卧式加工中心同轴度加工工艺技术研究论文_胡学骥,张永伟,丰硕

(河南平高电气股份有限公司 河南平顶山 467001)

摘要:运用实验和总结的方法,找出影响机床的因素,有利于提高阀体类加工件的精度和质量。

关键词:同轴度

一、研究背景

随着我公司研发实力的增强,特别是1100 kV产品、液压机构件的更新换代和PGF的自主化生产,对零部件的加工精度要求越来越高,针对各类阀座、缸体等液压零部件,图纸经常要求两端孔的同轴度保证在φ0.02以内,此类件一般在卧式加工中心加工,通常的加工方法是加工完一端后,工作台旋转180°再加工另一端,由于工作台旋转后机床自身的精度误差,造成加工后同轴度的精度无法保证在可控的范围内,进而影响零部件的质量控制,造成废品的出现。本项目主要通过对旋转工作台的旋转误差,找出机床真正的误差点然后针对误差进行补偿修正,进而加工出来合格的零部件。

二、理论分析

影响零部件加工同轴度的因素:机床旋转、换刀

三、实验研究

(1)实验目标:在250长的轴向两端加工的孔,同轴度保证在φ0.01

(2)项目内容:

制作一个300长的检验棒(如下图)

用报废的百万伏轴销改制,长度290,外圆磨成φ55,圆柱度φ0.0001(计量见下图)

选择机床,本次选择东区HCN-6000,编号:045-029

上加工中心装夹,直线度找到0.002以内(见上图)

校正加工中心测头,经测量,其误差在0.0001(见下图),说明测头的精度对零部件的加工不产生负面影响。

上检验棒测量,用测头测量检验棒的中心,和旋转180°后另一侧的中心,分析误差。

(3)技术方案

对测量数据进行分析(正转,每次换刀)

平均误差:-0.0138

对测量数据进行分析(正转,每次不换刀)

平均误差:-0.0142

对测量数据进行分析(反转,每次换刀)

平均误差:-0.0138

对测量数据进行分析(反转,每次不换刀)

平均误差:-0.0141

综上分析,是否换刀和正反转工作台对机床的误差影响不大,平均误差均在0.014,波动在0.014±0.002范围内。

四.应用情况

将在PTC液压件T6296899试验件上进行验证,如果验证结果和测量结果一致,将在全厂卧式加工中心推广。

五.预期经济效益及计算依据

提高PGF45、PGF32、PGF22的产能:

按一件阀座价值350元,年产1000件,产能增加35万,且提高了零部件的合格率和质量。

参考文献:

[1]陈辉.浅谈卧式加工中心再制造[J].林业机械与木工设备.2014(08)

[2]程晓民.卧式加工中心液压系统早期故障严重度分析及其防止措施[J].机电工程.2003(05)

论文作者:胡学骥,张永伟,丰硕

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

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卧式加工中心同轴度加工工艺技术研究论文_胡学骥,张永伟,丰硕
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