某变电站主变低压出线故障越级跳闸处理论文_张琳

某变电站主变低压出线故障越级跳闸处理论文_张琳

张琳

(国网滨州供电公司 山东滨州 256600)

摘要:分析了一起主变低压侧出线故障,开关拒动,主变越级跳闸的事故。详细叙述了事故发展过程,调度员处理事故经过,以及后续总结分析。为日后调度员处理电网事故提供了借鉴。

关键词:电网事故;越级跳闸;事故处理

1.故障概况

2015年08月19日15时16分10kV南领Ⅱ线#58杆下线(开发区公共事业局用户)开关爆炸,市南站10kV南领Ⅱ线9212开关保护动作,开关拒动(开关控制电源板损坏),市南站#1主变低后备保护动作,跳开#1主变901开关,市南站10kVⅠ、Ⅱ母线失电(损失负荷15MW)。15时21分,恢复10kVⅠ段母线负荷。15时35分,通过配网自动化系统恢复10kVⅡ段母线所带10kV手拉手线路负荷。16时15分,变电运维人员到达市南站将南领Ⅱ线9212开关隔离。16时19分,恢复10kVⅡ段母线所带单电源线路。18时34分南领Ⅱ线开关拒动处理结束,传动试验正常,南领Ⅱ线送电。18时47分恢复市南站10kV各出线运行方式。

2.故障前运行方式

110kV市南站#1主变带全站负荷,#2主变冷备用。市南站110kV侧为内桥接线。10kVⅡ母线带10kV南领Ⅱ线、北赵线、客运Ⅱ线、安利Ⅱ线、南金乙线、开元线、南三乙线、南五乙线、长五乙线、南一乙线、范集线运行。其中长五乙线、南一乙线、范集线为单电源线路,其余为手拉手线路,联络开关具备配网自动化功能。

3.故障发生与处理过程

15:16,市南站10kV南领Ⅱ线9212开关保护动作,开关拒动。市南站#1主变低后备保护动作,跳开#1主变901开关。市南站10kV母线失电,损失负荷15MW。由保护动作情况,判定10kV南领Ⅱ线故障,开关拒动,#1主变低后备保护动作,切除故障点。第一时间通知变电运维人员、检修人员抓紧时间到市南站检查设备,通知配电运检工区带电巡线。将故障情况简要汇报领导。

15:18,市南站尝试遥控拉开10kV南领Ⅱ线9212开关,失败。15:21,市南站遥控拉开10kV母线分段900开关。合上#1主变901开关,恢复10kVⅠ母线负荷(6MW)。15:29,市南站遥控拉开10kVⅡ母线各出线开关(南领Ⅱ线除外)。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆15:35,通过配网自动化系统,分别将10kV南金乙线、开元线、南三乙线、南五乙线调220kV杜店站供电;分别将10kV北赵线、安利Ⅱ线、客运Ⅱ线调110kV中海站供电。16:15,变电运维人员到达市南站,将10kV南领Ⅱ线开关隔离,检查站内其余设备正常。16:19,市南站遥控合上10kV分段900开关,将10kVⅡ母线送电,恢复10kV长五乙线、南一乙线、范集线供电。除10kV南领Ⅱ线,损失负荷全部恢复。18:15,通过配网自动化系统,恢复10kVⅡ母线各出线运行方式。18:34,市南站10kV南领Ⅱ线开关控制电源板更换,传动试验正常,南领Ⅱ线送电正常。18:47,市南站10kV各出线恢复原方式运行。

4.事故处理评价

本次事故,从15时16分事故发生,到15时35分无故障累停负荷转移供电,共用时19分钟,及时恢复负荷14MW。期间下达调度指令10余次;地区监控班拉(合)开关操作13次;配网调控班顺利转移10kV线路7条。充分体现了调(配)控一体化在事故处理过程中的快速性、准确性。

1、集中监控在事故处理中发挥作用。

故障发生后,地区监控员第一时间发现故障信息并汇报调度员。缩短了故障信息收集时间,提高了应急处置效率。在故障点隔离、负荷恢复过程中,地区监控班充分发挥远程遥控操作优势,极大的缩短了事故处理时间。

