甲线#372-#374覆冰断线现场情况及分析,500kV仁铜甲线#374覆冰断线断头分析,找到了500kV仁铜甲线#374覆冰断线的真正原因,为覆冰断线抢修及抗冰加固改造预防措施奠定了基础。

关键词:输电线路;覆冰;断线

Abstract: Based on the analysis of 500 kV Rentong-A line icing fault tripping, 500 kV Rentong-A line #372-#374 site erection and icing analysis, 500 kV Rentong-A line #372-#374 icing broken line site situation and analysis, 500 kV Rentong-A line #374 icing broken line broken end analysis, found 500 kV Rentong-A line #374 icing broken line true This is the reason why it has laid a foundation for emergency repair of ice break and anti icing reinforcement.

Key words: Transmission line;Ice cover;Broken line

1 500kV仁铜甲线覆冰故障跳闸情况及分析

500kV仁铜甲线起点为云南省永仁县宜就镇仁和开关站,终点为云南省会泽县待补镇变电站,全线为单回路架设,长度246.19km,2016年9月5日投产运行。500kV仁铜甲线#372-#374杆段为紧凑型线路,为中国电力工程顾问集团中南电力设计院设计,云南省送变电工程公司施工,该杆段经过寻甸倘甸与东川红土地交界处的大风口,处于中电投集团的风力发电厂区域,海拔为2500m ~3000m。设计相间距离8.2m。采用10mm冰区,最大风速27m/s气象条件设计(#374大号侧设计冰区为15mm);导线排列方式为等边倒三角形布置,子线为6×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线。绝缘配合方面:#372、#374耐张串采用双联420kN(29片)玻璃绝缘子;#373直线杆塔上导线V型串选用240 kN双联合成绝缘子,下导线采用双联悬垂300kN双联合成绝缘子串。

2018年2月5日08:20分500kV仁铜甲线跳闸,重合不成功,保护动作情况为AB(相间)相故障;9:55分强送不成功,保护动作情况为BC(相间)相故障。故障巡线发现#323-#324相间间隔棒(CA间)由于导线覆冰C相、A相弧垂增大,下落至中间相B相导线上,并担在B相导线上,后经检查,无异常。故障巡线还发现#372-#374杆段左边导线(C相)在#374杆塔小号侧处断线掉落至地面,#373-#374相间间隔棒(CA间)与C相连接处已脱落,与A相还处于连接状态。当时天气情况为昆明地区罕见的低温凝冻气候,并且温度下降快,持续时间短,防不胜防。

该条线路较长,有一半线路处于覆冰区域,该段采用10mm轻冰区设计首先不满足现场低温凝冻、降雪及霜冻气候的基本特征因素;其次,覆冰区域段采用紧凑型、大跨越档、超高塔型设计,从设备本质安全达不到规程规范要求;采用的6分裂300/40钢芯铝绞线设计是导线在覆冰时弧垂增大,子导线承载不了固有荷载发生断线的主要因素。

2 500kV仁铜甲线#372-#374杆段架设情况及覆冰分析

500kV仁铜甲线#372-#374杆段为一个耐张段,两基耐张杆塔,一基直线杆塔,耐张段长/代表挡距为955/531,#372-#373使用挡距621m,#373-#374使用挡距334m。#372杆塔,塔型CJ32-39,线路方向左转,转角度数为16°16',塔位高程2593.9m;#373杆塔,塔型CZ34-59,塔位高程2668.8m;#374杆塔,塔型CJD51-45,线路方向右转,转角度数为34°04',塔位高程2720.6m;(备注:#375杆塔,塔型CZ54-54,塔位高程2672.4m,#374-#375使用挡距813m;#376杆塔,塔型CJ51-39,塔位高程2551m,转角度数为0°0'#375-#376使用挡距318m)。

从现场塔位高程和挂线点高程分析,#374杆塔塔位高程2720.6m,比#372高126.7m;比#373高51.8m;比#375高48.2m;挂线点高程达到2765.6m,比#372高132.7m;比#373高37.8m;比#375高39.2m。#374杆塔所处位置及挂线点位置都是最高,覆冰也是最严重。同时,这三基杆塔都是塔位高差较大,导线下倾严重杆段。

从现场风速情况分析,#374杆塔处于#19和#20风力发电塔中间,位于风电场大风丫口,设计最大风速27m/s,而实际风速远大于此数值,并且该区域常年有风,以冬春季节季风为主,每天风量以傍晚及夜间最大,早上次之,中午略小。风向自西南方向向东北方向吹,即从线路左边C相导线向右边吹,方向与线路走向成70-80°角度,在温度持续走低的凝冻特殊微气象及微地形条件下,C相导线最先覆冰。

