高渗透富水地层地铁深基坑地连墙施工技术研究论文_  杨新宇

高渗透富水地层地铁深基坑地连墙施工技术研究论文_  杨新宇

摘要:随着我国经济在快速发展,社会在不断进步,地下基坑工程是我国城市化建设中的重要组成部分,高渗透富水地层地铁深基坑地连墙施工是基坑工程中的施工难点,严重影响工程质量。本文针对高渗透富水地层的复杂地质条件,对高渗透富水地层地铁深基坑地连墙施工技术进行研究,可为今后高渗透富水地层地铁深基坑地连墙施工提供参考。

关键词:高渗透富水地层;深基坑;地连墙施工

引言

高渗透富水地层地铁车站深基坑工程往往都处于城市重要位置。周边环境复杂,地面建筑物林立,地下市政管线众多,基坑开挖深度大、地下结构复杂。地连墙支护结构由于其施工工艺复杂、质量控制点较多,且受到地下工程施工众多难以预料的复杂影响因素,形成多种质量问题。如何采取有效措施进行预防和补救,这是地连墙施工质量控制的关键。

1工程实例

本技术依托工程为背景。永定门外站为北京地铁8号线三期与14号线的换乘站,位于永定门外大街与京沪铁路的立交路口南部,永定门外大街沙子口路口北部。车站沿永定门外大街南北向布置,位于永定门外大街西侧辅道与人行道下方。车站为地下四层三跨框架结构。围护结构采用地下连续墙施工。

2深基坑地连墙施工工艺

2.1泥浆的物理指标参数

根据本工程穿越场区的地质情况,泥浆的原材料计划采用钠基膨润土和自来水经过充分混合后制成。泥浆的物理指标要求如下所示。对于新配置泥浆:(1)黏性土。比重在1.04~1.11之间;黏度在22~25之间;含砂率<2%;pH值在8~9之间。(2)砂性土。比重在1.06~1.15之间;黏度在25~35之间;含砂率<2%;pH值在8~9之间。对于循环泥浆:(1)黏性土。比重<1.15;黏度<25;含砂率<4%;pH值>8。(2)砂性土。比重<1.2;黏度<35;含砂率<7%;pH值>8。对于废弃泥浆:(1)黏性土。比重>1.3;黏度>50;含砂率>8%;pH值>14。(2)砂性土。比重>1.35;黏度>60;含砂率>11%;pH值>14。采用泥浆比重计、漏斗法、洗砂瓶、pH试纸分别检测泥浆的比重、黏度、含砂率及pH值。护壁泥浆在使用前,应进行室内性能试验,施工过程中根据泥浆的实时状态及时调整泥浆指标。不符合灌注水下混凝土泥浆指标要求的应作为废弃泥浆处理。

2.2导墙施工

导墙采用“┓┏”型现浇钢筋混凝土,混凝土标号C20,导墙翼面放置于上部杂填土上,导墙翼面宽度设计为1m、墙厚0.2m、导墙深度1.4m,导墙顶面高出地面0.2m,导墙的净距为800mm。侧墙模板通过钢模组合组装和装配,并支撑Φ50钢管。导墙的底部和外部均被粘土层回填并压实。

2.3MJS成桩截面形式灵活

MJS超高压浆液与同轴空气采用定向喷射或在一个限定的角度范围内“摆喷”,转动角度为90°~360°,形成不同形状的加固体。传统高压旋喷成桩截面为圆形。

2.4成槽

1)成槽机选择及操作。根据工程地质条件选择合适型号和功率的成槽机。成槽的技术指标要求主要是前后偏差、左右偏差。2)清底工作不彻底。沉渣过多会造成地连墙的承载力降低,墙体沉降加大。沉渣影响墙体底部的截水防渗能力,成为管涌的隐患;严重影响接头部位的抗渗性;影响钢筋笼沉放不到位。3)刷壁不能满足要求,墙幅间夹泥。由于刷壁次数达不到要求,可能造成两幅墙之间夹有泥土,会产生严重的渗漏,影响其整体性。4)成槽坍塌。地连墙成槽过程中,由于施工机械操作不当、不明地下水、泥浆配比等原因,会导致槽壁塌方。在吊装钢筋笼前先架设具有足够刚度的钢梁,代替导墙搁置钢筋笼,并将钢筋笼荷载通过钢梁传递到坍塌区以外的地基上;浇灌混凝土时,可用泵车在远离坍塌槽段的地方直接下料等。

