200WM发电机组锅炉汽包裂纹焊接修复论文_胡俊

200WM发电机组锅炉汽包裂纹焊接修复论文_胡俊

(东方电气集团东方锅炉股份有限公司 四川自贡 643000)

摘要:本文通过对某发电厂#1 HG670/140-I型燃煤锅炉汽包裂纹原因进行分析,针对缺陷的实际情况制定焊接修复方案,采用合理、有效的焊接及热处理工艺措施,得到了较理想的修复结果,确保机组的安全稳定运行,同时也为现场汽包焊缝裂纹补焊修复提供了重要的实践经验。也为国内同类机组同类缺陷的焊补提供了借鉴。

关键词:汽包;裂纹;补焊工艺

1 引言

某发电厂1号机组为我国自行设计制造的第一台200MW中间再热式高温高压火电机组,其锅炉为-锅炉厂自行设计制造的第1台HG-670/140-I型燃烧褐煤,一次中间再热的超高压自然循环锅炉,于1972年12月投产运行,至20018年5月,累计运行34万余小时,启停354次。汽包材料为14MnMoV。汽包内径为1800mm,筒体长度为23.4m,筒体壁厚为80mm,汽包工作压力为15.3Mpa,饱和蒸汽温度343.7℃,汽包封头为球形,人孔门尺寸为Φ400mm。

2 缺陷挖补前的各项工作检查

(1)汽包母材化学成分(%):C-0.20,Si-0.46,Mn-1.15,P-0.008,S-0.0180

(2)汽包焊缝化学成分(%):C-0.66,Si-0.60,Mn-1.50,P-0.022,S-0.0130,化学成分分析结果符合J507焊条成分要求。

(3)金相检查:焊缝:铁素体+珠光体,珠光体呈带状分布,带状组织2-3级,晶粒度6级。熔合线:铁素体+珠光体,珠光体呈网状分布,熔合线两侧有脱碳。热影响区:铁素体+珠光体,组织欠均匀,晶粒度5-6级。母材:铁素体+珠光体,组织尚均匀,晶粒度6~7级。以上所检查的组织皆属正常。

(4)硬度测试:母材:HB125。热影响区:HB115。焊缝区:HB125。以上所测的硬度值均符合要求。计算结果证明,19Mn5钢无再热裂纹倾向。

(5)19Mn5钢产生冷裂纹倾向和焊接热影响区淬硬倾向计算表明,汽包材料基本无冷裂倾向。

3 缺陷形成原因分析

锅炉汽包直径和壁厚都比较大,由于锅炉在启停过程中,较快的升压、降压速度会使汽包材料所承受的机械应力发生很大的变化;同时,较快的升温、降温速度又会是汽包内外壁面、上下壁面产生较大的温度差异,导致金属材料产生很大的热应力,而且应力变化幅度也较大;频繁交变的机械应力和热应力将使金属材料产生的疲劳损伤增大;同时使微裂纹在薄弱处萌生、扩展并逐步增大形成裂纹,直至断裂。我厂1号机组设计寿命为10万小时,汽包用14MnMoV材料是一种脆性较大的材料,汽包运行到24万小时时发现疲劳裂纹应该是正常的。

4 缺陷挖除后的补焊工艺

(一)焊条材料选择低氢型J507焊条。打底用中Φ3.2mm的焊条,其余用Φ4mm的焊条。

(二)施焊工艺:焊条在350℃烘烤2小时,烘烤的焊条放入保温箱内,随时使用。补焊过程中,始终保持预热温度,最低温度150℃,施焊中采取多层多道焊。先沿U形坡口焊三层,使坡口宽度变窄,以减少收缩变形引起的应力,然后由下至上多层多道焊。每道焊缝用分段焊法,分段时填空焊的焊接方向应与原分段焊的方向相反。各焊道分段应错开,可减少焊接应力的过大累积。打底焊采用中3.2mm焊条,焊道宽度控制在6-8mm左右,熔深控制在2-3mm之内。为减少收弧次数,每根焊条一次焊完。焊完一道,必须清渣进行检查,确认无缺陷时继续施焊。

