旋挖钻孔灌注桩桩基施工质量控制论文_刘杨

旋挖钻孔灌注桩桩基施工质量控制论文_刘杨

四川俊成工程项目管理咨询有限公司 四川成都 610200

摘要:现代工程本身规模大,自重大,对于基础的稳定性要求严格,也因此推动了桩基础的发展和普及。桩基施工的形式有很多,如钻孔灌注桩就是其中最为典型的一种,通过旋挖钻成孔的方式,钻进效率好,钻头能够穿越各种复杂土层,产生的尘土和泥浆较少,在桩基施工中有着相当明显的优势。基于此,文章就结合实际工程项目分析旋挖钻孔灌注桩桩基施工质量控制。

关键词:旋挖钻孔;灌注桩;桩基施工;质量控制

1工程概况

某房建工程地基基础的设计等级级别为甲级,场地的类别为二类,主要的基础为桩基。地形整体上表现为东、西以及北侧高,而南侧及其中间的低,呈现出“U”状,大致由东北侧和西北侧向中间倾斜,起伏度比较大。

基础上采用以中等风化泥岩/砂岩作为主要的持力层,工程桩桩径为YZ-1.0m、YZ-1.2m、YZ-1.5M等三种,依据地勘的报告,要求所有的基础都要以中风化岩层为持力层,桩端全断面进入持力层深度不小于设计要求。

2旋挖钻孔灌注桩桩基施工要点

2.1施工测量

施工测量是提升桩基施工质量的重要因素,也是在当前建筑工程施工管理工作中应重点完善的工作。通过对旋挖钻孔灌注桩桩基施工管理工作研究分析后得出,施工测量可以依照施工设计图中的要求进行1:1的现场施工放样,采用全站仪测量放线,放样测设桩心坐标后均须复测,控制允许偏差符合规范要求。

2.2钻孔控制

钻孔控制过程中,需要在施工准备阶段落实护筒埋设工作,首先将护筒安置在钻孔坑内,然后对护筒周围进行黏土夯实处理。在钻孔控制过程中,应结合土层和岩层的变化进行适当调整,对桩锤冲击量的控制也需要进行科学分析,降低桩锤施工出现差错的几率;旋挖转机就位开钻前,利用系统对钻机桅杆调直,保持转盘钻机中心、钻头、桩位中心在同一铅垂线上,保持钻孔垂直度。

2.3清孔

清孔应分两步进行:首先,在第一次清孔过程中,应安排在成孔后到安置钢筋笼工作之前进行;清孔过程中,需要分析泥浆指标测量工作,记录泥浆密度的变化情况,注意控制孔底沉渣厚度和泥浆的各项指标,在下放钢筋笼后,再进行二次清孔,确保沉渣厚度符合要求。

2.4钢筋笼安置

钢筋笼安置需借助吊车进行,重点控制好钢筋笼的安装高度。在吊车吊装过程中,尽量不要触碰孔壁,以慢起慢落的施工原则对钢筋笼进行安装。如果在钢筋笼安置过程中出现下插困难时,需要调整钢筋笼下插方法,以提高钢筋笼安装质量。

2.5混凝土浇筑

采用导管法浇筑桩芯混凝土,导管内径宜为300mm,导管连接后,应对接头进行水密性和接头抗拉试验;导管应进行编号,按编号拼接下放,导管底部至孔底宜控制在0.25-0.4m之间。

混凝土浇筑是桩基施工质量控制中的重要因素,因此在混凝土浇筑控制中需结合混凝土浇筑控制要求,对浇筑流程以及浇筑过程应注意的事项进行分析。浇筑混凝土时,导管首次埋置深度应不小于1m,首批混凝土浇筑后,混凝土应连续浇筑,严禁将导管提出混凝土灌注面,应随浇筑进度缓慢提升导管,导管埋置深度控制在2-6m;灌完的混凝土应比设计桩顶标高高0.8m以上,高出部分在混凝土强度达到80%以后凿除,凿除时须防止破坏桩身。

2.6 桩基检测及验收

混凝土灌注桩施工完成28天,强度达到设计要求后,应按规范要求,采用低应变法和声波透射法对工程桩桩身完整度进行检测,采用静载荷试验检测承载力。试验检测合格,经建设、勘察、设计、施工等相关单位验收合格后,方可进行下道工序施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3旋挖钻孔灌注桩桩基施工质量控制措施

3.1塌孔控制

塌孔一般是钻进速度过快、砂层泥浆护壁强度不够、清孔时出现孔底负压过等原因造成的。针对上述状况,建议采取以下措施:1.在填土层,埋深了钢护筒,提高泥浆的比重和粘度;2.钻砂层、圆砾层时,降低钻进和钻斗升降速度,提高泥浆的比重和粘度,观察前后两斗出渣量和出渣速度判定是否存在塌孔,若出现变化,及时调整泥浆的比重和粘度,对塌孔段进行慢速空孔;3.二次清孔时,孔底出再负压时,由时桩长均较长,泥浆补充不及时形成水头差和泥浆对孔壁的冲刷,砂层、圆砾层均存在塌孔,采取措施如下:(1)降低泵吸力,加大泥浆泵功力及时补充泥浆;(2)采用正循环清孔。

