某电站500kV论文_何忠华

何忠华

(湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司 湖南长沙 410213)

摘要:GIS设备运行可靠性高,若发生故障将造成重大事故。由于GIS设备的封闭性,故障现象不明显,常规手段难以及时发现。本文通过描述某电站500kV GIS短路接地故障,分析故障原因,阐述处理方法,为其它电站提供参考。

1概述

某电站地下厂房安装4台单机容量为300MW的可逆式机组,总装机容量为1200MW,设计年发电量16.06亿kW·h,年抽水耗用低谷电量21.41亿kW·h,年发电利用小时数为1338h,年抽水利用小时数为1732h。电站建成后,以1回500kV出线一级电压接入电网,输电距离约15km,另预留1回500kV备用出线。

开关站使用的4个间隔ZF15-500型GIS,电站建成后,以1回500kV出线一级电压接入电网,输电距离约15km,另预留1回500kV备用出线。

2故障描述

GIS产品投运后一天,1#/2#主变间隔50013隔离开关B相气室内部发生对地放电故障,短路电流约15kA。故障发生后现场听到有漏气的声音,故障发生后140ms对侧开关跳闸。

电站协同厂家对故障GIS部位进行解体检查。解体后,气室内有大量的粉尘和分解物,隔离开关与CT气室间的盆式绝缘子有两条贯穿的裂纹,并且炸裂一大块,CT罐内的导体上有220×340㎜2的椭圆面积漆层被碳化。隔离开关气室后部的盆式绝缘子(通盆)表面被电弧熏黑,隔离开关动、静触指座屏蔽罩被电弧烧出了孔洞。根据插入痕迹判断,隔离开关触头接触良好。没有发现其它异常。

图3 盆式绝缘子破损

3故障分析及处理

(1)确定故障点

1)每个盆式绝缘子单件要进行1.2MPa的水压强度试验,在0.4MPa SF6气体压力下进行740kV工频耐压试验,在381kV电压下局放试验值不大于3pc。产品在车间装配后,整体进行740kV的工频耐压试验。局放试验不大于10pc。产品在现场安装后,还要进行740kV×80%=592kV的工频耐压交接试验。因盆式绝缘子经过了层层考核,可排除故障是盆式绝缘子内部存在缺陷引发的。

2)这次故障是产品带电近1天发生的,上述说明排除了盆式绝缘子存在的缺陷,气室内检查没有发现任何异常。经过讨论分析,放电的原因,是由于产品在厂内装配时,零部件清洗不彻底,遗留有灰尘、杂质或金属颗粒。经长途运输,操作的振动,落到水平布置的盆式绝缘子表面。产品带电后,这些灰尘、杂质、金属颗粒会在电场的作用下,漂浮移动。当某一位置比较集中时,就会造成SF6气体的气隙放电或沿盆式绝缘子表面放电。

(2)故障原因

由于短路电流比较大,持续时间比较长,电弧的温度弧中心可达到1万摄氏度左右,由于热胀冷缩的作用,造成盆式绝缘子产生裂纹和炸裂。炸裂后电弧又延伸到盆式绝缘子下表面,又引发CT气室的导体与触座屏蔽罩间放电。另外,电弧在电场作用下,旋转到隔离开关动、静触座的屏蔽罩间,又引发屏蔽罩间及对罐放电,使得屏蔽罩烧出了孔洞。

(3)故障处理

1)整体更换50013隔离开关装配,更换CT气室内的导体,触座装配260㎜高的过渡罐。

2)彻底清洗CT罐、隔离开关到电缆罐间母线罐、导体、触座装配。

3)回收50033隔离开关A、B、C三相 的SF6气体,开盖进行检查内部清洁度,经检查内部清洁、进一步清洗后,更换吸附剂,密封圈,抽真空充SF6气体。

4)静止24小时后,检测相应气室内的SF6气体水分含量不大于250ppm;局部包扎检漏,SF6气体泄漏率不大于1%;对50013隔离开关B相进行工频耐压试验。在耐压试验过程中,进行300kV老练试验时,在线监测B相各气室的局部放电量。

5)相关要求

抽真空:对每个气室抽真空到40Pa以下,停泵,关掉阀门,静止2小时,再检查真空度,如果两者之差不大于133Pa,可以认定密封良好。再抽真空2小时。

充SF6气体:充气前检测瓶里SF6气体,水分含量不大于65599mv/v,合格后,再充气。

试验:若发现有气室局放量过大,需进行开盖检查后处理。

4结论

厂家未严格按照工艺要求施工,现场管理粗放,现场验收把关不严。电站要加强设备定期巡视,对GIS设备进行在线局放以及SF6微水测试,确保设备安全。

作者简介:何忠华,男,1982年出生,高级工程师,从事电站生产维护工作。

论文作者:何忠华

论文发表刊物:《云南电业》2019年6期

论文发表时间:2019/11/28

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