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2.5泥浆的循环与净化技术

泥浆循环机械采用3kW型泥浆泵,采用7.5kW型泥浆泵进行输送,采用15kW泥浆泵在回路中回收,泥浆循环管路由泥浆泵和软管组成。泥浆经过一次循环使用之后,采用泥浆净化装置对泥浆进行分离净化并补充符合指标的泥浆,以提高泥浆的循环利用率。关键技术在于向净化泥浆中补充重晶石粉、烧碱、钠土等,使净化泥浆基本上恢复原有的护壁性能。

2.6清底换浆及刷壁

①清底由起重机悬吊空气升液器入槽,清理开始时,先在离槽底1~2m处进行试吸,防止吸泥管的吸入口沉入土壤残渣中并阻塞吸泥管。清理底部时,吸泥管要由浅入深,吸除槽底部土渣淤泥。②换浆当空气升液器在槽底部往复移动不再吸出土渣,实测槽底沉碴厚度小于10cm时,即可开始换浆。③刷壁对于二期槽段,在清底换浆后,必须使用带有钢丝刷的特殊方锤来清理凹槽中的混凝土端,使接头处干净不夹泥。

2.7水下混凝土浇筑

1)导管进水。首批混凝土储量不足;导管接头不严,接头间橡皮垫被导管高气囊挤开,或焊缝破裂;导管提升过猛,或测量深度错误,底口涌入泥浆。2)卡管。长杆冲捣导管内的混凝土,或用吊绳拌动导管,或在导管上安装附着式振捣器。如混凝土仍然无法下落,将导管连同其内的混凝土提出钻孔,清理和修整,再重新吊装导管进行灌注。3)浇筑过程中的侧壁坍塌。如果情况轻微,则提高泥浆液面,在实时监测坍塌变化情况的同时,通过泥浆循环系统清除塌陷沉渣,快速连续浇筑成墙;如果坍塌情况严重,坍塌部位较深,宜将导管拔出,保持孔位,取土回填,待坍塌稳定后,吸出回填土,重新下导管浇筑混凝土。4)埋管。需要严格控制埋管深度不超过6m,在导管上端装设附着式振捣器,每隔数分钟振捣一次,首批混凝土掺入缓凝剂,加速浇筑速度,提升导管不可过猛。

2.8接头回填

连墙接缝处设置H型钢接头,与钢筋笼焊接一起吊放,施工时在先浇段地下连续墙工字钢接头的两侧钢板上焊接500mm宽,0.4mm厚白铁皮,然后在H型钢两侧回填袋装碎石封堵,在地下连续墙成槽后,在嵌幅槽段内沉放嵌幅钢筋笼。

2.9泥浆施工过程管理

地连墙成槽施工过程中,槽内泥浆液面应保持在不会导致泥浆外溢的最高液位,且必须高出地下水位1m以上,成槽作业暂停施工时,泥浆面不应低于导墙顶面50cm。在清槽过程中应不断置换泥浆。清槽后,槽底0.5~1m处的泥浆比重应小于1.15,含砂率不大于7%,黏度不大于25s。

结语

(1)本技术提高了施工场地合理利用率;有效的防止了沟槽塌方,与传统的地连墙施工方法相比,槽壁护壁效果好,钢筋笼加工速度快且强度大,吊装下放容易,槽底夹层少,具有很好的技术效益。(2)本技术钢筋笼加工速度快,周期短且剪裁少,减少了钢筋的浪费;有效的防止了槽壁坍塌等问题的发生,能有效的防止浇筑混凝土时向槽段外绕流。与传统的地连墙施工方法相比综合节约造价10%,具有很好的经济效益。(3)本技术在钢筋笼内纵向布置桁架,增强了吊装刚度和稳定性;组合钢模拼装灵活,可以拼接出不同的尺寸,拆模后可以重复利用多次,具有很好的节能环保效益。

参考文献

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论文作者:  杨新宇

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

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