含油污水陶瓷膜超滤实验总结论文_解咏炎

大庆水务公司 黑龙江省大庆市 163453

摘要:采油九厂北部油田龙虎泡、敖古拉、葡西等油田污水,经由龙一联含油污水深度处理站(以下简称龙一联污水站)进行处理达标后回注。由于目前龙一联污水站的处理工艺无法满足其注入水水质标准,油田考虑新建能够满足“5.1.1”注入水水质标准的含油污水处理站。为筛选经济适用的工艺技术路线,在借鉴中原油田等单位陶瓷膜试验的基础上,在龙二联开展80m3/d的陶瓷膜中试实验。

关键词:污水站;方案设计

一、实验工作流程及方案设计

(一)工作流程

(二)实验方案设计

针对采油九厂龙二联含油污水水质特性,选用亲水疏油的油水分离专用陶瓷膜,集成实验装置进行现场实验,该陶瓷膜具有高品质、低成本,占地面积小,运行能耗低,而且处理水质稳定等优点。

1、装置设计

实验装置安装于龙二联合站内2#与3#沉降罐防火堤外与院墙之间的人行道板地面。

本着经济、简单、美观原则,进行了实验装置的设计。实验装置布置于平面为6m×2.45m的集装箱内,装置设计产水量为80 m3/d。

2.实验工作计划及安排

(1)实验研究内容

(2)运行数据监测

现场实验人员定期对运行数据进行记录,主要为通量、运行压力和压差、清洗状况等;每天或者每次调整运行状态后,对原水和膜滤后水进行取样分析,重点检测含油、悬浮物指标。装置各项参数运行稳定后,取样检测出水颗粒物粒径中值。

(3)经济性评价

在实验过程中,对装置耗电量、药剂量、综合产水率、自耗水率等进行统计,分别核定稳定运行状态下装置的各项经济性指标。

二、实验情况阶段总结

本阶段实验主要内容为,实验装置按照膜厂家经验参数控制运行,监测膜水质净化性能、压差变化情况、清洗周期和运行经济性。

1.处理效果

本阶段共取样64批次,对含油和悬浮物进行指标检测分析。

从水质检测数据看,虽然原水取自沉降罐排污管,没有安装任何拦污装置,含油污水水质波动较大,经实验装置处理后,出水含油平均可在5mg/L以下,悬浮物偏高于1mg/L,但小于2mg/L。

(3)运行压差

实验装置运行通量为120L/(m2h),在运行过程中每隔20分钟对陶瓷膜进行15秒水清洗。分别选取12月16日、12月23日和12月26日的运行压力绘制变化曲线。装置初始运行压力为0.04MPa,累计运行240小时后,压力升高至膜最大运行压力0.20MPa,需要进行化学清洗恢复陶瓷膜过滤性能。

2.运行能耗

根据现场安装的水表和电能表的计量统计,产水量为360m3,共耗电333kWh,折合吨水电耗为0.925kWh/m3。

3.实验小结

(1)含油污水经过实验装置处理后,对水中的油、悬浮物的处理效果十分明显,平均含油能够达到5mg/L以下,悬浮物稍有波动。处理后水的感官通透性较好,但可闻到明显的汽油味,说明水中含油多以轻质烃类为主;

(2)陶瓷膜对于含油污水的抗污染能力较好,在本阶段的运行过程中,在这种工况条件下,仅进行了水冲洗方式,膜能够累计运行达到10天,化学清洗应该可以还再长一些;

(3)任何超滤膜即使用在饮用水深度处理上,也要在前端加装保安过滤装置和混凝、絮凝的加药装置。

2.运行成本分析

(1)电耗

根据现场安装的水表和电能表的计量统计,产水量为1251.48m3,共耗电368.2kWh,折合吨水电耗为0.30kWh/m3。按照工业用电单价0.6581元/kWh计算,吨水电费为0.20元/m3。

(2)药耗

从1月5日到2月29日期间共有五个化学清洗周期,化学清洗六次,药剂用量为36L硝酸,45L次氯酸钠,24kg氢氧化钠。

折合吨水药耗486元÷1251.48m3=0.40元/m3。

本阶段综合运行能耗为0.20元/m3+0.40元/m3=0.60元/m3。

3.实验小结

(1)降低通量至100 L/(m2h)后,装置化学清洗周期得到了有效延长,同时运行也日趋稳定。

(2)处理水质稳定。从水质检测结果数据上看,陶瓷膜的出水含油及悬浮物检测值比较稳定,偶尔出现波动,可能存在取样过程中的二次污染。

(3)因化学清洗工艺存在缺陷,膜清洗恢复效果还有提高空间。通过近两个月的连续运行,清洗后膜的滤水透过性出现了衰减,分析主要认为是由于化学清洗工艺设计不完备所导致。

4.存在问题及解决措施

(1)实验装置进水存在进水不稳定问题。

调整实验装置进水管道后,夜间经常出现进水断流现象。通过在进水管道安装增压泵及变频器,控制进水量、水压的恒定,使析出气体可顺畅排出。通过调整后,实验装置进水断流情况得到了缓解,仅有短暂进水波动。

(2)实验装置设计与现场运行要求存在差异性的问题

目前现场所采用的膜过滤主体为2014年集成装配,按照四川达州循环冷却水处理实验需要而配套设计,其设计处理水质条件与含油污水还有一些差异性,所以装置的主要设计与配置与目前实验需要还存在一些不适宜。主要体现在:

一是装置反冲强度不足。对于含油污水造成的膜污染,相对需要更高的冲洗强度,而现用装置反洗泵排量偏低,装置四根膜同时反冲洗时,存在冲洗强度不足,造成反冲洗不彻底的情况。

二是缺乏独立的化学清洗系统。装置没有设置化学清洗药剂循环系统,仅靠膜组件内部的浸泡冲洗,由于没有药剂循环冲洗的过程,并且对于清洗液无法单独加温,导致化学清洗强度不足,清洗效果无法保证。在工程应用中,通过完善化学清洗系统,定会有更好的清洗恢复效果。

三、实验初步结论

水务公司作为油田唯一水专业化公司,从油田19座纯净水处理站,通过本次联合河南方周实施含油污水膜处理现场实验,在装置集成、现场运行和工艺调整与改造等方面,水务公司凭借技术优势,弥补了膜厂家对于处理油田含油污水的工艺探索和技术实力的不足。本阶段的实验初步得出如下两个方面结论:

一是现场实验方面。本次选用的陶瓷膜应用于含油污水处理,在现有原水水质条件下,由于实验时间仅为两个多月,对于膜的使用寿命在短时间内还无法准确估量和预测。

二是工业化设计方面。现场实验是工业化应用参数设计的重要依据,实验时间越长,所能够反映出的问题就会更充分,得出的结论也会更准确。

1.继续运行状况摸索,细化和确定工艺工程化设计参数,尤其探索膜化学清洗改造方案,并进行清洗药剂种类与方式的筛选。

2.更换新膜元件。由于现阶段出水悬浮物不稳定,我们将现用的0.1微米过滤精度的膜元件调整为0.05微米的膜元件,考察新膜元件的水质净化性能。

3.在完成500m3/d成套陶瓷膜处理装置的基础上,完善1000m3/d处理量撬装设备的设计工作。

论文作者:解咏炎

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/2

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