2、配网自动化系统充分体现快速转移负荷功能。

因故障线路开关拒动,市南站10kVⅡ母线上10条10kV线路累停。其中7条线路为手拉手线路,且全部实现了配网自动化功能。配网调度班充分发挥配网自动化系统功能,在10分钟时间内将7条手拉手线路负荷全部成功转移供电。大大缩短了停电时间。如按照传统负荷转移方式,需配电运检工区现场操作,预计恢复时间至少2小时。

5.本次事故处理中暴露出的问题及改进措施

1、调度员处理事故能力有待进一步提高

本次事故处理过程中,调度班成员虽然能够根据保护动作情况准确判断故障点,并用最短的时间恢复停电负荷,第一时间通知相关单位进行事故抢修。但依然有许多问题有待进一步改进:

(1)调度长不够沉着冷静,太急于恢复停电负荷。多数调度操作亲自下令完成,事故处理操作过程中缺少监护,存在误调度可能性。对于当值成员分工不明确,对于大局掌控能力不足。

改进措施:在事故发生时,调度长最应该沉着冷静,切忌应慌乱造成误调度。应组织当值成员,简要分析保护动作情况,判断故障点,快速完成任务分工。对于存在疑问的地方一定要分析清楚,切忌盲目指挥。并将事故情况第一时间汇报部门领导。

(2)事故处理过程中,本值成员交流不足。

事故发生时,各种信息纷至沓来。需要调度员快速反应,及时处理。每处理完一项工作,应该及时报告调度长及本值其他人员,完成信息的充分共享,实时掌控事件发展进程。

(3)在需要主、配调两套系统同时操作的情况下值班力量不足的劣势尤为突出。

事故发生时,调度长指挥副值调度员、配网调度员分别对各自管辖范围进行处理,若需要配网配合调整负荷时,配网调度员既要联系现场,同时兼顾配电自动化系统的遥控操作,完全失去监护,容易发生误操作。

改进措施:调度长应明确当值人员分工,确保各项操作有人监护。在保证操作安全的情况下,力求快速处理事故。增加反事故演习次数,切实加强调配控一体化融合。

(4)调度台iES系统事项栏实时上传各县调、电厂告警信息,其中多数为无用信息,刷屏情况非常严重(iES700系统每分钟告警信息约200条)。在事故情况下,严重影响调度员对事故信号的分析。

改进措施:在事项栏中添加滨州地区电网事项,与监控值班台上传事项一致。加强各县调、电厂无用信息治理。

2、监控值班员业务素质有待进一步提高

在发生电网事故时,虽然监控值班员能及时发现事故信号,汇报调度,并通知相关单位,但是同时也暴露了许多问题:

(1)事故情况下,监控信号太多,刷屏快,极易导致值班员遗漏重要信号。

(2)对事故信号分析能力不足,不能从众多监控信号中迅速发现有用信息。

改进措施:

(1)应对ies700新系统做进一步改善,建议只保留其跳闸所发的“XX开关分合指示、XX开关保护动作、有无重合闸”等。

(2)结合日常反事故演习,增强事故信号分析能力,能够完成对事故原因的初步判断。

3、市南站10kV开关保护装置存在安全运行隐患

近期,市南站10kV开关保护装置多次发生装置插件损坏情况:2015年7月7日,10kV北赵线、刘六线保护装置插件损坏;8月6日,10kV南一甲线、南一乙线保护装置插件损坏;8月19日,处理10kV南领Ⅱ线开关拒动问题时,发现10kV南领Ⅰ线保护装置插件损坏。

市南站10kV各出线开关保护装置近期频繁出现故障,应全面排除缺陷,及时消除。避免再次出现越级跳闸情况。

参考文献:

[1] 变电运行(220kV).北京.中国电力出版社,2010.11.

[2] 李坚.变电运行及生产管理制度技术问答.北京.中国电力出版社,2008.

[3] 王晴.变电设备事故及异常处理.北京:中国电力出版社,2007.

作者简介:

张琳,男,华中科技大学电气工程硕士研究生 研究方向:电力系统及其自动化,国网滨州供电公司。

论文作者:张琳

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/21

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