英国ROTORK电动执行器“MOTOR论文_宋英禄,许皓程,于威,肖斌,周盛男

英国ROTORK电动执行器“MOTOR论文_宋英禄,许皓程,于威,肖斌,周盛男

(辽宁红沿河核电有限公司 辽宁大连瓦房店 116000)

摘要:A电站ARE066VL 电动头出现无法远控、就地电动操作,经核实,电动头本体触发“MOTOR STALLED”电机失速报警。经过梳理,发现A电站此类型电动头(ROTORK IQ10~35)多次发生此类故障。曾经发生“MOTOR STALLED”电机失速报警有: ARE068VL、VVP643VL、ABP210VL、APA233VL、ARE066VL、ARE058VL 和ABP502VL。

关键词:ROTORK;MOTOR STALLED;电机失速;交流接触器;辅助触点

0引言或概述

英国ROTORK IQ系列执行器在核电领域主要用在机组常规岛电动阀门,采用双密封结构,功能相对可靠,故障率低,被广泛应用。但是近年来,A电站现场相继出现多起ROTORK IQ系列执行器 “MOTOR STALLED”电机失速报警,此报警将导致阀门在远控、就地均无法电动操作,使电动开关功能丧失,涉及ARE\AHP\ABP等系统,对机组的安全可靠运行造成较大影响。本论文主要针对该故障频繁出现的原因及解决方案进行研究。

1“MOTOR STALLED”报警介绍

A电站常规岛所使用的ROTORK电动头均为智能IQ型,由主板接收控制命令并发出反馈,电源板控制380V电源的输出。当主控或就地发出开关命令,由主板控制电源板,给电源板接触器发出吸合命令,将380V动力电源接通至电机端,使电动头得电动作。

ROTORK电动头接触器常闭辅助触点功能是实现接触器的电气联锁。电动头运行时,通过两个接触器单独励磁合闸,对电机的380V三相交流电源进行换相,实现电动头正反转,换相的两个接触器必须保证不能同时合闸动作,否则将导致380V电源相间短路,接触器损坏,上游电源开关跳闸。

“MOTOR STALLED”失速报警解释为:运行信号发出后电机未运行。

“MOTOR STALLED”报警诊断可依据如下两种情况:

情况1:检修人员直接在显示屏上看到“MOTOR STALLED”失速报警;

情况2:若KIC显示阀门故障报警,在显示屏上未观察到“MOTOR STALLED”失速报警,此时可以查询KNS趋势图。开反馈由1变为0,4S后由0又变为1,关反馈一直是0,该情况的解释不可能为阀门关闭两秒后由开阀两秒回到全开位,因为当时没有响应的指令操作,也无此响应的开关逻辑。经过试验研究,ROTORK 电装的阀位反馈存在此固有特性:在收到电动操作指令的同时,阀位反馈对应节点瞬间反转,即全开位的执行器收到关阀指令的同时,开反馈瞬间由1变为0。在执行器经过约4S的时间检测出阀门位置实际没有变化后,再将阀位反馈至更改过来,反馈正确的位置。而执行器“MOTOR STALLED”报警的检测时间刚好为4S左右,故如在KNS上查到此类历史记录,便可怀疑执行器触发过失速报警。

根据现场经验总结,“MOTOR STALLED”报警可由以下四种情况触发:

情况1:执行器手自动离合器未复归;

情况2:执行器内部交流接触器下口动力接线松脱,电机缺相,;

情况3:执行器内部交流接触器主触点未吸合,电机未得电。

情况4:执行器电源模块上C3滤波电容损坏。

现场该类缺陷绝大部分是由于情况3造成,故本论文主要针对情况3进行探讨研究。

2“MOTOR STALLED”报警触发根本原因分析

故障直接原因为电动头内部主接触器(ABB VBC7-30-01)无法吸合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆将故障接触器进行测量,发现常闭辅助触点C1、C2的接触电阻阻值高达几兆欧,由于ROTORK 内部交流接触器的电气互锁设计,该常闭辅助触点串联在交流接触器24V励磁线圈回路中,辅助触点阻值过高,导致励磁线圈无法正常励磁,最终导致接触器主触点无法吸合,从而导致电动头本体接收到控制命令后,电机无法得电动作,发出失速报警。