5补焊工艺制定

5.1 焊前准备

汽包外壁用硅酸铝毡保温,保温层厚度不小于80mm。在汽包内装置加热元件,焊前对汽包预热至200~250℃。施焊过程中层间温度控制在200~400℃。焊条J607按规定温度进行烘干,施焊时装在80℃-110℃保温桶内,随用随取。施焊焊工均持有相应钢材及焊接位置的焊工合格证。

5.2 焊接过程

焊接时,严格按照DL/T734-2000及辽宁电研科技有限公司提供的焊接工艺评定报告要求进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆焊条牌号为J607,焊条化学成分及机械性能见表2;母材化学成分及机械性能见表3;焊接电源为ZX7-400

焊接时注意事项:

(1)采用多层多道焊法,在保证熔合良好的情况下尽量采用较快的焊接速度。每道焊缝的宽度不大于焊条直径的3倍,厚度不大于焊条直径加1mm。

(2)焊接时每层道间接头均错开,收弧时将熔池填满,焊完每层后将焊渣清除干净。

(3)除表面层外,每焊完两道进行一次锤击,锤头呈圆弧状,锤痕密布。

(4)在修复过程中,发现焊接缺陷应及时处理。

(5)焊接过程中严禁在汽包表面引弧,试验电流或随意焊接临时支撑物等。

(6)开槽全部焊满经冷却至室温后,按JB/T4730-2005对补焊部位进行了超声波探伤,Ⅰ级焊缝为合格。

6 整体热处理

采用内热式整体加热,经计算和考虑实际情况,取加热功率670KW,总电流1100A,三相380V,50Hz。单根加热器功率为28KW,总电流为127A,直流电阻为1.73欧姆。

6.1 内加热器支架的设计安装

汽包总长23400mm,平均1000mm距离安装一个支架,内装二层,共40根支架。下层支架距汽包底部400mm,上层支架距汽包底部680mm。内支架材料为8号槽钢,采用高温瓷管绝缘。

6.2 内加热器的布局及安装

汽包整体加热共安装24根电阻加热器,沿汽包长度方向,分二段布置,每段12根,分二层放置在支架上,电源线用不锈钢管由两端人孔门引出。

6.3 总电源盘设计

电压为三相380V,50Hz,在1000KVA变压器上接3根3×120+1×50mm2橡胶套电缆,连接在现场8个600ACJ型空气开关上,分别控制汽包内24根电阻加热器。

6.4 温度监控

6.4.1温度监视:为监视汽包加热器的温度变化情况,在汽包长度方向上选两端和中间共三个截面,在每个截面呈三角形在内、外壁上各安装3支热电偶,总计安装18支热电偶进行测温。

6.4.2 温度控制:靠合、拉开关使电阻丝(或某一局部电阻丝)通、断电来控制升、降温速度和汽包各部温差。

6.5 热处理温度

6.5.1热处理温度:620±15℃,恒温4h;

6.5.2加热和冷却速度:1.0-1.5℃/min;

6.5.3 加热、冷却和恒温时内外壁对应点温差不大于50℃,环带内任意两点温差不大于80℃,轴向温度梯度不大于100℃/100mm。

7 结论

通过对缺陷修复处理后,机组经过一年多的运行,2009年利用机组检修时间,对上述缺陷部位再次进行了超声波探伤检验,结果未发现任何缺陷,说明了缺陷修复达到了预期效果,证明我们采用上述方案对缺陷的处理是完全可行的,也为我们及兄弟单位今后处理类似缺陷提供了参考。

参考文献:

[1] 在役电站锅炉汽包的检验、评定及处理规程 DL440-2004.北京:水利电力出版社,2004

[2] 火电厂超期服役机组寿命评估技术导则 DL/T654-1998.北京:中国电力出版社,1998

[3] 火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则 DL/T734-2000.北京:中国电力出版社,2001

[4] #1机组锅炉汽包检验报告.报告编号: SC-JSS-048-2008

[5] #1号锅炉汽包超标缺陷处理及无损检验报告.报告编号:SC-JSS-047-2008

论文作者:胡俊

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/4

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