从使用挡距和垂直挡距分析,#374杆塔小号侧耐张段长/代表挡距为955/531,大号侧耐张段长/代表挡距为1131/698。#374杆塔承受了较大的垂直荷载及不平衡张力,又由于#374杆塔为右转34°04'转角塔,外侧导线即左边相(C相)承载较大张力,尤其是小号侧高差较大、垂直挡距较大的情况下承载了比中相、右边相较大的不平衡张力,在覆冰情况下加速分裂子导线的断股、断线。

从覆冰情况分析,现场覆冰实际达到了40mm以上,远大于10-20mm中冰区设计值。地线覆冰后弧垂与导线相平或低于导线弧垂,引起导地线间放电故障。#373#-#374导线覆冰时已经落到档端上坡侧松树林树尖上,弧垂点处距离地面触手可及,覆冰后对通道的危害及要求增加很大。

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3 500kV仁铜甲线#372-#374覆冰断线现场情况及分析

2月5日早上线路故障跳闸,下午巡视人员在大雪封山、道路封堵情况下不畏艰险徒步跋涉到现场时为下午5点左右,当时天空雾气较大,相对湿度达95%以上,气温-1℃左右,能见度不足5m,风速较大,吹在身上寒风刺骨,并且人在风中已经站不稳,吹得旁边的风机发出震耳欲聋的嘶吼声,整个世界笼罩在能见度范围内的小圆球里,所见之处都是冰凌,并非雪,素色的草丛间、灌木里、树林上全都被晶莹剔透的冰花雕塑,犹如进入童话般的世界里。

铁塔上也被冰花包裹,巡检人员攀爬到#374铁塔时发现小号侧左边导线绝缘子串已失去张力,但还有1根子导线未断线在拉住失去张力的绝缘子串,也就是这根子导线确保了#374左边导线横担在故障情况下仍未发生扭转及变形。玻璃绝缘子裙边大部分已经机械损伤脱落,只剩下铁帽与钢脚相连接,塌拉着挂在铁塔。撕裂的金具吃力的悬在空中,或散落一地在塔腿里及周围,现场一片狼藉。六分裂跳线扭绞变形犹如麻花,拉扯在跳线绝缘子串及铁塔里。#374小号侧50-80m不等处断线的5根子导线掉落地面,或悬在丛林里,鉴于天色已晚,现场未能辨识清楚。

#374-#373为334m档距,51.8m高差的下山坡,靠#374侧生长有一片茂密的松树林,山坡下面是几片被沟箐隔开暂未种植农作物的耕地。通道里导线在弧垂最低点与地面有接触,子线间隔棒在拉扯中被撕裂,散落在树林或耕地里,六分裂子导线已看不出六边形线束整齐的样子,瞬间失去张力的断头随应力四处逃窜,然而在间隔棒及#373双悬垂线夹握着力的约束下,导线外层铝股在强大的拉力作用下被机械隆起,隆起的直径最大有160mm,长度达6m多,可见断线时拉力之大,损伤之强烈真是不可想象的。#373直线杆塔左边相(左上线)12个悬垂线夹被拉裂5个,部分船体已掉落地面,整相导线在#373杆塔里没有发生掉落,拉裂的过程中只有子导线的钢芯发生了位移而没有断线。

#373-#372为621m大档距,74.9m高差的下山坡。由于#373杆塔悬垂线夹的握着力以及大档距大高差情况,该档导线在#373小号侧130m处才落地,落入地面的导线有240m左右,剩余的250m导线由于下山坡地形没有落入地面,并且子导线、金具完好。另外,由于该档档距大,在档距中间安装了左边相与右边相(C、A相)相间间隔棒(相位排列为左中右CBA,#373杆塔为倒三角排列,C、A相在上台,B相在下台,因此相间间隔棒安装子上台C、A相上),现场与C相连接的相间间隔棒端头球头挂环已脱落,与A相连接的相间间隔棒端头还处于连接状态,整个相间间隔棒一端悬垂于空中。