钻孔过程中,除了复核钻杆是不弯曲外,还需根据不同地层,采用不同钻进速度,调配不同的泥浆。在钢筋笼吊装时,防止其变形,安放避免碰撞孔壁,尽可能缩短钢筋笼接长时间,二次清孔后,按规范检查合格后及时灌注混凝土。

3.2沉渣控制

孔底沉渣厚度决定了灌注桩底部强度和桩基沉降,影响到整体建筑的结构安全,因些沉渣控制是重要的工序,沉渣量必须小于规范要求。沉渣过厚,主要原因是清孔不干净或未进行二次清孔;泥浆性能如泥浆比重、含砂层等不符合要求;清孔后,准备灌注时间过长,致使泥浆沉积。针对上述状况可采取以下措施:1.泥浆调配和检查由专人管理,定时检查,特别是清孔时确保泥浆沉淀时间足够,含砂率小于4%,泥浆比重1.15-1.20,并对清孔出现的问题、时间、次数和清孔后停歇时间进行记录,以免出现未进行二次孔或清孔后停歇时间过大造成泥浆沉积;2.缩短钢筋宠安装时间,加快混凝土灌注速度,导管底部尽量伸至孔底30~50mm,保证有足够混凝土初灌量,确保导管下口一次埋入混凝土灌注面以下不少于0.8m,利用混凝土的冲动力清除孔底沉渣;3.预埋桩底注浆预埋管,对桩基灌注完后,对桩底进行后注浆补强。

3.3导管进水、堵塞控制

除成孔质量外,浇筑水下混凝土是桩基关键节点,导管的控制决定了混凝土浇筑的成败。导管进水和堵塞的控制是导管控制的重要环节。

导管进水主要原因有操作不当管底进水,导管自缺陷或接头未旋紧导致导管周进水。导管底进水分初灌导管进水和提升导管过程进水。其处理方法1:立即将导管拔出,采用泥石泵将孔底的混凝土拌和物吸出,若无法清理或清孔达不到规范要求时,需拔出钢筋宠复钻清孔,再重新按新孔操作,同时必须计算出初灌混凝土量,储备量不小于计算量,严格控制操作工艺,重新灌注。其处理方法2:及时将导管打入原灌混凝土面以下不小于2m,然后采用泥石泵将孔底的混凝土拌和物吸出,由于泵吸无法完全将导管内的水全部抽干,续灌的混凝土配合比应增加水泥量,适当提高稿度后重新灌注,重新灌注前将对导管进行敲撞或挂振捣器予以震动片刻,使原混凝土损失的流动性得以弥补,并做好施工记录,需对该桩进行桩身质量检测,确保质量。导管自缺陷或接头未旋紧导致导管周进水,应该加强导管安装前检查,灌注混凝土采用锤击导管避免导管内形成高压气体,出现进水的处理可参照提升导管过程进水的处理办法。

导管堵塞的原因:初灌时隔水栓卡管;混凝土粒径过大、塌落度小、流动性差、搅拌不均匀,以及运输途中产生离析,浇筑混凝土时导管进水,水泥浆流失;混凝土灌注不连续,管内混凝土已产生初凝。隔水栓卡管可以采用长杆冲捣管内混凝土,或在导管上安装附着式振捣器。混凝土造成的堵塞,加强灌注前混凝土的抽样检查,严禁用塌落低、石子粒径过大、离析等问题的混凝土进行灌注,确保混凝土灌注的连续性。导管堵塞后,若原灌注混凝土表面尚未初凝,可将堵塞导管拔出,用新导管插入原灌注混凝土内不小于2m,用泥石泵将新导管内的水抽出,再用圆杆接长的小捞砂筒进行清理残余渣土,然后再新导管内继续灌注。当灌注停歇时间过长,孔内混凝土已经初凝时,应将导管拔出,用较小钻头将钢筋笼以内的混凝土钻挖吸出,再钻架或起重设备将钢筋笼拔出,然后回填重新钻孔成桩。

结语

在旋挖钻孔灌注桩桩基的施工控制中,通过相应的细节控制,桩基的质量能够得到保障。从施工人员的角度,必须具备高度责任心,重视对于桩基工程的全过程控制,及时发现细节问题并做好处理,确保工程质量的同时,实现其按期交付,减少人力物力资源浪费的现象,实现工程效益的最大化。

参考文献:

[1]李凌锟.建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工技术及质量控制[J].太原城市职业技术学院学报,2018(09):173-174.

[2]张希锐.旋挖钻孔灌注桩施工工艺及质量控制[J].中国新技术新产品,2018(12):93-94.

[3]杨忠文.旋挖钻孔灌注桩施工质量的控制[J].工程建设与设计,2018(03):240-242.

[4]熊晋.房屋建筑工程施工中旋挖钻孔灌注桩施工技术的应用[J].价值工程,2016,35(27):126-128.

论文作者:刘杨

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

旋挖钻孔灌注桩桩基施工质量控制论文_刘杨
下载Doc文档

猜你喜欢