缺陷的处理:更换交流接触器备件并不能从根本解决问题,甚至新交流接触器备件本身的辅助触点也高达几兆欧。

2.1接触器辅助触点接触不良的原因

2.1.1接触器设计/选型原因

(1)电动头空间紧凑,接触器体积尺寸小(ABB 微型接触器),其辅助触点接触面积小,运行一段时间后,接触电阻会增大,分压变大,造成线圈分压变小。触点压缩弹簧体型小,导致接触器吸合时磁力小,容易发生接触器线圈无法励磁,从而导致接触器触头节点不能闭合的情况。

(2)接触器线圈采用24VDC 电源控制,当运行一段时间,常闭触点的接触电阻增大, 24VDC 将无法击穿接触电阻,从而无法接通触点(L电站ROTORK电动头接触器的工作电压为110V,接触器外壳也含磷但未发生过接触不良故障)。

2.1.2运行环境原因

(1)按照厂家资料,电动头可以不开盖调试和接线,并且不建议开盖检修。但实际必须要打开箱盖进行电气控制板件的检查,从而引入环境中的空气。

(2)随着运行时间的增加,接触器可能被氧化(其塑料外壳材料,如含磷助剂会被氧化分解析出分布在辅助触点处),出现辅助触头接触电阻增大,导致主接触器线圈在接收到吸合命令后不能正常吸合送电。

3“MOTOR STALLED”报警解决方案

查询 GB 5226.1-2008 /IEC60204-1-2005 机械电气安全 机械电气设备 第1部分通用技术条件标准中:9.3.4 控制电机换向的接触器应联锁,使得在正常使用中切换时不会发生短路。9.4.1 减少失效风险出现的可能,所需的措施,无论是单独使用或结合使用,依赖于风险评价。减少这些风险的措施包括但不限于:机械上的保护件、电路的保护联锁、采用成熟的电路技术、提供部分或完整的冗余技术、提供功能试验。参考GB 和IEC 标准,对于电动头没有电气联锁的强制性要求,在有机械联锁和电路软件联锁两种闭锁措施的情况下,满足标准要求。A电站常规岛limitorque 电动头接触器均没有使用常闭触点的电气联锁,而只用机械联锁和软件联锁功能。

原正反转接线方式为:电源端——C1线圈——C2常闭触点——电源端;

电源端——C2线圈——C1常闭触点——电源端;

取消互锁后为:电源端——C1线圈——电源端;

电源端——C2线圈——电源端;

通过取消ROTORK电动头中接触器的电气互锁功能,有效的避免因内部接触器(ABBVBC7-30-01)触头故障无法吸合导致 “MOTOR STALLED”电机失速报警而造成远程和就地均无法操作电动头的情况。

4“MOTOR STALLED”报警缺陷补充说明

A电站执行过取消电气互锁改造的电动头仍有再出现该报警的情况,现场查看接触器反复吸合释放,主回路触点无法保持吸合,测量交流接触器线圈电压大概6~7V DC。经过检查,确认为电源模块上C3滤波电容损坏导致,正常容值为470μF,损坏的电容容值为2~7nF。

结论:C3电容损坏,导致接触器线圈供电不足,线圈无法正常励磁,主回路触点无法正常吸合,导致触发电机失速报警。

解决方案:更换电源模块,或者更换C3电容.

5结束语

经上分析与总结, ROTORK电动执行器产生 “MOTOR STALLED”电机失速报警,均有可靠解决方案,对缺陷的处理具有指导性意义。

参考文献

[1]GB 5226.1-2008 机械电气安全机械电气设备第1部分.

论文作者:宋英禄,许皓程,于威,肖斌,周盛男

论文发表刊物:《电力设备》2019年第9期

论文发表时间:2019/10/18

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