±800kV云广特高压直流旁路断路器合闸回路异常分析处理及总结论文_洪丁丁

洪丁丁

(中国南方电网超高压输电公司昆明局 昆明 650000)

摘要:云广特高压直流采用特殊的双十二脉冲换流器串联的方式,并特别设置了旁路断路器,增强了运行方式的灵活性和多样性,提高了直流输电的可用率。通过旁路断路器的投退,实现对换流器单元的投切。本文分析了一起±800kV云广特高压直流楚雄换流站旁路断路器合闸回路辅助触点烧毁故障,提出了解决该故障的处理方法。

关键词:云广特高压;旁路断路器;合闸回路;分析;处理

0 引言

云南—广东±800 kV 特高压直流输电工程(以下简称云广特高压直流工程)是世界上第一条±800 kV直流输电工程,工程已于2010年6月实现双极四阀组投产。

1 异常现象

2013年8月11日,云广特高压直流工程送端站楚雄换流站运行人员执行极Ⅱ低端阀组备用转闭锁时,直流顺控发出合上0420断路器命令后报“SEQ_FLT670_DC GROUP B_S Q93 NOT CLOSED”。顺控发出合上0420断路器命令后的10s内,如果检测不到断路器在合位即报此SER。

2 异常分析

2.1 检查=12B00+SW2直流场就地控制接口屏

查看执行顺控时的事件,可以看到后台0420合闸命令已经发送至6MD66。如图1。

图2 断路器合闸回路

2.3 检查0420断路器本体机构箱

打开断路器机构箱,-S1辅助开关31、32常闭接点有明显烧黑,断掉控制回路电源,对31、32接点进行电阻测量为无穷大,因此判断该付接点已烧坏。如图3。

由于91、93经X1:52、X1:53端子用短接片连接,93接点暂时不考虑使用,把短接片拆除,防止电压经93接点串入未知回路以及下次该常开接点的正常使用(图5)。

4 触点烧毁原因分析

此现象与2012年1月14日极II高端阀组复电过程中,0820旁路开关无法合闸现象及原因完全一样,均为S1辅助触点烧毁。2012年8月19日,杭州西门子技术人员携S1备件到现场对其进行了更换后并做相关试验正常。2012年1月14日图片如下。

图6 0820 S1辅助触点烧毁及脱落的金属连接片

2012年8月19日,杭州西门子技术人员到现场检查发现S1辅助f=1/(2×3.14×√65×130)Hz,f=55Hz,试品最大电流为I=2πfCU×10-3A,I=6.28×55×65×568×10-3 A,I=12.7A(电抗器额定电流18A,其中150kV/12A/42H共5台,150kV/6A/75H共5台)。

3.4.2试验频率为50±5Hz:电抗器配置为210H,电压750kV,电流12A。试验参数计算,谐振频率f=1/(2×3.14×√LC)Hz,f=1/(2×3.14×√65×210) Hz,f=43.5Hz,试品最大电流为I=2πfCU×10-3A,I=6.28×43.5×65×568×10-3A,I10A(电抗器额定电流12A, 其中150kV/12A/42H共5台)。

4结论

如GIS和GIL的每一部件均已按照选定的程序耐受规定的试验电压而无击穿放电,则认为整个GIS和GIL通过试验。在试验过程中如果发生击穿放电,可采取下列步骤:

4.1进行重复试验,如果该设备还能经受规定的试验电压时,则认为放电是自恢复放电,耐压试验通过。如果重复耐压失败,则按下列程序进行;

4.2设备解体,打开放电间隔,仔细检查绝缘损坏情况,采取必要的修复措施,待设备修复后按照选定的程序重新进行规定的耐压试验。

论文作者:洪丁丁

论文发表刊物:《电力设备》2016年第7期

论文发表时间:2016/7/4

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