1号炉主蒸汽母管压力取样管爆管分析论文_廖绮华

廖绮华

(广东红海湾发电有限公司)

摘要:针对某电厂主蒸汽母管压力取样管爆管事故,采用宏观分析、膨胀系统检查、无损探伤等方法进行分析,并针对事故的原因,结合工作实际,提出相应的改进措施,为同类承压小管事故分析及处理提供了借鉴。

关键字:锅炉;压力取样管;爆管;膨胀

一、事故经过:

2016年6月10日中午,在1号机组启动过程中,发现1号炉本体区域有蒸汽泄漏声音,现场发现主蒸汽母管压力取样管管座附近有蒸汽冒出,经进一步检查发现该取样管管座后第一道焊缝热影响区有裂纹。焊缝前后管材材质均为T91,其中管接头规格为Φ23×7.2mm,取样管规格为Φ25×5.8mm。

二现场检查情况及事故原因分析:

1 焊接接头

(1) 开裂部位位于接管座管接头与取样管对接焊缝的取样管侧热影响区,并由炉前半周向炉后方向扩展。

(2) 取样管壁厚未见明显减薄、管径未见胀粗。

(3) 断口呈脆性断口特征,初步可判定裂纹由外壁向内壁开裂;

(4) 断口存在一处褐色区域,主裂纹沿着焊接接头的热影响区环向扩展,裂纹扩展至褐色区域位置时扩展方向发生改变,由热影响区扩展至焊缝,怀疑此处存在焊接缺陷,见图1。

(2) 对取样管拆开保温后检查,发现管子与钢梁间隙仅为35mm,管子下方的钢梁表面存在锈蚀,表明管子在加装保温后因间隙过小与钢梁相抵,管子膨胀受阻;此外,管子由炉前向炉右方向的布置路径中,管子通过管箍与角钢固定,管子的膨胀受阻,见图4~图6。

四 整改措施:

1、对1号炉T91管段进行扩大检查:

重点排查T91对接焊口内壁、外壁的裂纹隐患;排查T91对接焊口原始缺陷;排查T91管座角焊缝裂纹隐患;防止小管因为安装设计原因如卡箍卡死、钢梁阻挡等引起的膨胀受阻;排除其它易引起T91焊口爆漏的因素。

2、对1号炉主蒸汽母管压力取样管膨胀系统进行整改,割开限制小管的管箍,由小管自由膨胀,并加用L型角钢进行支撑,需确保水平位置的小管前后有100毫米以上的膨胀位置。

3、对于4台锅炉炉外小管膨胀系统受阻情况整改力度要增大,建议立项进行专题整改。

4、继续完善炉外小管台账,补充缺失监控点,增加温度测点资料。

5、本体检修人员加强对于焊接及热处理知识的学习,提高对于现场焊接质量的管控能力。

6、督促维护队伍建立和完善其质量及完全自控体系。

作者简介:廖绮华 广东红海湾发电有限公司 锅炉本体维护工程师

参考文献

[1]许定一;锅炉爆管的原因分析及其措施[J];锅炉技术;1993年06期

[2]程时遂;如何加强关键点/重要工序的控制预防锅炉爆管[J];硅谷;2012年05期

[3]彭慧;锅炉爆管总结及改进[J];科技风;2012年14期

论文作者:廖绮华

论文发表刊物:《电力设备》2016年第12期

论文发表时间:2016/8/26

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