4 500kV仁铜甲线#374覆冰断线断头分析

#374杆塔小号侧左边线(C相)六分裂子导线断线5根,分别是①、②、③、④、⑤子导线,只有⑥子导线未断线(六分裂子导线自左下顺时针编号为①-⑥)。绝缘子金具组装为双联420kN(29片)玻璃绝缘子,由于分裂子导线呈正六边形,引流线也需要为正六边形,因此,跳线线夹不在同一平面,耐张线夹出口也不在同一平面,依次为①⑥在靠近杆塔侧平面、②⑤在中间平面、③④在线路侧平面。正因为如此,三组子线金具组装的延长拉杆,调整板根据间距不同组装不同。

断线点位置情况:①子导线断点位于#374杆塔小号侧左边导线耐张压接管挂点外出0.8m处;②子导线断点位于挂点外出1.36m处;③子导线断点位于挂点外出1.95m处;④子导线断点位于挂点外出1.95m处;⑤子导线断点位于挂点外出1.36m处,每根子导线断头基本处于同一平面,每股铝单丝及钢单丝断头都呈圆锥形(另外一端掉落地面的断头形状相同),可以判断,整相5根子导线并非同一时间断线,或许持续时间还较长。在覆冰荷载超过导线断线零界点,在导线薄弱点处(存在缺陷,安装附件机械损伤,波峰与波谷振幅最大点等),承载应力较大的子导线机械硬拉伤最为严重,随着导线断股,拉伤处导线截面变小,集中在断股处截面的应力增大,以及电流在断股处发热量巨增,综合因素加速了导线的断线。随着子导线的断线,巨大的振动波将整相6根子导线的张力瞬间冲击到5根子导线上,5根子导线自然承受不了张力,瞬间出现了极为严重的雪崩式的消减张力的作用,开始呈数量级的断线和振动,在断线释放张力的巨大抽拉和振动中,导线上的覆冰会随之抖动和掉落,整相导线的荷载及张力在这个过程中逐渐减小,弧垂减小,部分已落入地面,此时,剩余的⑥子导线由于张力急剧减小,导线自身的荷载及振幅未超过其拉断破坏应力,随着绝缘子串松懈下来保持两边的平衡,未发生断线。

从测量5个断头距离挂点的数据以及未断线的⑥子导线分析,位置刚好是在安装导线均压环的位置,这个均压环质量为12.5kg,均压环支撑间隔棒的6个支撑脚用硅橡胶与6分裂子导线连接,根据设计要求,500m以内的档距不安装防震锤,如果安装,位置在从耐张线夹出口处起1.4m处,依据这个数据,这个位置刚好属于②⑤子导线安装防震锤的位置,该位置属于波峰与波谷交替点,振动频率很高,这或许也是造成覆冰断线的因素之一。

5 500kV仁铜甲线#372-#374覆冰断线抢修及抗冰加固预防措施

500kV仁铜甲线是云南电网主网通道,当时500kV仁铜乙线也正处于停电技术改造期,两条500kV双回线路同时停电,对云南电网压力特别大,为尽快恢复电网方式运行,我们成立了抢修项目部,立即展开了现场勘查,制定抢修方案,准备施工人员,工器具、机械及车辆,配备抢修需要的物资,统计规格型号、数量清单立马进行采购,精心统筹安排每个环节,在2018年春节前一天将#372大号侧200m处至#374左边相导线、#374杆塔左边线引流线,金具及附件全部抢修完成并安全送电。

为预防此类冰灾事故发生,需要在设计阶段从路径选择(关注覆冰区、大风区、微地形气象区、50年不遇的极限气象条件等);杆塔及线路材质及选型,施工工艺等方面综合评价,确保线路本质安全。

对于大档距大高差可考虑取消地线设计,采用降低接地电阻值,加装避雷设施等同架空地线效果方式进行。

对重冰区六分裂子导线可采用四分裂子导线设计,增大导线应力,增强线路本质安全。

对重冰区把紧凑型线路改为自立式铁塔单回路设计,增大线间距离,增强绝缘配合。

另外建议导线上安装的附件越少越好,如需安装,需要进行机械振动试验,热稳定试验合格,研究安装结构、材质、方法并模拟工况试运行合格方能使用。

参考文献

[1]高压架空输电线路施工/祝贺, 李光辉主编.—2版.中国电力出版社,2015.9, ISBN 978-7-5123-7945-9,175-178.

[2]输电线路六防工作手册防冰害(上)/国家电网公司运维检修部 组编.中国电力出版社,2015.7(2015.8重印)ISBN 978-7-5123-7948-0, 5-10.

[3]重覆冰架空输电线路设计技术规程,中华人民共和国电力行业标准DL/T 5440-2009 ICS29.240.20 K20

论文作者:王明华

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

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